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正火工艺对20g钢板时效冲击性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
对20g钢板的热轧态和正火态试样进行时效冲击试验,结果证明,20g钢板经800 ̄920℃正火处理后,时效冲击性能得到较大改善,且正火工艺对厚规格20g钢板时效值的提高更加明显,但以正火状态交货的20g板需考虑对强度的补偿。 相似文献
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在压力容器用钢同类产品技术要求、生产工艺调研的基础上,进行Q370R化学成分设计、轧制及正火工艺研究等工作,开展正火温度对试验钢性能、组织等影响研究。添加微合金元素Nb、V、Ti的钢板正火后强度下降,延伸率和冲击功显著提高,随着正火温度的升高,试验钢强度逐渐下降。而添加少量Cr元素轧态和同一正火工艺下钢板的强度均高于不添加Cr元素钢板,延伸率和冲击功值低于不添加Cr元素钢板,同时添加少量Cr元素,吨钢成本会有所增加。正火后组织为细晶粒铁素体和珠光体。综合考虑,试验钢采用添加微合金化元素Nb、V、Ti成分体系,经控制轧制,840~880℃正火后钢板性能满足标准要求。 相似文献
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采用正交试验方法研究Ni、Cr及Zn三种合金元素对Al-7.5Si-3.5Cu-0.35 Mg亚共晶铸造铝硅合金力学性能影响,并用SEM和EDX对加入微量合金后的铸态组织进行观察与分析。结果表明,最优配比为Ni0.02Cr0.03Zn0.2。在合金铸态组织中,Ni、Cr、Zn元素形成复杂的灰白色短棒状或粒状ω相,中和了Fe的有害作用,并且在合金拉伸变形时,可以阻碍位错的运动,对合金基体有一定的强化作用。 相似文献
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1 前言 因提高生产率和分解超重质油的需要,在高温高压氢环境下使用的各种石油精炼装置,有容器向大型化、服役条件向高温高压化方向发展的趋势。为此,已开发了高温强度比原来的21/4Cr—1Mo钢更高和有优良耐氢蚀性的加V型高强度21/4—1Mo钢和3Cr—1Mo钢,并已纳入ASTM/ASME和JIS标准,NKK(日本钢管公司)也迅速着手研究,在查明了V和Nb对钢的高温强度和耐氢蚀性影响的同时,开发了性能优良的加V型高强度21/4Cr—1Mo钢。 相似文献
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从化学成分、轧制工艺方面对邯钢Q460C钢中厚板力学性能不符合标准要求的原因进行了分析.发现氮、钒元素含量偏低、轧制待温厚度不足是造成该中厚板力学性能偏低的主要原因,提出了相应的改进措施. 相似文献
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复合脱氧剂对钢力学性能影响的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了采用不同脱氧和变性剂处理钢水对钢力学性能的影响,特别是对车轮钢冲击性能的影响。分析了采用Ba、Ca类合金变性处理时组织结构和晶粒的变化。结果表明,用Si-Ca-Ba处理的钢材,其组织结构、冲击韧性得到了明显改善。 相似文献
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对HQ80钢进行了930℃淬火及200~600℃回火处理,并对不同温度回火状态进行了力学性能测试和显微组织的电子显微镜分析。硬度(HB),屈服强度(σ0.2),抗拉强度(σb)及冲击功[Akv(-15℃)]随回火温度的变化可分为三个区间:①在200~400℃之间,HB,σb单调下降;σ0.2出现峰值,Akv(-15℃)呈现出低谷。②在450~600℃之间,各项性能变化很小。③620℃以上回火时,H 相似文献