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<正>1存在的问题我公司于2009年对原有两条2 000 t/d熟料生产线进行技术改造,计划技改项目于2011年6月完成并投入生产。技改后原熟料生产线产能达到2 500 t/d,最高达到了3 100 t/d。技改时篦冷机设计选型为XSJ 929 S/1141H,篦床的名义面积为77.4m~2,实际面积为68.2 m~2,产能为2 800 t/d,分为二段,选用机械式传动结构,技改后生产线实际产能远远 相似文献
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以酒钢宏达公司700t/d熟料生产线的节能挖潜改造为例,详细介绍了该线生料制备系统、烧成系统及煤粉制备和废气处理系统的工艺改造方案。改造后,生料磨系统产量由改前的45~50t/d提高到75t/d,窑产量由改前的648t/d提高到1100~1200t/d;煤磨产量由6t/h稳定提高到7t/h以上。实践证明:对那些尚需生存的小型干法生产企业,用新技术实施节能挖潜改造是有价值的。 相似文献
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涤纶短纤生产线的单线产能已由 80年代的 5 0~ 6 0 t/d发展到 10 0~ 15 0 t/d,增容的主要途径 :前纺增加纺丝位数和喷丝板孔数 ;后加工是加长牵伸辊的长度和提高丝束密度。我国通过对原 5 0 t/d单线产能生产线的成功改造已扩容至 6 0 t/d,已基本具备了自行建设 70~ 10 0 t/d前纺生产线的能力 ,大容量的后加工生产线尚需从国外引进。在建设 15 0 t/d生产线时 ,建议采用“75 t/d× 2前纺生产线 + 15 0 t/d× 1的后加工生产线”的配置方案。 相似文献
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目前国内外5000t/d以上规模的水泥厂逐渐成为业主建设的首选,水泥厂的建设规模越来越大,过去传统的设计理念正在发生变化.笔者曾担任海螺徐州10000t/d、枞阳10000t/d、池州海螺8000t/d、华新阳新6000t/d、武穴6000t/d、巴基斯坦KOHAT和GHARIBWAL6000t/d等大型水泥项目的设总,根据这些项目的设计过程和投产后的情况以及新技术的发展趋势,笔者将大型水泥厂的设计思路和主体方案应遵循的理念概括为"可靠、简单、先进、节能、环保"十个字,下面通过几个主体方案的选择进行论述. 相似文献
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我公司有1 000t/d和2 500t/d生产线各1条,并配套余热发电系统。两条生产线窑尾均采用电除尘器,1 000t/d生产线已投入运行近6年,2 500t/d生产线运行1年,两台电除尘器在余热发电投运后由于烟 相似文献
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随着振兴水泥有限公司生产经营逐步扩大,第二条2400t/d生产线的建成投产,对原材料需求成倍增长,使得原料进厂、卸车、车辆周转不畅等矛盾日益突出,其中影响最大的是石灰石卸车环节。我公司原2000t/d生产线日卸车67.5车皮,石灰石卸量为4050t/d,第二条生产线建成投产后石灰石用量 相似文献
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我公司2?500 t/d熟料生产线于2004年12月投产,2009年新建配套4.5 MW余热发电,每年发电量约2?200万kWh;技改后水泥窑产量提升至3?000 t/d,年运行时间为270 d,熟料单位热耗是3?334 kJ/kg。 相似文献
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邓州中联水泥有限公司我公司3 200 t/d预分解窑投产后产质量低、能耗高;为此利用区域节能减排、协同停产的时间,通过对预分解窑和篦冷机进行扩产技术改造,实现了预分解窑优质、高产、低耗、低排放的良性循环,实际产量达3 900 t/d以上,熟料28 d抗压强度达60.2 MPa,标准煤耗为104.8 kg/t。 相似文献