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相似文献
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1.
室温下用氨性硫代硫酸盐从含铜金矿中浸出金   总被引:6,自引:2,他引:4  
本研究确定室温下用含铜的氨性硫代硫酸盐溶解金的重要参数,包括S2O2-3 、Cu2+ 、NH3·H2O、SO2-3 、pH 和浸出时间等。其中S2O2-3 、Cu2+ 、NH3·H2O、pH对金的浸出十分敏感。实验结果表明,在0.3—0.4MS2O2-3 、0.02MCu2+ 、0.45MNH3·H2O、0.2% SO2-3 、pH9—10 的条件下浸取含铜金矿12—24h,金的浸出率可达到95% 左右  相似文献   

2.
锌浸出渣的选择性酸浸研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用ZMS-3型振动磨对酸浸渣预同械活化20min,探索了其在不同浸出酸度,温度和酸量下对锌,铁浸出率的影响。试验结果表明,活化过的酸浸渣,其锌的浸出率与选择性浸出效果有所增加。温度为90℃,始酸度1.53mol/L H2SO4,液固比4.67.浸出时间140min,并在当出时加入MnO2和K2SO4的浸出条件下,锌的浸出率可达75%,而铁的浸出率仅为13.79%,基本上实现了锌的选择性浸出。  相似文献   

3.
矿浆电解法处理辉铋矿的浸出机理   总被引:7,自引:1,他引:6  
通过对石墨阳极极化曲线的研究,阐明了矿浆电解法在酸性氯盐介质中的阳极反应机理;在用热力学数据计算绘制Bi-S-H2O系的电位-pH图的基础上,借助于对过程浸出渣样的物相分析,探讨了辉铋矿的浸出机理。  相似文献   

4.
大洋多金属结核活化硫酸浸出   总被引:12,自引:2,他引:12  
本研究通过运用活化浸出技术,实现了大洋多金属结核在常温常压条件下的硫酸浸出,综合回收镍、钴、铜、锰四种金属;研究了在活化浸出条件下,诸影响因素对各有价金属浸出行为影响;研究了不同活化浸出体系中的金属浸出行为,结果表明:H2SO4-H2SO3(SO2)体系是最佳的;研究了不同浸出方式的金属浸出行为,结果表明:采用还原活化-氧化连续浸出较为理想,可实现有价金属的选择性浸出。  相似文献   

5.
难处理金矿石的加压氧化物浸出   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了回收黄铁矿基质中的金、我们采用几种冶金方法进行试验研究,首先将矿石磨碎至P80=75μm,经过24h直接氰化浸出,金的回收率仅为33%,为了提高金的回收率将矿石细磨至P80=53μm和P80=38μm直接氰化浸出仍然没有效果,金的最高回收率也仅为35%,其次将矿石放在650℃的温度下焙烧,焙砂经过24h的氰化浸出,金的回收率高达98%,最后将矿石放在高压釜内的O2/H2SO4/HCl/NaCl  相似文献   

6.
讨论了某难浸金精矿的相关性质,分析了硫脲浸出剂的浸金机理,明确了硫脲浸金工艺流程。通过试验,分析了焙烧工艺、磨矿细度、硫脲用量、矿浆pH值、矿浆温度和浸出时间等影响因素,确定了硫脲浸金最佳工艺参数。在最佳工艺参数条件下,获得了金浸出率超过93%、银浸出率超过94%的工艺指标。  相似文献   

7.
根据金矿氰化浸出的特点 ,研究了助浸提金工艺 ,考察了助浸提金工艺各影响因素。研究结果表明 ,采用助浸提金工艺 ,可改善浸出环境 ,提高金的浸出率 ,降低氰化物用量 ,缩短氰化浸出时间  相似文献   

8.
海洋锰结核的SO_2浸出试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对用SO_2浸出海洋锰结核进行了研究,考察了SO_2用量、浸出时间、结核粒度、添加剂TA和TB等对SO_2浸出效果的影响。结果表明,SO_2能选择性浸出镍、钴、锰、铁,对铜的浸出效果差,TA能显著地提高铜的浸出率,TB能有效地抑制铜的浸出。提出了选择性浸出和非选择性浸出两种浸出方案。  相似文献   

9.
对张家口金矿石进行充氧氰化浸出,使矿浆的溶解氧浓度成倍增加,可以克服常用规机械搅拌氰化浸出在起始阶段存在的矿浆溶解氧供给不足,加快金的溶解速度,缩短浸出时间,充氧氰化浸出12h,浸出率可达94.58%,而常规机械搅拌氰化浸出24h,其浸出率仅有86.18%。  相似文献   

10.
难处理含砷金精矿的生物预氧化—硫脲浸金工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文用氧化亚铁硫杆菌(Thiobacilusferrooxidans)对含砷金精矿进行了氧化预处理脱砷实验,脱砷率达98%。生物浸渣用SO2-硫脲浸取体系浸出金,不仅降低了硫脲用量,而且缩短了浸出时间,金的浸出率达95%以上。该工艺具有广阔的应用前景。  相似文献   

11.
山东某金矿氰化浸出过程中影响因素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对山东某金矿浮选精矿的氰化浸出研究 ,探讨了影响金矿氰化浸出的因素。研究结果表明 :通过优化金矿氰化浸出的各种因素 ,可提高矿浆中的“有效溶解氧”,改善氰化浸出环境 ,提高浸出速度 ,缩短氰化浸出时间 ,降低氰化物用量 ,提高金矿氰化浸出效果  相似文献   

12.
氧在氰化提金过程中起着极其重要的作用.提高氰化矿浆中溶解氧的含量,可明显地加快金的浸出速度,在不增加浸出设施的情况下,提高生产能力,提高金的浸出率.  相似文献   

13.
通过对混合电位模型的研究, 提出了铊离子对金氰化溶解只有在辅以阴极强化的条件下才具有显著强化作用的观点。以某硫化物金精矿为对象进行的强化氰化浸出试验表明, 不加入辅助氧化剂时, 铊离子对氰化浸金的强化作用并不显著;加入H2O2作为辅助氧化剂时, 取得了显著提高金浸出率的效果。对于常规氰化浸出48 h 只有54.89 %金浸出率的金精矿, 采用铊离子和H2O2 协同强化时, 经过一段4 h 、二段12 h 总共16 h 的两段浸出, 即可达到92%以上的金浸出率。  相似文献   

14.
万玲  李卿 《矿冶》2002,11(2):39-42
新疆阿勒泰市富达金矿位于中低山区 ,冬季气候寒冷 ,设计低于 0℃就不能生产。本文结合生产工艺、设备条件与氰化浸出理论 ,探索出低气温 (-15℃ )条件下全泥炭浆浸金的生产经验。采取的措施有 :①氰化浸金的预浸作业提前到一段磨矿 ;②吨矿加醋酸铅 0 4kg ,并制定相应的给药制度 ;③泵池出浆口增设矿浆液面调节闸板 ,改进充气管连接方式。这些方法的实施 ,延长了金的浸出时间 ,改善了氰化浸金矿浆中的溶氧状况 ,降低了氰化物消耗 ,使选厂每年延长了生产时间 2~ 3个月 ,综合效益提高显著。  相似文献   

15.
Lime is used in CIP/CIL slurries to increase the pH, which partially stops the formation of aqueous hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide gas can be evolved directly from the pulp surface or purged from the leach tank in oxygen or air that is sparged into the tanks to provide oxygen for the dissolution of gold.Savings in lime consumption can be achieved by leaching at a reduced pH, especially in aqueous solutions high in magnesium such as to be found in the Kalgoorlie Goldfields in Western Australia, but a greater percentage of cyanide is then present as aqueous hydrogen cyanide. Another proposed procedure to reduce lime consumption is closed tank leaching where a reduced pH or the natural pH of the ore is used and hydrogen cyanide loss is prevented by the closed vessel.The dissolution rate of pure gold as a function of pH for constant total cyanide concentration has been determined. Dissolution was directly proportional to the concentration of the cyanide ion present, with the contribution to dissolution from aqueous hydrogen cyanide too low to be measured.Ore leached in high magnesium, hyper-saline, process water showed increased gold dissolution at low pH compared to the pure gold. Reducing pH caused more cyanide to be consumed by the pulp but did not significantly increase the amount lost to the atmosphere.  相似文献   

16.
金渠金矿氰化厂通过提高磨矿细度、加强矿浆搅拌、保证氧和氰化钠浓度等措施优化边磨边浸工艺,提高了处理量和金的回收率,效果良好。  相似文献   

17.
陈向  廖德华 《金属矿山》2021,50(5):120-124
广东某含铜浮选金精矿的金品位为8.312 g/t、铜含量为5.18%,工业上采用全泥氰化、浸出渣浮选回收铜的工艺流程.矿石中较高的铜含量不仅消耗大量的氰化物,还影响了金的浸出效果.为了进一步提高金的浸出率、降低氰化物用量,采用加温常压化学预氧化浸铜—浸铜渣氰化浸金工艺回收试样中的铜和金,并在磁处理条件下,考察了磁场强度...  相似文献   

18.
陈庆根 《矿冶工程》2019,39(5):106-110
针对含铜氧化金矿采用氨氰选择性浸出提金,考察了分段加药制度、硫酸铵用量、矿石粒度等对金浸出率及浸出液铜金比的影响。结果表明:当硫酸铵用量8.00 kg/t,氰化钠用量0.60 kg/t,石灰用量5.00 kg/t,矿浆浓度40.00%,磨矿细度-0.074 mm粒级含量不低于95.00%时,平均金、铜浸出率分别为86.66%和1.16%。工业试验连续运行70 d,氰化尾渣金品位约0.55 g/t,金吸附率99%,金解吸率99.2%,电积回收率99.5%,金精炼回收率99.5%,金锭纯度99.99%,产品金达到国标Au-1标准。  相似文献   

19.
某浮选金精矿氰化浸出尾渣中Au品位1.58 g/t、Ag品位49.88 g/t,为了探索尾渣中目标矿物解离特征以及金、银未充分浸出的原因,对该浸渣开展了系统性工艺矿物学分析,结果表明,浸渣中裸露金含量占63.85%,这部分金在氰化浸出过程中属于可回收金;浸渣中有36.15%的金以包裹体形式存在,磨矿细度较粗是导致金金属流失的原因。在工艺矿物学研究基础上进行了浸出条件优化试验,确定适宜的金精矿浸出条件为:磨矿细度-0.037 mm粒级占95%、矿浆浓度50%、氰化钠浓度5 g/L、浸出时间36 h、溶氧度4.6 mg/L。在此条件下Au浸出率为99.30%,较现场生产提高1.73个百分点;银平均浸出率为64.41%,较现场生产提高24.41个百分点。  相似文献   

20.
广西某低品位金矿石含金量为1.29 g/t,脉石矿物以石英为主,有色金属铜、铅、锌等及有害元素砷的含量极低。对该矿石进行氰化浸金实验研究,分别考查磨矿细度、溶液pH值、氰化物用量、搅拌转速、浸出时间对金浸出效果的影响;通过单矿物氰化助浸实验,确定多种助浸效果较好的助浸剂,并按同一比例混合,获得了三种新型助浸剂A、B、C;针对广西某低品位金矿石,进行氰化浸出助浸实验。结果表明,矿样细度-0.074 mm 93.27%,溶液pH值为10.5,氰化钾用量为4 kg/t,搅拌转速为1500 r/min,浸出时间为24 h的实验条件下,金的浸出率为92.58%;而氰化钾用量减少至3 kg/t,其余条件不变的情况下,加入新型助浸剂A浸出18 h后,金的浸出率可达93%。新型助浸剂的加入有效地提高了金的浸出率,同时将氰化物的损耗降低了25%,浸出时间缩短了6 h以上。  相似文献   

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