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通过改进剩余氨水除油工艺和选用新型的除油设备,简化了剩余氨水除油的工艺,同时降低了设备投资和运行成本,除油效率大大提高.通过改进剩余氨水除油工艺和选用新型的除油设备,简化了剩余氨水除油的工艺,同时降低了设备投资和运行成本,除油效率大大提高. 相似文献
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介绍韶钢焦化厂回收系统萘氨洗涤工序采用轻质焦油终冷洗萘,水洗氨工艺,洗涤氨水含油较多,原有刮萘槽除油效果不好,洗涤氨水含油高达148.0mg/L,通过应用隔油沉淀池代替刮萘槽,将氨水中的焦油分层排除,氨水含油量降低了87.8mg/L,从而提高了回收系统外排废水的质量,隔油池的应用还提高煤气洗氨效率,使煤气洗氨后含氨量降低了0.009mg/L,每月可回收焦油6t,当年创经济效益23.53万元。 相似文献
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本文介绍了酒钢焦化厂剩余氨水除油净化的现状及存在的不良问题,阐述了新型氨水过滤器在焦化剩余氨水除油工艺中的应用及操作要点,并对使用效果进行了评价。 相似文献
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氨水除油技术作为焦化行业的一项重要课题,在降低氨水含油和提高焦化污水处理效率过程中都发挥着重要的作用.本文主要阐述利用目前国内先进的微孔陶瓷过滤技术进行除油的实际应用情况. 相似文献
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本文概述了焦油氨水分离装置运行中存在的问题,技术改进,通过改造后,焦油、焦油渣能够得到及时的清除,减少系统内焦油渣积聚及堵塞,能够很好的控制焦油氨水分离槽油层液面,满足焦油及氨水分离条件,能够得到合格的循环氨水,并保证氨水在炼焦集气管内的喷淋,确保煤气的稳定输送. 相似文献
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氨水除油技术作为焦化行业的一项重要课题,在降低氨水含油和提高焦化污水处理效率过程中都发挥着重要的作用,本文主要阐述利用目前国内先进的微孔陶瓷过滤技术进行除油的实际应用情况。 相似文献
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通过改进气浮除油技术,提高剩余氨水的溶气效果。采用新型的射流气浮除油机,除油效率平均达到94.78%,同时降低了运行成本。 相似文献
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三钢焦化厂捣固焦投产后,配煤结构和细度发生改变,并且高压氨水压力提高,导致焦油氨水中夹带的煤粉增多,降低了焦油氨水分离槽中的焦油与氨水的分离效果,分离后焦油中夹带水分较多。原有的焦氨分离运行管理及库区操作管理已经无法适应目前的生产工艺现状,出厂焦油的水分时常超标,对焦油产品的日常销售造成了较大的影响。通过分析导致焦油水分超标的各方面因素,从创新焦氨分离运行管理制度及库区操作管理制度入手,通过优化生产工艺操作制度,降低焦油中的水分含量,提高焦油产品的合格率。 相似文献
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介绍了富液、剩余氨水砂滤器中的填料为石英砂时除油效率低,堵塞塔器和恶化洗油质量的原因,并采取有效措施,解决净化系统带油的同题。 相似文献
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我厂“61”型焦炉,在基建过程中,将鼓风初冷前的工艺作丁些改进,通过多年的生产实践,证明效果是良好的。现将有关几点介绍于下:一、小焦炉使用了焦油渣分离器大焦炉上使用的焦油渣分离器,应用在小焦炉上,多年来,焦油氨水分离池未清理过,池内积渣很少,保证生产顺利进行。工艺介绍如下:集气槽下来的焦油氨水,由切线方向进入设备。焦油氨水从网盖上翻,由上部出口流出到氨水沟,焦油渣被网盖挡住,下沉积聚在设备的下部,定时打开阀门放出焦油渣 相似文献
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