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相似文献
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1.
为了改善高压气瓶用34CrMo4钢屈强比较高的问题,分别研究了调质处理(QT)、在浓度为7.5%PAG水溶性淬火剂中的淬火+回火(Q1T)、亚温淬火+回火(IT)和淬火+亚温淬火+回火(QIT)4种不同热处理工艺对34CrMo4钢屈强比的影响,以及屈强比与微观组织之间的关系。结果表明:采用QT工艺得到回火索氏体组织,屈强比最高;采用Q1T工艺得到较粗的回火索氏体组织,屈强比较高;采用IT工艺得到回火索氏体+块状及板条状铁素体两相组织,屈强比较低;采用QIT工艺得到回火索氏体+均匀分布的板条铁素体两相组织,屈强比最低。试样的组织为硬相回火索氏体上分布着软相铁素体时,有较低的屈强比。  相似文献   

2.
根据矫直设备和实际生产情况设计了拉压应变循环试验并模拟不同的矫直工艺,探究应变循环对新型川藏钢轨钢力学性能的影响规律。结果表明,新型川藏钢轨钢为细片状珠光体组织,其强度和塑性均高于热处理U71Mn钢。应变循环后屈强比大于0.62,达到了川藏铁路钢轨高屈强比的要求。应变次数为7时,屈服强度由987 MPa最低降至784 MPa,降幅为20.57%,屈强比由0.836降至0.670,最大降幅为19.86%。总应变为压应变且应变次数相同时,屈服强度随着应变量的增加而降低。应变循环会降低川藏钢轨钢的屈服强度,而抗拉强度基本不变,保持在1160~1190 MPa,最终导致屈强比降低。川藏钢轨钢具有循环软化特性,其屈服强度下降是包申格效应和循环软化等变形行为综合作用的结果。应变循环会使川藏钢轨钢的塑性出现一定程度的下降。  相似文献   

3.
介绍了济钢ASP热连轧生产线上HP295焊瓶钢的生产工艺;研究了其化学成分、显微组织、卷取温度和冷却方式等对HP295性能的影响规律。生产实践表明,通过采用两段冷却方式并控制带钢卷取温度,可使HP295的屈强比(ReL/Rm)低于0.8,各项力学性能满足GB6653-1994的要求。  相似文献   

4.
陈礼清  习小慧 《轧钢》2023,40(1):1-11
随着海洋资源的不断开采和利用,对深海及极地用海洋工程关键部位用钢强韧性等综合性能提出了更高的要求;开发具有更高强塑性,低屈强比,良好的低温韧性、焊接性以及耐腐蚀性等综合性能优良的钢材是海洋工程用钢的发展方向。介绍了国内外低碳低合金海洋工程用钢的研究和发展概况,分析了该类钢种制造过程中面临的问题,对铜在低碳高强钢中的作用以及含铜海洋工程用钢的研发情况进行了综述。  相似文献   

5.
15Mn钢     
15Mn为高锰低碳渗碳钢,执行标准:GB/T 699—1988。性能与15钢相似,焊接性能好,但淬透性、强度与塑性均比15钢都高些。用于制造中心部分的机械性能要求较高且需渗碳的零件。15Mn与30钢相比具有较高的强度和淬透性,冷变形时塑性好,焊接性中等,可切削性良好。  相似文献   

6.
王建勋 《电焊机》2002,32(4):24-26
介绍了一种先进H型钢生产线,利用该生产制造H型钢,生产工艺简单,投资少,见效快,质量好,值得在一些小型的焊接结构生产厂或乡镇企业推广。  相似文献   

7.
详细介绍了所设计制造的中轻型焊接H型钢自动生产线的工艺流程及配置的切割、组装、输送、焊接、翻转和矫正等设备。该自动生产线达到了高效优质的预期效果。产品质量完全满足了行业标准所提出了技术要求。论述了关键设备的结构特点和主要技术特性。提出了焊接H型钢组装点固、角焊缝焊接工艺和装焊矫合一的改进方案和发展方向。  相似文献   

8.
T-250马氏体时效钢以其高强度、断裂韧性、屈强比、热处理工艺简单、尺寸稳定、变形小、无脱碳、壳体表观质量好、冷成形、焊接、机加工艺性好等优点.一直被视为制造航天固体火箭发动机壳体的最佳金属材料。但昂贵的价格限制了它的广泛使用。不过近年来.随着低成本的无Co马氏体时效钢T-250在国内的研制成功.使其广泛应用成为可能。  相似文献   

9.
屈强比对高强钢断裂韧性的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过控制组织形态,对化学尬发相同,屈强比不同的两种钢材进行三点弯曲CTOD试验,并利用三维有限元法分析裂纹法端的应力应变分布。结果表明,高屈强比的材料,由于裂纹尖端应力水平高,脆性启裂CTOD值δc明显低于低屈强比的材料;而对有延性裂纹扩展的CTOD临界值δu和δm,高屈强比的材料同于低屈强比双相钢,这是因为低屈强比材料内部存在微观组织非均质,有应变集中所致。  相似文献   

10.
为了适应高压气瓶产品高质量的要求,针对材质为25CrMnSiA气瓶的焊接工艺特点,用焊条电弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气保焊4种焊接方法对该钢的焊接性进行了初步试验,根据现有的生产条件,制定出了一套实用的焊接工艺,成功应用于高压气瓶产品的小批量生产焊接,达到了预期的目的.  相似文献   

11.
通过加入微合金元素并与控轧控冷工艺相结合,开发出590 MPa建筑用低屈强比耐火钢。结果表明,该钢种屈服强度大于460 MPa,抗拉强度大于590 MPa,屈强比小于0.8,600℃的屈服强度大于室温的2/3,能满足590 MPa级建筑用低屈强比耐火钢的力学性能要求。  相似文献   

12.
陈少慧  王丰 《轧钢》1995,(6):41-43
我公司是全国热轧窗框钢生产基地之一,销量占全国钢窗市场的1/3。随着窗框钢市场的发展,对其尺寸精度的要求越来越高,而窗框钢断面形状复杂,散热面积大,在乳制过程中温降快,所以坯料单重难以增加,产量也难以提高。为解决上述问题,1992年我公司建成了全国第1个窗框钢半连轧生产线,其平面布置如图1所示。1工艺流程产品以窗框钢3202Q为主。坯料为60mm方坯,坯长1.6~2.2m。主要工艺流程:坯料加热至1150~1200℃,然后经第1、第2两机列5道次连轧出29mm方中间坯,进入K6切分成形、斜配轧制…  相似文献   

13.
《焊接》2015,(3)
高强度双相钢具有较低的屈强比、优良的成形性能,广泛应用于汽车制造领域。但随着高强钢强度的提升,合金元素相应增加,对焊接工艺的要求也越来越高。在高强度汽车用钢生产过程中,为保证钢带稳定连续生产,通常采用窄搭接电阻焊焊接技术对钢带进行连接。分析了厚规格高强度双相钢DP600在2 130 mm连退线生产过程中焊缝断带原因,并通过优化焊接工艺对焊接接头性能进行改善。试验结果表明焊缝断带由焊缝未熔合引起。优化工艺方案后,可得到性能良好的焊接接头。  相似文献   

14.
孟祥杰  林文彬 《电焊机》2001,31(8):38-39,43
介绍了钢结构的特点和市场发展前景,详细叙述了H型钢生产线的功能,该生产线用于生产实际获得了满意的效果。  相似文献   

15.
杨明轩  谢喆淼 《电焊机》2016,(11):135-138
液压缸筒由低合金27Si Mn和35钢焊装,由于是异种钢焊接,其焊缝及热影响区容易出现高硬度、高脆性、韧性较低的组织和性能,而焊接是油缸生产制造过程中关键工序之一。选用CO2气体保护焊,精选低氢低碳合金焊材和焊接工艺参数,采用焊前预热、焊后缓冷的焊接工艺。经焊后力学性能试验,各项指标合格;经焊接工艺评定,焊缝成形好,焊缝热影响区小,焊接变形小,无气孔、无裂纹、无未熔合、无未焊透等缺陷,焊接质量优良。结果表明,采用合理的焊接工艺,低合金钢27Si Mn与35钢焊接性能优良,能满足液压油缸的工作要求。  相似文献   

16.
裴峰  谭兴鹏  孙梅  周俊奇 《焊接》2008,(4):64-67
根据高压球形气瓶的结构特点和使用条件对焊接性能的要求,从13MnNiMoNbR钢的焊接性、焊接结构设计、焊接材料选择、焊接工艺制定和焊接施工控制等方面,介绍了该产品的焊接工艺.实践表明,工艺措施得当,13MnNiMoNbR钢焊接接头可获得良好的低温冲击性能.  相似文献   

17.
高强度钢焊接裂纹检测及其成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘金平 《无损检测》2006,28(10):529-532
为了充分认识高屈强比、高强度低温材料焊接裂纹的敏感性,通过对NK—HIT—EN610U2L低合金高强度钢球罐支柱角焊缝裂纹的检测、解剖对比和成因分析,发现焊缝外表面缺陷与内部焊接缺陷存在一定关系,高应力设计部位比较突出,因此检测与焊接要引起高度注意。  相似文献   

18.
过时效对低碳Si-Mn双相钢性能和组织的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究过时效温度和时间对低碳Si-Mn冷轧双相钢的力学性能和组织的影响,结果发现,过时效温度对双相钢力学性能影响很大。在300℃以下,屈服强度和屈强比都较低,在350℃以上,屈服强度和屈强比大大提高,并且出现了上下屈服现象。300~350℃之间是屈服强度急剧上升的温度。过时效时间对双相钢性能的也有较弱的类似影响。过时效温度上升仅造成双相钢中马氏体的相对量较小的下降,但对马氏体岛的形貌有较大影响,在较高过时效温度下的马氏体岛的分解,可能是屈强比大幅度升高的主要原因。  相似文献   

19.
十三陵抽水蓄能电站压力钢管道上采用了800MPa级高强钢岔管,因为在设计上缺乏检验,为了保证工程的安全,制作了模型岔管进行水压试验。虽然是模型岔管,但由于是采用800MPa级钢,其制造难度不亚于真正的岔管,制作工艺,特别是焊接工艺对今后此类岔管的制造及800MPa级钢的加工与焊接有着重要的参考价值。  相似文献   

20.
通过对低温贮罐用钢母材和焊接材料的选择及性能分析,确定了09MnNiDR钢焊接工艺,通过抗裂试验、焊接工艺评定、金相组织、焊接返修试验对其工艺进行评定和试验,均能满足09MnNiDR钢焊接性能和技术要求,证明所制订的焊接工艺可行,为设计制造本体材料为9MnNiDR钢的低温压力容器奠定了技术基础。  相似文献   

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