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相似文献
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1.
梅山炼钢厂在对现有的铁水脱硫工艺实施的升级改造项目过程中,根据现有铁水脱硫设备老化、工作环境差、工序布置不合理等实际情况,为满足新增产量100%脱硫的需要,在铁水脱硫工艺布置、工艺技术的选择、设备改进等方面进行了优化设计。新建成的150 t铁水脱硫工序,工艺布置在加料跨内按工艺次序成倒罐—铁水脱硫—转炉的有序排列。铁水脱硫工序形成了两站三工位脱硫中心、后扒渣的总体设计方案。  相似文献   

2.
根据转炉炼钢过程KR、BOF、LF等工序的脱硫机理,分析各工序的脱硫能力及脱硫效率,对脱硫工艺进行优化,达到降低生产成本的目的。  相似文献   

3.
主要介绍了铁水预处理脱硫工艺在安钢的应用现状,通过结合实际生产数据,对比分析了铁水预处理和LF精炼的脱硫能力、脱硫效果和脱硫成本。认为铁水预脱硫和LF均具有较强的脱硫能力,预处理脱硫成本低于LF,但在过铁水预处理+LF精炼工序的多数钢种中,铁水预处理脱硫工序的实际脱硫效率不高(实际脱硫率仅为26.2%),综合来看反而增加了生产成本。  相似文献   

4.
对莱钢炼钢厂转炉、精炼工序钢水深脱硫工艺进行了分析和研究,从铁水预处理、精炼渣系、脱氧工艺等方面介绍了莱钢炼钢工序深脱硫生产实践。  相似文献   

5.
根据纯镁铁水脱硫原理,介绍了南钢铁水脱硫工艺特点,分析了铁水脱硫工序铁损及铁水初始硫含量、铁水温度和喷粉速率对脱硫率的影响。  相似文献   

6.
简要介绍一炼钢厂铁水脱硫工艺的改进,颗粒镁脱硫工艺的应用降低了脱硫喷溅,减少了扒渣铁损,有效地降低了脱硫工序的成本.  相似文献   

7.
武钢一炼钢铁水脱硫工艺的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
陶勇钢  杜秀峰等 《武钢技术》2003,41(1):12-13,16
简要介绍一炼钢厂铁水脱硫工艺的改进。颗粒镁脱硫工艺的应用降低了脱硫喷溅,减少了扒渣铁损,有效地降低了脱硫工序的成本。  相似文献   

8.
在对现脱硫、提钒工序设计水平、生产现状进行分析的基础上,讨论了攀钢实现全脱硫、全提钒的技术可行性和技术措施。  相似文献   

9.
介绍了攀钢在镁复合喷吹脱硫工序调整脱硫渣态方面开展的工作,通过加入调渣剂,有效地解决了含钒钛铁水镁复合喷吹脱硫存在的铁损高和回硫波动的问题。  相似文献   

10.
针对脱硫提盐工序中存在的压滤机分离时间长、活性炭回收率小、设备管道易堵塞问题,通过加强脱硫熔硫操作,增设板框压滤机,改用粒度稍大的活性炭,在混盐离心机至结晶釜管道增加伴热套汽等改进措施,提高了产品质量、产量以及脱硫效率,保证了脱硫系统的稳定运行。  相似文献   

11.
本文通过对高炉一转炉流程生产线上各脱硫工序、脱硫容器、各种喷吹型式以及脱硫剂的优缺点的分析比较,论述了梅山铁水脱硫工艺的确定原则和选择结果,并提出梅山喷枪和铁水罐耐火材料选用建议,并通过对试验结果的分析,提出了下阶段提高脱硫率的主要措施。  相似文献   

12.
针对攀钢铁水脱硫及提钒预处理工序的工艺结构特点,围绕如何实现脱硫-撇渣-提钒工序通过能力达90%~100%,清罐翻渣率在100%等目标值,提出了组罐出铁-罐内撇渣-强制清罐的技术思路。若能在生产中实施,有望成为攀钢实现全脱硫、全撇渣、全提钒的重要技术保障。  相似文献   

13.
通过铁水预脱硫工艺优化,转炉运用新型造渣模型,出钢采用新型高效固硫剂,精炼运用智能吹氩模型,有效控制了钢水中的硫含量,实现了全工序无间隙高效脱硫,形成了完善的高效深脱硫技术。  相似文献   

14.
介绍了稀土车轮钢在炼钢各个工序的关键控制及冶炼工艺,通过采用不同炼钢工艺控制,实现钢中稀土收得率及铸机可浇性稳定控制。为提高钢中稀土元素收得率,结合稀土元素脱氧、脱硫特性,炼钢环节通过对KR脱硫工序、转炉终点及出钢控制、LF和RH精炼过程控制、铸机浇注控制等各个工序进行严格把控,保证了稀土元素收得率稳定控制38%~40%,完成稀土车轮钢炼钢环节生产控制。  相似文献   

15.
南钢对生产管线钢等品种钢,铁水采用KR脱硫处理,通过优化脱硫剂成分、粒度,控制脱硫剂中CaF2%含量、及石灰的活性度和粒度,提高了脱硫效率;调整搅拌转速至脱硫前期90r/min、脱硫中后期80r/min,优化浸入铁水液面下的深度至70cm,实现了目标硫合格率100%。工艺优化有效满足了铁水预脱硫的要求,实现了轻搅拌和深脱硫,同时降低了脱硫温降,保证了转炉工序入炉铁水热量。  相似文献   

16.
通过对醋酸合成气——粗煤气在栲胶脱硫工序中存在问题的分析,提出了相关改进措施,利用废弃的设备和装置,实现了栲胶脱硫系统工业废水的循环利用。  相似文献   

17.
通过对鞍钢炼铁工序和炉外脱硫工序技术经济分析,得出高炉生铁含硫每提高0.001%,则高炉入炉焦比、综合焦比分别下降0.68 kg/t、0_49 kg/t,高炉日产量增加0.16%,但使炉外脱硫成本增加0.27元/t。综合高炉及炉外脱硫的吨铁成本的变化,铁水含硫每提高0.001%,综合效益为0.49元/t。  相似文献   

18.
韩孝永 《宽厚板》2007,13(2):22-25
铁水预处理已经成为现代化炼钢厂的重要工序之一,其目的主要是降低铁水中的某些有害元素含量,为炼钢提供合格的铁水.本文对铁水预处理的原理、工艺及铁水预脱硫、铁水预脱硅、铁水预脱磷等进行了阐述,并对搅拌法脱硫和喷吹法脱硫进行了比较.  相似文献   

19.
针对不经预处理脱硫的铁水生产SPA-H钢的脱硫技术开展研究,对脱硫热力学及动力学进行理论分析,采取了控制系统洁净度、减少原料带入、优化造渣制度和供氧制度等措施。实践表明,硫含量合格率达到100%且稳定控制在0.020%以下,脱硫处理率降低3.5%,降低了铁水预处理工序的加工成本。  相似文献   

20.
关于烧结废气脱硫技术发展现状的分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对钢铁联合企业各工序排放二氧化硫的特点,指出烧结是主要污染源之一.介绍了当前几种烧结废气脱硫技术的机理和工艺流程,同时分析了烧结脱硫技术的特点和发展趋势.  相似文献   

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