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相似文献
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1.
卢军 《小氮肥》2015,(1):5-6
<正>0前言中盐安徽德邦化工有限公司目前生产规模为年产150 kt合成氨和450 kt纯碱。DN1 400 mm氨合成系统于2009年6月10日投入使用,与之配套的4台液氨贮槽弛放气采用无动力氨回收装置回收气氨。1无动力氨回收装置工艺流程无动力氨回收装置工艺流程如图1所示。图1无动力氨回收装置工艺流程膜提氢尾气经无动力氨回收装置入口阀将压力和温度分别控制在≤1.6 MPa和30℃,然后进入干燥系统,利用分子筛除去尾气中的饱和蒸汽  相似文献   

2.
无动力氨回收装置是山东瑞星化工有限公司继闪蒸气变压吸附提氢投运后又一节能降耗新举措。该装置在不消耗能量的情况下,将驰放气中的氨提取回收,作为产品氨直接用于生产尿素。  相似文献   

3.
叶方 《氮肥技术》2009,30(6):39-40
简要介绍氨罐弛放气和氨合成提氢尾气采用无动力氨回收工艺技术、运行情况及存在的问题。  相似文献   

4.
无动力氨回收技术的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1无动力氨回收工艺流程 湖北宜化集团采用的无动力氨回收工艺流程见图1。从提氢尾气来的解析气先进入高效缓冲分离器,经1^#板式换热器换热后进入膨胀机;  相似文献   

5.
胡超  李裕超  张加银 《小氮肥》2014,(12):10-11
<正>1改造背景氨合成工艺中液氨球罐产生的弛放气中含有大量的气氨,为了有效回收此部分气氨,目前一般采用2种方法:1采用成套无动力氨回收装置,大部分甚至全部氨被分离后以液氨形式回收利用;2采用降温冷凝分离液氨和加软水吸收成氨水后回收利用。第1种方法由于经氨回收工序后弛放气压力大幅降低,无法达到提氢工序的压力指标,从而使其中的有效氢无法分离回收,只能送吹风气燃烧;而第2种方法的弛放气压力降低很少,能  相似文献   

6.
史元璋 《煤化工》2013,(5):44-45,48
针对焦炉气供应量增加、无法全部利用的现状,对原"18-30"合成氨、尿素装置系统进行了改造,新建了1台Φ1 600 mm的氨合成装置、变压吸附提氢装置、无动力氨回收装置和液氨充装站,并对运行后出现的变压吸附后产品氢中微量成分(CO、CO2)偏高及合成系统压力高等问题进行了改造,改造后合成氨产量增加了80 t/d。  相似文献   

7.
《中氮肥》2021,(3)
根据弛放气和贮罐气中气体成分的不同及压力等级的不同,并结合企业自身的实际情况,甘肃刘化(集团)有限责任公司400 kt/a气头合成氨装置高压氨合成系统分别采用膜分离氢回收工艺回收弛放气中的H2、无动力氨回收工艺回收贮罐气中的NH3(膜分离氢回收系统的尾气作为无动力氨回收系统的补充动力源),并创新性地将无动力氨回收系统尾气(主要成分为H2、CH4、N2)经尾气回收系统除氨后并入原料天然气总管用作转化系统原料气,由此实现了合成氨尾气的全回收,不仅取得了显著的经济效益,而且实现了生产的清洁化。  相似文献   

8.
《小氮肥》2012,(11):F0004-F0004
金乡天界制冷设备有限公司是全国较早开发出无动力氨回收装置的公司,也是无动力氨回收方面装置的创始人。2001年3月,本公司研制的无动力氨回收装置进行了工业化实践。  相似文献   

9.
《中氮肥》2019,(1)
在合成氨装置氨合成系统中,氨合成系统放空气高压膜法提氢技术早已得到应用,但适用于液氨贮槽弛放气的低压膜法提氢技术,直到近年来研制出低压、渗透量大、分离性能好的膜组件及高效净氨塔出现后才得以应用。简介合成氨装置膜法提氢技术的发展状况,详细介绍低压膜法提氢技术在河北冀衡(集团)化肥有限公司的应用情况。实际应用情况表明,低压膜法提氢工艺技术成熟可靠,操作弹性大,操作简单,膜使用寿命长,可同时回收利用氨合成系统放空气和液氨贮槽弛放气中的H2,增产降耗效果明显。  相似文献   

10.
王小素 《河北化工》2014,(9):153-155
无动力氨回收装置是回收合成氨弛放气中气态氨的一项节能环保新技术装置。介绍了河北金源化工股份有限公司无动力氨回收技术的原理、工艺流程、主要设备特点、工艺指标及运行情况。该厂无动力氨回收装置各项温度压力指标均在设计范围内,氨回收率达到98%,尾气氨含量〈1.1%,年回收氨约为3 500 t,年增效益350万元。  相似文献   

11.
概述云峰分公司合成氨装置氨回收现状。介绍无动力氨回收技术的原理、工艺流程,并进行系统物料平衡计算及经济效益分析。分析表明采用无动力氨回收技术回收合成氨系统弛放气、吹出气中的氨技术上可行。采用无动力氨回收技术,从吹出气中每年可回收氨845.70 t,回收氢气5 355 028.8 m~3,从弛放气中每年回收氨3 962.06 t,可产生经济效益1 460.07万元,同时缓解稀氨水造成的环保压力。  相似文献   

12.
陈春祥 《氮肥技术》2006,27(2):23-24,37
用膜回收方法回收弛放气中的氢,再将膜回收尾气作氨贮罐气回收装置的补充动力,实现两气的联合回收。  相似文献   

13.
针对传统等压氨回收和冰机制冷氨回收及无动力氨回收存在的缺点,在第二代等压氨回收装置的基础上,开发了第三代等压氨回收装置,运行表明,效果良好。  相似文献   

14.
介绍新建合成氨采用无动力回收装置回收氨罐弛放气的工艺流程、设备配置,还介绍了无动力回收装置的特点。  相似文献   

15.
中科院理化技术研究所利用深冷原理开发的无动力合成氨尾气氨回收技术,在山东海化集团成功应用,该项技术氨回收率高,装置运行3个月就可回收投资。  相似文献   

16.
沈铭钧 《化肥工业》2007,34(1):24-25
由于合成氨弛放气组分及工艺条件变化复杂,空分行业中使用的透平膨胀机无法在无动力氨回收装置中正常使用。针对合成氨生产的实际工况条件,开发了氨回收专用能量转换器,确保了无动力氨回收装置的正常、稳定运行。  相似文献   

17.
介绍合成氨装置设计中氨回收、氢回收、冷凝液的中压汽提、碱液回收等工艺环保设施及其运行情况,对先后通过技术改造进行的环保项目进行评价,并提出存在问题及今后的整改方向。  相似文献   

18.
赵昌富 《化肥设计》2010,48(1):37-39
无动力氨回收装置是用以回收合成氨弛放气中气态氨的一项节能环保技术。介绍了江苏恒盛化肥有限公司4 000 m3/h无动力氨回收装置的工艺流程、设计参数、技术指标和工艺设备特点;分析了该装置的节能环保效益。近期运行效果表明,采用该装置每年可回收液氨约7 000 t,减少含氨废水排放约5 000 t/a,创造经济效益约150万/a,投资回收期1年。  相似文献   

19.
《小氮肥》2008,(1):F0004-F0004
该装置是由金乡天界公司与山东济宁化工设计院联合研制,2004年12月在山东海化盛兴化工有限公司进行了工业化实践,并达到长周期稳定运行。本公司是全国较早研制和开发无动力氨回收装置的公司,也是无动力氨回收装置的创始人,本公司的无动力氨回收装置在实践中不断完善和创新。现已在山东、河南、河北、湖南、湖北、山西等多家企业使用,给使用企业带来了巨大的经济与环保效益。  相似文献   

20.
简金翔  吕本福 《化肥工业》2011,38(1):31-32,35
简要介绍了无动力氨回收装置的工艺流程、主要设备、工艺指标及运行情况.详细介绍了无动力氨回收装置的常见故障和处理方法及目前存在的问题.  相似文献   

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