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1.
我公司Φ4.2m×13m水泥磨主减速器型号为MBG22/36,功率3600kW,速比7.3368∶1,由重庆同力传动技术工程有限公司制造。设备自2005年12月投入运行以来,存在较多问题,主要有设备的振动大、供油温度偏高、大齿轮罩壳漏油等。2008年3月,发生了一些较大的事故,主要有减速器内部润滑油燃烧造成齿面退火和胶合,减负荷运行过程中高速齿轮轴、中间齿轮轴电动机端左旋小齿轮局部断齿等,被迫停机检修。 相似文献
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<正>1情况简介某公司一台Φ2.6×13m水泥磨于2008年5月投产,该磨配MBY710-4.5-IR减速器,传递功率1000kW,输入转速740r/min,高速齿轮轴轴承型号23236CC/W33,齿数Z=21,左旋。投产后,减速器高速齿轮轴轴承多次发生故障,主要表现为非输入端轴承跑外圈、跑内圈及输入端轴承跑内圈、轴承烧损等,轴承使用寿命最短的只有约45d,远未达到不低于50000h设计要求的寿命。情况严重时,高速齿轮轴轴向窜动,齿轮端部与输入端轴承外圈磨擦,把高 相似文献
3.
我公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线.配置Ф3m×11m和Ф3.2m×13m水泥磨各一台,其中:Ф3.2m×13m水泥磨是今年新上项目.2008年7月15日投入运行.经过一段时间的调整改进.目前系统运行正常,现将调试的有关情况介绍如下。 相似文献
4.
我公司2号粉磨系统为一台Φ3m×11m水泥磨,带中3m旋风式选粉机,主要生产P·O32.5和P·O42.5级水泥,在投产后一直未能达到设计生产能力。从2006年初,我们对其进行系统、全面的分析,并不断改进和优化。经过两年多的实践,达到了稳定质量、提高产量的目的。 相似文献
5.
广州越堡水泥有限公司6000t/d熟料生产线,全套引进德国洪堡公司的φ5.2m×70m窑系统,与之配套的是5台φ4.2m×14m水泥粉磨系统。其中2台是闭路磨,φ4.2m×14m磨机+O—sepa选粉机+大布袋收尘器;3台是开流磨,φ4.2m×14m磨机+大布袋收尘器。 相似文献
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我公司2500t/d生产线的水泥粉磨系统由两套Φ4m×13m双仓管磨和O-Sepa高效选粉机组成。2005年5月投产以来,实际各品种产量已远高于设计产量,近几年开始出现较为严重的饱磨现象,给生产和管理带来一定难度,通过分析原因,制定了详细的操作规程,饱磨现象得到了有效预防,产质量稳定。 相似文献
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我公司一分厂2500t/d生产线配有两套闭路水泥粉磨系统,于2006年10月开始调试。调试初期两套水泥磨系统运行效果始终不理想,存在很多问题,如磨机滑履温度偏高、出磨筛板频繁堵塞及选粉机异常振动等,磨机台时产量徘徊在90t/h左右。经过采取技改措施,取得了很好的效果。 相似文献
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1前言
我公司现有两套φ4m×13m闭路水泥磨系统(配用N2000型O-Sepa选粉机,设计生产能力80t/h,成品比表面积330-350m2/kg),自2005年11月开始调试,调试初期两套水泥磨系统运行效果始终不太理想,达不到设计生产能力,磨机工况不稳定,经常饱磨,并且磨尾伴随着有大量吐渣,成品比表面积波动大,不易控制。我们经过对设备进行现象跟踪及分析,采取一系列技改措施,取得了较好效果。 相似文献
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正0前言江山南方水泥有限公司现有两条熟料生产线和6台水泥磨,年生产熟料240万t,年生产水泥450万t。其中两台Φ4.2m×13m水泥磨(~#1、~#2水泥磨)配套Φ160-140辊压机双圈流粉磨系统于2009年建成投产。投入运行的前三年,两台磨机台时产量一直偏低,电耗高。2012年3月开始,围绕降低两台Φ4.2m×13m水泥磨工序电耗进行改造,经过近3年的持续改善,水泥磨台时产量有了较大幅度的提升,电耗 相似文献
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1问题及其现象我公司^#水泥磨为Ф3m×11m闭路磨,其主电机为NTYR-1250—81250kW电机.减速机为唐山水泥机械厂生产的ZL314大型减速机:其传动简图如图1。 相似文献
12.
我公司φ4.2m×13m的二仓闭路水泥磨,采用了中心传动,磨机通过焊接在简体上的滑环固定在滑履上. 相似文献
13.
磨机安装完成之后,单机试车、联动试车均一切正常,但在粉磨系统负荷试车约2 h后,异响声周期性地从大齿圈的两个半圈对接点与减速机的啮合处发出,而在负荷试车的过程中,异响声越来越大.分析认为:齿轮传动副的两个组成部分在运行过程中因温差过大,不同步膨胀而导致偏差累计超出传动设计的允许偏差,从而导致传动异常发出异响声.将减速机润滑油站的冷却水关掉,当减速机回油温度达到50℃时,齿轮传动的周期性异响和振动完全消除. 相似文献
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沙特AL—JOUF 5 000t/d项目是我公司承担的总包工程.水泥磨采用的是我公司自主开发的大型管磨,规格为Ф5m×15m。由唐山盾石水泥机械制造有限责任公司加工制造。 相似文献
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0前言河南省豫龙同力水泥有限公司(以下简称为我公司)的水泥粉磨系统采用了φ4.2m×13m双滑履管磨加φ1400mm×1100mm辊压机组成的联合粉磨系统。该系统于2005年6月试生产.试产期间一直出现磨机滑履温度过高现象(高达72~75℃),且短时间内温度降不下来,往往需停磨处理。这使磨机无法连续运转,且对磨机滑履的正常使用带来很不利的影响。 相似文献
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河南义煤水泥公司5000t/d生产线Ф4.2m×13m双滑履(洛矿产)水泥磨于2006年11月投运后,一直正常运转。但到2007年6月,随环境温度的升高,经常出现滑履温度超高(〉65℃)而频繁跳停的现象。 相似文献
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我公司一台Φ3m×48m带捷克普列洛夫型立筒预热器回转窑的设计产量为360t/d,在2005年技术改造后,改为1000t/d的带管道式分解炉的五级旋风预热器的窑外分解窑。因窑的产量及转速提高,对窑的传动功率及转速要进行相应调整和变更。其中主减速器原为ZL130—15-Ⅱ,速比35.5,调整后计划变为ZL130-13—Ⅱ, 相似文献
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1 存在的问题
广英水泥公司现有一条φ4.0m×60m三支撑干法窑,转速为0.396~3.960r/min;电机为ZSN4—355—092,315kW;设计产量为2500t/d。该窑2005年投产以来,经过2年多的稳定生产. 相似文献