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相似文献
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1.
某金矿尾矿平均金品位较高,载金矿物嵌布粒度细,分选较困难,为有效回收利用进行了浮选试验,在磨矿细度为-0.074 mm 75.2%时,采用SOH+丁铵黑药作为联合捕收剂,通过2次粗选、粗精矿合并再磨精选工艺流程,获得了金品位为13.00 g/t、回收率为63.80%的金精矿。  相似文献   

2.
青海某金矿浮选尾矿环保提金试验研究及实践   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
青海某金矿矿石性质属典型的难处理金矿,在生产初期处理混合矿石,浮选回收率较低。基于浮选尾矿矿石性质开展CIL环保提金剂浸出试验研究,环保提金剂浸出生产实践表明,浮选尾矿金的浸出率为53.95%,选矿总回收率达到92.7%,浸出生产成本降低6元/t,年经济效益增加378万元,实现了浮选尾矿环保浸出清洁化生产。   相似文献   

3.
张兴旺  孙志勇 《现代矿业》2020,36(11):117-120
某金矿尾矿含金0.68 g/t,含银4.50 g/t,具有较高的综合利用价值,为进一步回收有用元素,对某金矿尾矿进行了工艺矿物学和选别工艺流程研究。原矿物相分析结果表明,金以自然金和包裹金的形式存在,其中自然金占56.50%。浮选试验结果表明:在-0.074 mm 80%的条件下,采用1粗1扫3精的浮选工艺流程,可获得金品位27.68 g/t、银品位107.311 g/t、金回收率72.18%、银回收率42.77%的金精矿,综合回收效果较好。  相似文献   

4.
介绍了采用“添加剂预处理--氰化浸出--锌粉置换”工艺从某浮选金精矿中提金的试验主要考察了磨矿细度,添加剂用量、时间对预处理效果的影响,在合理工艺条件下氰化浸金率大于96%。  相似文献   

5.
某金矿氰化尾矿浮选回收金试验研究及生产实践   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用浮选法回收某金矿氰化尾矿中的金,浮选金精矿品位为42.11g/t,浮选尾矿为0.26g/t,回收率达83.11%,2006年回收金83.378kg,同年创造利润69.15万元。  相似文献   

6.
某选厂赤铁矿浮选尾矿全铁品位在16%以上,为降低尾矿品位,开展了浮尾回收试验研究。首先通过磨矿、磁选条件试验,确定适宜的工艺参数。然后对磨磁后精矿进行了一粗两精两扫浮选机试验与一粗一精一扫浮选柱开路试验。试验结果浮选柱各项指标优于浮选机。对矿样进行一粗一精一扫闭路浮选柱试验,取得精矿TFe品位65.29%,浮尾TFe品位11.48%,精矿产率为56.18%,回收率为87.94%的良好指标。  相似文献   

7.
为了提高陕西某尾矿资源的综合利用率,促进矿山可持续发展,在工艺矿物学研究的基础上开展了浮选探索试验研究。试验结果表明:在磨矿细度-0.074 mm77.41%,硫化钠为活化剂,25#黑药和丁基黄药为组合捕收剂的条件下,经1粗3精2扫闭路工艺流程,最终获得了铅品位51.24%、金品位23.58 g/t、银品位173.03 g/t,铅回收率74.31%、金回收率69.96%、银回收率35.85%的铅精矿,实现了该尾矿中铅、金、银等有价金属的高效回收,避免了二次资源的浪费。  相似文献   

8.
某堆存尾矿浮选金的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过硫酸铜和硫酸铵的协同活化作用,使某长期堆存尾矿中的金获得了较好的回收,其试验指标为金精矿含金13.38g/、t金回收率87.55%,为浮选回收该堆存尾矿中的金提供了可行的技术依据。  相似文献   

9.
系统地试验了四类化合物对尾矿中金的捕收性能,通过浮选试验,找出了从尾矿中提取金的最佳捕收剂一次乙基二甲基二矿代氨基甲酸酯,它可将尾矿中金由5g/t提高到2250g/t以上,富集比高达450。为工具开发应用打通了道路,也为我国资源充分利用的研究提供了一条可行笥方案。  相似文献   

10.
甘肃某金矿混汞尾矿进行了提金工艺研究,确定了焙烧氧化氰化法提金工艺流程,试验表明,该尾矿中金的回收率能达90%以上。  相似文献   

11.
针对赣州某萤石尾矿萤石粒度粗、CaF2含量低的特点,提出了磨矿-柱浮选工艺,解决了该萤石尾矿中CaF2难以回收的问题。考查了磨矿细度、矿浆pH值、水玻璃用量、捕收剂用量、浮选柱处理量、循环压力和充气量等因素对浮选指标的影响,优化了工艺和操作参数条件,并在此基础上进行全流程闭路试验。结果表明:在原矿品位22.87%的条件下,经过一段磨矿+浮选柱一粗三精工艺分选,可以获得精矿品位93.65%、回收率54.82%的良好指标。  相似文献   

12.
山东某金尾矿石英矿物含量为73.69%,含铁矿物含量较低,对其中石英砂进行浮选精制试验,预先使用磁选进行除铁,将除铁后粗精矿进行磨矿处理,磨矿时间为15 min时,样品粒度适宜。浮选试验过程采用预先抛尾,对试验样品首先进行反浮选,除去长石和云母,反浮选结束后对石英含量较高的样品进行正浮选,石英由原矿品位73.69%提升到最终品位为95.6%,此时其回收率可达到最大值75.2%。  相似文献   

13.
熊文良 《矿产综合利用》2011,32(2):19-21,29
某难选金矿金平均品位4.84g/t,含砷0.51%,碳1.75%(其中有机炭1.07%)。金粒度较细,主要分布在褐铁矿和粘土矿物中,其次以超显微晶隙状态赋存在黄铁矿和毒砂的晶格中,属难处理金矿石。试验先用浮选富集获得金精矿,然后对金精矿采用常压加温酸性预处理,再氰化浸出回收金,所采用的氧化剂在常压、适当加热条件下达到氧化钝化碳质,分解黄铁矿和毒砂的作用,给后续氰化浸出提供了有利条件,克服了高温高压的缺点,易于工业生产实施。  相似文献   

14.
四川省甘孜州金矿为难选冶金矿石,其提金的关键是预氧化。在选矿试验取得较好指标的基础上,对其金精矿进行了细磨、焙烧和混合用药等方案的试验研究,并对金精矿焙烧—氰化浸出工艺流程进行了扩大试验,金的浸出率达到94.97%。研究结果指出,金精矿混合用药预处理氰化浸出与选矿联合提金新工艺,对该地区金矿具有广阔的应用前景。  相似文献   

15.
贵州某氧化金矿金以极微细粒形态包裹于石英、褐铁矿、阳起石、角闪石、绢云母等矿物中;本研究通过正交堆浸试验,得出影响金浸出效果的因素依次为:矿石粒度>浸出时间>NaCN用量>石灰用量.按照最佳条件组合,获得金浸出率为90%以上的较佳指标.  相似文献   

16.
王凯金  胡尊彬 《现代矿业》2013,29(11):128-129
云南某金矿石为褐铁矿化含炭糜棱岩型金矿石,原矿中金赋存状态复杂,金品位较低,仅3.56 g/t,含碳量0.619%,属低品位原生高碳金矿石。为合理开发利用该矿石,获得高品位的金精矿,降低生产运营成本,对其分别进行了全泥氰化浸出、焙烧—氰化浸出、摇床提金、单一浮选试验研究,对比各流程的试验结果,确定采用1粗1精3扫的单一浮选工艺处理该矿石,获得的金精矿品位达38.92 g/t,回收率为75.42%。  相似文献   

17.
某选矿厂处理低品位微细粒难选金矿,生产初期浮选指标较差、浮选尾矿品位较高,尾矿库中金资源量较高。为了提高对浮选尾矿中金资源的二次回收,同时避免高额的含氰尾矿排放的环境保护税,加强无氰提金工艺的研究与应用对环境保护及企业持续健康发展具有重要意义。本文通过对无氰提金工艺全流程考察及流程诊断,结合浸出原矿与浸渣的工艺矿物学研究结果,分析浸出工艺存在的问题,为下一步工艺优化奠定基础。  相似文献   

18.
某含砷金矿浮选提金降砷试验研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
对金品位3.54 g/t、砷品位0.65%的某含砷金矿进行了浮选提金降砷试验研究.采用金粗选-粗精矿金砷分离工艺,在金砷分离过程中选用环保型有机抑制剂BK526,有效降低金粗精矿中砷含量,获得了金品位98.40 g/t、金回收率89.83%、砷含量2.82%、砷回收率13.99%的金精矿和砷品位24.68%、砷回收率5...  相似文献   

19.
河南某大型金矿尾矿中含有部分钨、金元素未能回收致使有价资源的大量浪费。在尾矿性质研究的基础上,试验研究确定了重选脱泥—磁选除铁—浮选回收金硫—分级磁选的联合工艺流程。全流程在原矿含Au0.600g/t、WO_30.089%的条件下,得到了含WO_356.22%,WO_3回收率为74.09%的钨精矿和含Au24.25g/t、Au回收率为48.00%的金硫精矿,同时兼顾了铁的回收,实现了尾矿中有价金属资源综合利用。  相似文献   

20.
青海某金矿选矿厂浮选尾矿难以沉降,浓密机溢流跑浑严重,回水无法使用,浮选尾矿远低于下一工序(氰化浸出)对浓度的要求。为此开展了浮选尾矿浓缩试验研究,试验采用了旋流器预浓缩,分析了旋流器沉砂口及给矿压力对浓缩效率的影响,进行了旋流器溢流絮凝剂筛选试验,确定了适合旋流器溢流的5250絮凝剂及用量。在旋流器给矿浓度为23.94%、-74μm含量为79.83%的情况下,尾矿综合固体浓度达到47.76%,解决了选矿厂回水循环利用及浮选尾矿氰化浸出对浓度的要求。  相似文献   

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