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川东北地区气藏埋藏深,且具有高温、高压、高含硫的特点,测试难度很大。针对川东北地区深层含硫气井APR测试过程中出现的各种复杂情况进行分析,找出APR测试过程中的存在的问题,如工具失效、管柱结构设计、管柱变形等,并针对性的从优化工具组合、管柱结构合理设计等方面来尽量减小APR测试过程中的危害因素,避免出现井下复杂情况,以期达到安全、快速、准确的对川东北地区高温、高压、高含硫的超深井进行测试评价。 相似文献
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针对川东北高压高产气井测试面临的问题,以整个测试作业安全、高效完成为出发点,对川东北高压高产气井测试工艺优化技术开展深入研究,研究内容包括测试方式、井口装置、地面流程设备、测试管柱的选型和优化,形成了一套适合川东北高压高产气井安全、优快、经济的完井测试配套技术.研究成果在川东北高压高产气并测试作业中的推广应用结果表明:测试成功率从77%提高到100%,有效提高了高压高产地层测试工程的设计和施工的科学性和准确性,为川东北地区三高气井测试作业的安全、高效提供了技术保障. 相似文献
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HJ203H井是中国石化西南油气分公司在川东北地区部署的第一口水平井.川东北地区地层存在地层倾角大、地层压力高、可钻性差、易井漏、硫化氢含量高等特点,钻井施工难度较大.介绍了旋转导向钻井技术及其在HJ203H井的现场应用.旋转导向技术在该井的成功应用,为钻转导向技术在该区块的进一步推广奠定了良好的基础;同时,为在该区块进行高难度、大位移水平井施工提供一条技术思路,为川东北地区超深气藏的开发提供借鉴.应用钻转导向技术钻出的井眼轨迹圆滑,增加了水平段的延伸能力,提高了水平井的单井产量,旋转导向技术在该井的成功应用创造了良好的经济效益和社会效益. 相似文献
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针对川西深层须二气藏高温、高压、含CO2腐蚀介质等问题,通过勘探阶段的经验教训,分析认为:含水量、温度、CO2分压、Cl-含量、腐蚀产物膜等是川西须二气藏腐蚀的影响因素;针对气井不同产能选择不同的材质及防腐技术,并采取措施有效防止了酸化过程中的腐蚀问题,保证了气井生产管柱的完整性。实践证明:油井管材质的选择与防腐技术的应用,有效地解决了目前川西须二气藏的腐蚀问题,以及气藏材质选择与防腐技术中安全性和经济性的矛盾。 相似文献
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川东北地区海相嘉陵江组地层具有埋藏深、普遍存有大段膏盐层等特点,并且含高压水层和气层或气水同层,在钻井过程中发生缩卡事故、井壁失稳垮塌,甚至出现盐岩的塑性流动、挤毁套管等复杂情况,给钻井和固井施工带来了严重的难题。在分析巨厚盐膏层的特点和对固井工程产生的危害的基础上,着重论述盐膏层固井的工艺难点和措施,通过使用优良的盐水水泥浆体系、合理的井身结构和高抗挤毁厚壁套管等措施,满足了川东北地区固井规范技术要求,取得了良好的现场应用效果。 相似文献
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川西大尺寸套管长封固段固井技术 总被引:1,自引:0,他引:1
西南石油局,通过近40年的勘探开发,发现了川西的新场、孝泉、合兴场气田,该气田是由浅层高压蓬莱镇组气藏、中深层高压、超高压沙溪庙组气藏和深层高压须家河气藏组成,是中国五大气田之一.由于地质构造复杂,气藏以致密或超致密介屑砂岩为载体,以不规则的微裂缝为运移通道.川西地区深井的技术套管下深超过3000m,由于气井固井要求水泥浆返至地面,造成采用单级注水泥施工的水泥浆用量大,要封固高压、超高压蓬莱镇和沙溪庙组气藏,固井质量很难保证.通过对近几年深井技术套管固井质量的分析,总结出其固井难点,提出提高固井质量的技术方法. 相似文献
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河坝1井是2000年中石化南方勘探公司在川东北地区通南巴构造部署的一口超深探井,设计井深6100m,钻井液密度2.12g/cm3,实际完钻井深6130m,钻井液密度高达2.39g/cm3.本井并身结构复杂,大井眼施工周期长,陆相地层泥页岩垮塌掉块严重;海相地层盐膏层易污染钻井液;全井发生多次井漏;超高密度钻井液流变性难调整、酸性气体污染钻井液严重等特点.分析了川东北地区通南巴构造复杂地层的特点及钻井液技术难点,介绍了钻井液施工技术.该钻井液技术的实施为顺利完井奠定了坚实的基础,为今后在该地区施工同类型的井提供了钻井液参考依据,同时也提出了在该地区施工中钻井液技术需解决的问题. 相似文献
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稳产和提高采收率,这是气田开发工作者不断追求的目标,除了对气藏工程、气井及气藏动态的深入研究分析和正确认识外,采气工艺技术是一项必不可少的手段.中原油田由于气藏类型多,气井存在的问题也复杂,这就对采气工艺的适应性提出了更高的要求.通过对中原油田气田开发动态特征及气井存在的主要问题的分析,论述了排液采气技术在中原油田的具体应用情况,并提出了一些建议. 相似文献
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塔里木盆地库车北部构造带迪北气藏,受目的层致密、构造复杂及强非均质性等因素影响,虽已发现二十余年,试验了目的层氮气钻井、油基钻井液钻井、定向钻井及完井规模改造等提产技术措施,已钻数十口井的单井产量差异极大,至今仍未建成规模油气资源产能。针对迪北气藏目的层致密及强非均质性、侏罗系发育大段含煤地层的钻探难点,对比已钻井在目的层采用氮气或液基钻井液的产能情况及工艺优缺点,分析已钻井产能差异原因,提出在区域开展大位移近水平井钻完井提产试验的方案并上钻DT2井。实钻表明,迪北气藏侏罗系阳霞组含煤地层具备定向条件,含煤地层段没有因采用定向钻井较大程度影响井壁稳定及其它钻完节作业环节;迪北致密气藏目的层大位移井虽在工具及工艺、优质储层随钻导向等方面仍存在部分问题,但为突破该气藏数十年的制约“瓶颈”提供了一条新的途径。 相似文献
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顺北油田位于塔里木盆地中西部,为奥陶系碳酸盐岩裂缝-洞穴型油藏,平均埋深超过7300m,具有超深、超高压、超高温的特点。顺北1-4H井完钻井深8049.50m,为顺北油田典型的超深小井眼短半径水平井。超深小井眼短半径水平井施工存在工具失效概率高、钻具安全系数低、轨迹控制难等系列问题。结合顺北1-4H井施工情况详细阐述了井眼轨迹设计及优化、钻井工具校核及优选、关键钻井液技术,对超深小井眼短半径水平井钻井作业具有较高借鉴意义。 相似文献
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分析顺北井区5口定向水平井施工过程,存在超深井高温难题,120mm小井眼定向井造斜轨迹、工具选用、钻井液性能的难点。对比了不同厂家螺杆和定向仪器在现场的应用效果,结合相关理论,优化钻井参数,形成了超深水平井轨迹控制技术,总结了超深水平井钻井液技术方案。顺北1-4H井完钻斜深8049.5m,顺北1-5H完钻垂深7576m,创国内定向井斜深和垂深记录,安全、高效完成了施工任务,为同类型的定向井施工提供了较好的施工经验。 相似文献
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《中国矿业》2010,(Z1)
本文应用油气藏规模序列法对四川盆地终极天然气资源量进行预测。结果显示,四川盆地天然气存在236个气藏,总天然气资源量期望值为57718×108 m3;待发现气藏110个,待发现气藏地质资源量40392×108 m3,占总天然气资源量69.98%。其中,1000×108 m3以上待发现气藏17个,500~1000×108 m3待发现气藏13个,100~500×108 m3待发现气藏15个。待发现天然气资源主要分布与以下重点勘探领域:环开江-梁平陆棚区二三叠系礁滩储层和川西陆相须家河组深层超深层领域;川东北、川中等地区以须家河组为重点的中浅层领域;龙门山和米苍-大巴山山前带领域;川东、川南和川北地区嘉陵江组鲕滩领域及震旦系灯影组顶面、中上奥陶统、中石炭统顶面、二叠系阳新统顶面和雷口坡组顶面五套大型不整合领域。 相似文献