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本文主要介绍了温县化肥厂年产15000吨合成氨系统变换工段节能技改新工艺,较详细地叙述了改造过程及新工艺的具体内容和特点,以及技改后新工艺带来的经济效益。 相似文献
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我公司合成氨生产原料由重油改为天然气后,对I净化装置进行了相应调整,变换工段改为中低变串联工艺流程,消除了两次变换间有脱碳系统分隔的冷热病现象。设置中变废锅、锅炉水预热器和两台脱盐水预热器回收利用中变气和低变气热量。但在投产运行后出现了一些问题,影响了低变炉的正常运行。2000年,我们针对热回收系统存在的问题进行了改造,使系统运行正常。 相似文献
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针对合成氨变换工段中低低工艺存在高水平运行周期过短的问题,分析了中低低工艺吨氨气耗下降的原因,从完善工艺方案和优化操作等方面提出了技改措施和管理办法。 相似文献
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为解决当前合成氨工程变换工段集中控制系统实现的主要障碍,无法对现场各环节运行参数进行精准监测的问题;在对合成氨变换工段控制系统工艺特点和工艺要求分析的基础上,结合实际生产需求重点完成了温度监测仪表、压力监测仪表以及流量监测仪表的选型;最后,对所选型仪表在DCS控制系统的应用效果进行评估,取得理想控制效果。 相似文献
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在80 kt/a变换系统基础上,采用低温低硫变换专利技术对原中串低变换进行了系统改造,使之达到配套合成氨100 kt/a的生产能力。改造后,平均吨氨节电80 kWh,平均日产氨提高15-25 t,吨氨蒸汽消耗降低 80 kg,变换系统节能降耗、安全稳定和整体技术装备水平得到进一步提高,效益明显,1年内即可收回改造投资。 相似文献
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合成氨装置由中串低工艺改为全低变工艺后,催化剂装填量减少12m’,系统阻力为0.04MPa,吨氨蒸汽耗由原350kg以上降至135kg。该项目改造费用低,只需增设1台增湿器并调整部分管道和阀门。改造后运行情况良好,取得了预期效果。 相似文献
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根据甲醇和合成氨生产工艺中对变换深度要求的不同,甲醇装置采用了废热锅炉+两段低水气比耐硫变换工艺,合成氨装置采用分层控制技术的高水气比耐硫深度变换工艺。实际应用情况证明:QDB系列催化剂具有较高的低温活性和活性稳定性、较高的强度和强度稳定性,且具有抑制甲烷化副反应的功能;2种耐硫变换新工艺分别很好地满足了甲醇和合成氨生产的要求,均取得了良好的应用效果。 相似文献
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一氧化碳变换工艺分析 总被引:4,自引:1,他引:3
变换工艺不仅与变换催化剂的性能密切相关,而且与合成氨厂采用的制气原料、制气工艺、后续净化工艺等密不可分。本文对采用不同的制气原料、制气工艺、后续净化工艺的一般化碳变换工艺进行了分析。 相似文献
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将变换流程改为全低变工艺后,吨氨蒸汽消耗明显下降,但触媒床层阻力迅速上升.通过采取增设焦炭过滤器、更换触媒、改进蒸汽分布器等一系列措施,不仅保证了正常的生产指标,而且还使变换炉的阻力有了明显下降,取得了满意的效果. 相似文献
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在目前的变换工艺中,全低变工艺是较为节能的工艺。利用夹点技术对全低变换热网络进行优化设计,得到的新网络流程不需要外供蒸汽。与第二换热网络相比,减少了设备台数,节省投资费用,目前使用的全低变工艺的能耗还可进一步降低。 相似文献