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利用Anycasting软件对箱体端盖凝固过程进行模拟,通过凝固温度分布预测了缩孔、缩松产生的位置.采用增大胃口体积的方法对原铸造工艺方案进行了优化,改进方案的模拟表明,能使铸件得到充分补缩,最终可以消除缩孔、缩松等缺陷,满足了实际生产的要求. 相似文献
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针对120mm球墨铸铁磨球的金属型铸造工艺,采用有限差分的方法,利用自主开发的模拟软件对磨球的凝固过程进行了温度场的数值模拟,预测了铸件在铸造中可能产生的缺陷位置,并对磨球内部产生缩孔的原因进行了分析。通过增加砂套,缩短内浇道,减小直浇道尺寸等对浇注系统进行了修改和优化,并对优化后的浇注系统进行了温度场的数值模拟。结果表明,优化后的浇注系统实现了顺序凝固,缩孔缺陷从磨球内部转移到了直浇道内,模拟结果与实际浇注结果相符合。 相似文献
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研究了铝合金泵体压铸成型工艺,利用ProCAST模拟软件对泵体充型、凝固过程进行了数值模拟并对模拟结果进行分析。根据缩孔、缩松数量判断泵体的质量,通过压铸生产证明,泵体在压铸过程中,铝合金的浇注温度对压铸件影响较大。模拟并优化出最佳工艺参数:压射速度为5m/s,模具预热温度为200℃,铝合金浇注温度为640℃。模拟结果可以应用于实际的生产中。 相似文献
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分析了影响稀土低铬白口铸铁磨球质量的主要原因是:碳化物呈连续网状分布和铸造缺陷:讨论低铬白口铸铁磨球的生产工艺及质量控制. 相似文献
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在传统工艺的实际生产条件下,低铬白口铸铁磨球易形成较大脆性,这是导致此类磨球生产和服役条件下失效的主要原因.分析热加工全过程可知磨球铸态组织设计的重要性在于:通过实现碳化物断网和促进其形态发生显著变化;尽可能减少内应力;形成尽可能多的细而弥散的硬组织体和获得细片状马氏体基体,对在获得较好韧性的前提下进一步提高硬度极为有利. 相似文献
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新型低铬合金白口铸铁磨球的研制及应用 总被引:6,自引:0,他引:6
阐述了磨球破碎率高的主要原因是碳化物呈连续网状,采用了加复合变质剂RA1和RA2进行复合变质处理,使连续网状碳化物断网,并对症热处理工艺进行了探讨。采用新工艺后,可获得满意的质量效果和显著的经济效益。 相似文献
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通过对砂型铸造和金属型铸造磨球在固特性的定量分析研究表明:砂型铸造磨球是典型的体积凝固,组织中存在着裂纹源-缩孔、缩松、缩气孔是磨球破碎率偏高、易于磨损的重要原因之一。而金属型铸适磨球接近逐层凝固,组织致密、磨耗低、不易破碎。 相似文献
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低铬铸铁磨球在铜矿磨粉中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
探索了适应于铜矿大型球磨机的低铬铸铁磨球成分、热处理工艺及组织性能,获得了一种贝氏体 马氏体组织的低铬铸铁及其强韧性处理的工艺。应用结果表明,这种磨球的吨矿石消耗量从0.80~0.90kg下降到0.60~0.65kg,每年可减少磨球消耗140吨。 相似文献
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分析导致稀土低铬白口铸铁磨球失效的主要原因是:碳化物呈连续网状分布和铸造缺陷.通过控制成形工艺、化学成分、孕育处理、热处理工艺等影响因素,使之连续网状碳化物孤立断网,以及减少气孔、夹杂、缩松等缺陷,获得了致密健全的磨球,有效提高了稀土低铬白口铸铁磨球质量. 相似文献
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高铬铸铁磨球的生产工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
方斌 《中国铸造装备与技术》2011,(1)
通过中频炉调整和配制高铬磨球合金成分,采用炉前稀土硅铁变质处理,磨球的冲击韧性可得到明显的改善,再经高温(960℃油淬)调质处理后,磨球韧性和耐磨性显著提高。实践表明,该种磨球单耗低(约58g/t煤),破碎率<0.5%,使用寿命是低铬磨球的2.3倍。 相似文献