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相似文献
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1.
目前,我厂以注水开发为主,通过注水向油层补充能量,合理维持油藏压力,以实现油井稳产,但目前存在着油水成本高,开发效益低;层间矛盾加剧,注水井分注水平低;实际注入量不达标,配注不合理等问题,直接影响着油水开发的效果与效益。因此,通过对水井生产系统的工况分析与管理,确保油水井生产系统工作高效、可靠,降低油田开发成本,实现稳油控水,提高油田油水开发效益。本文基于纯梁油田注水开发生产实际及开发所产生的大量资料,通过研究与现场初步应用,形成注水井合理配注确定的理论和方法、注水井生产系统工况评价指标体系及分析理论和方法,并开发配套的计算分析软件,为注水井生产系统分析与管理提供理论和手段。  相似文献   

2.
李康  汤佳佳  郝杰  武金卫 《粘接》2022,(8):133-137
为提升注水井压力和其日增注量,研究注水井多氢酸深部酸化技术展开实验分析。结合研究区概况的储油层构造及物理特征,利用多氢酸深部酸化技术并依据多氢酸缓速机理与转向酸变粘机理,制备配比不同的多氢酸,从化学方面与实际应用方面展开实验。结果表明:酸液对石英的溶蚀率与反应时间成正比,氟化氢铵、有机磷酸配比较高的多氢酸对石英的溶蚀率为78%左右,可有效提升砂岩储层渗透性,提升注水井深部酸化效果;酸液注入量为200 PV时配方A酸液与配方B酸液对砂岩岩心的渗透率分别为6.2%和5.8%,提升砂岩结构孔隙效果好,具有较强流动性且无二次沉淀;配方A酸液注入欠注井后,注水井日增注量最高为8.2%,压力降低1.4 MPa。  相似文献   

3.
油田开发中低渗透油藏普遍存在因注水井注不进造成油田欠注的现象,利用注水系统压力满足不了注水井所需的注入压力,本文重点陈述地面增注泵增压在满足低渗透油藏欠注井的注水量基础上,实现冬季可连续施工的配套工艺技术,解决了西北冬季寒冷不能施工的难题。  相似文献   

4.
随着低渗透油田注水井注入压力逐年上升,欠注和注不进现象逐年增多,严重影响了油田注水开发效果。室内试验和现场实践经验分析认为注入水中含氧、铁离子浓度、不配伍造成结垢以及粘土膨胀是造成水井注不进的主要原因。结合地层伤害机理分析,开展垢样和岩心溶蚀实验,筛选出表面活性剂,与现有的工业原料合成了新型的减阻剂,在大路沟一区取得了一定的效果。  相似文献   

5.
随着尕斯库勒油田不断的注水开发,因地质因素、储层潜在伤害、外来诱导伤害等因素的综合作用下,地层吸水能力下降,导致水井注水压力升高,达不到配注要求。从近几年尕斯主力油田注水开发情况分析,注水井欠注已经严重影响到了注水开发效果,部分注水井长期欠注导致油藏局部地层能量亏空,采收率低下。因此,通过注水井增注作业,降低注水压力,提高注水井吸水能力的需求极为迫切。  相似文献   

6.
使用油田注水分析图版,能确定水井的配注量及最大理论注入量,预测水井不同吸水厚度和污染程度下的日注水量,从而找出影响注水量降低的主要因素,以便采取相应的措施,对于注水井措施前选井及措施后效果预测具有理论上的指导意义,该技术在文南油田文33断块区推广应用,取得了很好的应用效果,推荐措施井的增注有效率达到了95%以上,效果预测符合率达到90以上。  相似文献   

7.
目前注水井生产系统工况研究比较缺乏,特别是评价注水井生产系统工况好坏的指标体系的完善性、各工况指标的影响因素及影响规律分析以及通过目前的生产测试资料进行注水井生产系统工况特征类型的划分等研究还不够充分,不能满足油田生产与管理的需要。基于油田注水开发生产管理要求,阐述建立注水井生产系统工况分析与评价指标体系及各节点的指标计算模型。  相似文献   

8.
对于水驱开发的油田,注好水、注够水是补充地层能量、提高整个油田采出程度的可行措施。要想达到这个目的,首先要使各注水井完成配注量,然而油田欠注极大地影响开发效果。分析敖南地区注水现状,发现注水井欠注比例大,注水压力逐年上升,制约了敖南地区产能的发挥,造成敖南地区产量递减速度快。本文通过对以往采取的降压增注、解堵措施机理及效果进行分析,探讨解堵增注新对策。  相似文献   

9.
注水水质不合格以及地层出砂、出灰浆等影响,一直是注水井欠注的主要原因之一,本文通过结合注水井现状,提出了提高洗井有效率的方法,分析了洗井无效原因,以解决油田生产过程中日益严重的欠注问题.  相似文献   

10.
随着油田注水时间的延长,部分注水井由于储层污染造成水井注水压力高、不能完成配注,使地层能量不能及时补充,影响了注水开发效果。为了解除储层污染,保证欠注井完成配注,近几年我矿采取了周期洗井、酸化等措施,取得了一定的降压增注效果。  相似文献   

11.
从地层、注入水质以及地面注水系统3个方面,对刘峁塬区欠注井欠注原因进行分析,提出注水井高压欠注相应治理措施。通过实施井下措施改造,欠注井平均注水压力下降1.3MPa,单井日均增注11.1m3/d,增注效果显著。对地面系统实施改造后,干线末端管损降低2.4MPa,欠注率降低10%,区块欠注问题得到了有效解决。  相似文献   

12.
对于油田稳产而言,注水效果尤为重要。可在具体实践中,依然有部分注水井存在不符合配注要求或注水过多等问题,致使注水效果不尽人意,进而影响油田顺利开发。对此,本文对油田注水技术作了概述,并就如何改善注水井工况进行了探讨,希望对提高注水效果有所帮助。  相似文献   

13.
大老爷府油田属低孔低渗油田,随着开发时间的延长,单井注入压力在逐年上升,经常出现注不进、欠注情况。经过分析研究发现地层污染、水质不合格、注水泵压力低、水井出砂、井间干扰等是其水井欠注的主要原因,针对不同原因采取了解堵、改善水质、提压增注等技术措施,对欠注井进行治理,解决了水井欠注及注不进的问题,确保了单井注水方案的有效落实,进而不断提高油田开发水平。  相似文献   

14.
该论文主要从注水压力取值点出发,讨论了水力损失与破裂压力之间的关系以及单井注水系统曾经容易出现的两种假象。通过对两种假象的分析,讨论了如何调整其配水间处的注入压力,以达到提高部分加强注水井的注入量的目的。  相似文献   

15.
随着油田开发的不断深入延续,"注好水"是油田稳产的重中之重,而有部分注水井还达不到配注要求,还有部分井注水过多,这些井是由于随着注水的进行,原方案不再适合现有注水要求,或者注水管柱等存在问题。应对注水井进行适当的调配,以满足注水要求。对于层间差异大、调配困难导致的欠注层,主要采取重分层和调剖堵水措施加以解决;对于油层物性差,渗透率差异导致的欠注层,主要采取酸化降压加单井增压的措施加以解决;对于后期堵塞导致的欠注层,根据对堵塞类型的判断,分别采用常规酸化、缓硝酸酸化等化学解堵工艺和水力压裂等物理法解堵工艺加以解堵。  相似文献   

16.
刘磊  甄宝生  高永华  娄超 《当代化工》2021,50(10):2385-2388
针对海上某油田注水井注水压力升高过快以及注水量下降等问题,通过大量室内实验评价,优选出了适合海上油田注水井降压增注用的复配表面活性剂,并对其界面活性、润湿性能和降压增注性能进行了评价.结果表明:表面活性剂A-2和C-1按1:1进行复配,当其加量为0.6%时,可以使油水界面张力值降低至10-3 mN·m-1范围,达到超低界面张力水平;使用复配表面活性剂浸泡处理亲油玻片后,其表面接触角可以由106°降低至51°,由亲油性转变为亲水性,表现出良好的润湿性能;岩心水驱压力稳定后注入复配表面活性剂体系可以有效降低后续驱替压力,当复配表面活性剂注入1.0 PV时,岩心驱替压力降低率可以达到35%左右,起到了良好的降压增注效果,能够满足海上油田注水井降压增注的需求.  相似文献   

17.
刘磊  甄宝生  高永华  娄超 《当代化工》2021,50(10):2385-2388
针对海上某油田注水井注水压力升高过快以及注水量下降等问题,通过大量室内实验评价,优选出了适合海上油田注水井降压增注用的复配表面活性剂,并对其界面活性、润湿性能和降压增注性能进行了评价.结果表明:表面活性剂A-2和C-1按1:1进行复配,当其加量为0.6%时,可以使油水界面张力值降低至10-3 mN·m-1范围,达到超低界面张力水平;使用复配表面活性剂浸泡处理亲油玻片后,其表面接触角可以由106°降低至51°,由亲油性转变为亲水性,表现出良好的润湿性能;岩心水驱压力稳定后注入复配表面活性剂体系可以有效降低后续驱替压力,当复配表面活性剂注入1.0 PV时,岩心驱替压力降低率可以达到35%左右,起到了良好的降压增注效果,能够满足海上油田注水井降压增注的需求.  相似文献   

18.
注水井储层注水效率评价是评价储层注入能力的有效指标之一.本文根据注水井储层的特性,定义了储层注水效率,推导了储层注水效率评价的计算模型,分别研究了常规注水井和存在压裂注水井储层注水效果评价.开发了相应的计算程序,应用到CHJ断块的评价中,取得了很好的应用效果.  相似文献   

19.
水驱驱油在油田开发中占有重要位置,注水井分层注水质量的好坏直接关系到油田开发效果,而注水合格率是最终评价油田分层注水质量的重要指标。随着油田开发的不断深入延续,油层动用程度的不断提高,要实现油田可持续发展的目标,在油井挖潜措施日益减少的情况下,“注好水”是油田稳产的重中之重。油层条件差、注水压力波动以及洗井不彻底导致欠层是注水井分层注水合格率低的主要因素。加强洗井质量管理,保证注水压力平稳,是提高注水合格率的关键。本文针对影响注水井分水率的因素进行了认真的分析和探讨,为今后进一步提高注水井分水率提供依据。  相似文献   

20.
随着油藏持续产建开发,注水系统逐渐无法满足边远注水井达标配注。针对吴420、元48、五里湾等开发区块局部注水半径过大,注水系统能力不足导致末端欠注现象,通过铁六增、旗九增、南十转等站点注水撬系统补压,成功消除边远注水井欠注,;同时针对现场运行管理过程中出现的问题,提出了改进意见。  相似文献   

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