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对低碳贝氏体Q690CFD高强度钢板进行了焊接冷裂敏感性研究。探讨了从800℃冷却到500℃时Q690CFD钢板焊接粗晶区韧性变化规律。进行了CO2气体保护焊对接接头力学性能试验及焊后550℃×2h消除应力热处理力学性能试验,系统评价了Q690CFD钢板的焊接性能。结果表明,t8/5大于40s后,粗晶区韧性显著降低。Q690CFD钢板配套CO2气体保护焊JL—YJ80M药芯焊丝的预热温度为80℃(钢板厚度为25mm)和100℃(钢板厚度为30mm),ERIOOS—G实芯焊丝焊接则不用预热。CO2气体保护焊焊接接头性能良好,焊后550℃×2h消除应力热处理对热影响区和母材的性能没有不利影响。 相似文献
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通过对GH4199合金不同C含量试样进行固溶热处理(1 150℃×20 min/AC)和标准热处理(1 150℃×20 min/AC+950℃×5 h/AC),然后进行物相分析和各项性能检测,得出:随着C含量的增加,碳化物数量有所增加,M_6C碳化物类型以(W、Mo)_6C为主,γ′相的数量略有增加;随着C含量的增加,除提高室温强度外,合金的室温塑性、高温强度和塑性、持久寿命却有降低;为使GH4199合金强度和塑性达到良好匹配,应将其C含量控制在较低的范围内。 相似文献
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对20CrMnSiA热轧板材进行热处理工艺试验,以确定合理的热处理制度.结果表明20CrMnSiA板材在不要求脱碳层的前提下,成品热处理可采用700℃×6h在罩式退火炉中进行;否则采用700℃×(30~40)min在辊底式退火炉中进行. 相似文献
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应用Gleeble-3500热/力模拟试验机研究了轧后冷速(20—0.5℃/s)、卷取温度(630—500℃)、精轧初始温度(1000—900℃)、末道次精轧温度(860~750℃)对X65管线钢(0.08%C、1.38%Mn、0.032%Nb、0.041%V、50×10^-6N)显微组织的影响。结果表明,增加轧后冷却速度、减小950℃左右的压下量,降低终轧和卷取温度可细化板材组织。提出150mm×1700mm板坯轧成7.1mm成品板的轧制温度为:1150—1200℃加热,≤1130℃粗轧至35mm,950—1020℃精轧,≤830℃终轧,≤580℃卷取,其产品力学性能满足标准要求。 相似文献
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本文探讨了在氧化铝生产中氢氧化铝洗涤用水量和洗涤次数的关系,推导出了理论用水量的方程式X=b[(c/a×w%)^n1-1]×(1-w%)^-1×η^-1和限定用水量条件下的洗涤次数方程n=1g[c×(a×d%)^-1 1/lg[X×(1-w%)×η+b)×b^-1],并探讨了洗涤次数的合理范围以及影响洗涤水用量的因素。 相似文献
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利用喷射成形技术制备了70Si30Al合金沉积坯件。对沉积坯件进行了差示扫描热分析,研究了热压温度对致密化效果的影响,在560,570,580,590℃下保温0.5h后220MPa保压2h进行了热压致密化处理;研究了压强对致密化效果的影响,在570℃保温0.5h后160,220,300,410MPa保压2h进行了热压致密化处理,测试了材料的密度、热膨胀系数和热导率。结果表明:喷射成形70Si30Al合金在566.4℃时有熔化相出现,理想的致密化工艺参数为570℃保温0.5h后220~300MPa保压2h,此工艺致密化处理后的喷射成形70Si30Al的密度为2.421×10^3kg·m^-3,25℃时的热膨胀系数为6.9×10^-6K^-1,50℃时的热导率为118K.(W·m^-1·K^-1)^-1。 相似文献
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Allac Ti-15Mo是一种亚稳态的B合金,化学成分(wt%):N≤0.05,C≤0.10,H≤0.015(试样取自半成品轧材),Fe≤0.10,0≤0.20.Mo14.00—16.00,Ti余量。为了确保彻底熔炼和使Mo偏析降至最低,合金应在等离子电弧炉中熔炼,然后在VAR炉中重熔。合金的热处理制度为:在788—982℃(1400—1800°F)下退火1h,快速淬火至552℃(1025°F)以下。816℃(1500°F)下消除应力10min,快速淬火至552℃(1025°F)以下。合金具有良好的热、冷加工性能,机械性能也很好。合金通常在固溶退火和淬火条件下供货。 相似文献
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研究了不同热处理制度对R60702工业纯锆管材力学性能和显微组织的影响。结果表明:工业纯锆管材热处理制度为600℃×60 min时能够得到优异的力学性能,抗拉强度为492.5 MPa,屈服强度为330 MPa,延伸率为35%;经两辊、三辊冷轧加工的19.05 mm×1.65 mm工业纯锆管材,当热处理温度低于550℃时,组织未发生完全再结晶,温度为580℃时,组织为细小的再结晶组织,温度为600、630℃时,仍为细小等轴晶;热处理时间对显微组织的影响不明显,随着热处理时间延长,晶粒无明显长大,粒径约为10μm;通过成分及加工工艺优化可进一步提高工业纯锆管材各项性能。 相似文献
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Ta-2.5W合金晶粒细化工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
通过分析合金的金相组织,研究了变形程度、退火工艺和原始晶粒尺寸对Ta-2.5W合金晶粒大小的影响,提出了Ta-2.5W合金晶粒细化措施:原始晶粒尺寸对Ta-2.5W合金冷变形-再结晶后的晶粒尺寸影响显著,采用大变形程度的开坯加工,充分破碎电子束熔炼产生的粗大晶粒,有利于最终得到晶粒细小的制品;在相同的退火工艺下(1400℃×30 min),当冷摆辗变形程度从55%增大到80%时,再结晶晶粒大小基本保持不变;认为在总变形程度不变情况下,采用增加变形及再结晶退火道次的方式有利于细化晶粒;适当提高再结晶退火温度和减少保温时间,有利于细化再结晶晶粒;通过控制原始晶粒尺寸、冷变形程度、退火温度等因素,平均晶粒尺寸3-5 mm的Ta-2.5W合金铸态组织可以细化到20-40μm。 相似文献
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26CrMoNbTiB(S135)钻杆管热处理工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在不同的热处理条件下,测定了26CrMoNbTiB钻杆管的性能和组织.研究结果表明,回火温度的提高,回火保温时间延长,强度指标下降,塑性和韧性指标上升;而淬火温度对该钢种的力学性能则没有明显的影响.最佳热处理制度为:淬火温度900℃,保温30 min,回火温度590℃,保温60min.经此热处理工艺处理后,能满足API5D标准各项要求,并达到S135钢级的中上限水平. 相似文献
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借助商业软件CFX4.4,对拉速O.8m/min、两孔浸入式水口结构内腔中的钢水流动和(衄)280×380×800结晶器内70L(0.70%℃)钢水流场进行了数值模拟。结果表明,侧孔倾角度10°、20°时,结晶器液面附近有二次漩涡出现,易造成卷渣;倾角30°时,液面相对平静;水口插入深度175—225mm时,水口射流对结晶器钢水液面没有明显的冲击。 相似文献
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分别选用不同的固溶温度、固溶冷却方式和时效保温时间对Ti-8V-8Cr-2Zr-3A1合金丝材进行热处理,研究了热处理制度对丝材室温拉伸性能及金相显微组织的影响。结果表明:固溶处理温度在740~820℃范围内,力学性能及显微组织对温度不敏感,固溶温度继续提高时,材料晶粒明显变大,强度降低,塑性下降;固溶温度为740℃,分别以水淬、空冷方式冷却,材料的组织、性能无明显变化,以炉冷方式冷却,强度提高,塑性下降。眼镜架用Ti-8V-8Cr-2Zr-3A1合金丝材较为理想的热处理工艺为740℃×10min/AC+550℃×(4~6)h/AC,经该工艺处理后,材料的抗拉强度约1120MPa,延伸率大于12%,能够满足用户要求。 相似文献
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将电子束选区熔化制备的试件增加热处理工艺,利用扫描电子显微镜和金相显微镜研究了热处理后TC4钛合金试件的组织特征;并通过试件力学性能的变化,揭示了不同热处理工艺选择对电子束选区熔化成形产品的影响.结果 表明:不论是空冷处理还是炉冷处理,试件在相变点温度以下加热其抗拉强度提升,在相变点温度以上加热其抗拉强度会下降.通过观察微观组织与分析拉伸断口可知,TC4钛合金试件在经过950℃和1000℃热处理的组织由于β相转变为魏氏组织而抗拉强度下降;而加热至850℃时由于未达到相变点温度,其内部为网篮组织而性能稳定.恰当的热处理工艺能使增材制造成形的TC4钛合金的抗拉强度等力学性能更优. 相似文献
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