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针对紫金山金铜矿低品位金矿石进行了常规颚式破碎机和高压辊磨机两种不同破碎方式下细粒级产品的全泥氰化浸出试验研究。其结果表明:高压辊磨机较常规颚式破碎机产品粒度更细,-0.074 mm粒级产率高7.23%;相同氰化浸出条件下,高压辊磨机(8.5 MPa、13.5 MPa)-0.15 mm的细粒级金浸出率能提高约2.3百分点和4.5百分点;进一步采用球磨机细磨至-0.074 mm达92%后,目的金矿物基本单体解离,两种破碎方式对后续细磨后金浸出效果的影响相差不大;这也表明高压辊磨机对于略粗粒级产品的影响较大,对改善金矿石的浸出效果具有积极的促进作用。 相似文献
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搅拌磨机械化学氰化浸金新工艺的研究 总被引:8,自引:3,他引:5
研究了搅拌磨机械化学氰化的浸金工艺,考察了磨矿细度、液固比、氰化钠用量和助浸剂对金浸出率的影响。结果表明,与常规氰化浸金工艺相比,机械化学氰化浸金大大缩短浸出时间,降低氰化钠用量60%,金浸出率提高10%,效果十分显著。 相似文献
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从含铜金精矿中提取金、银氰化工艺试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
进行了从含铜金精矿中提取金银的氰化浸出工艺试验研究。试验结果表明,在氰化浸出时加入助浸剂SD和调整剂SN调节浸出液的pH,能够提高金、银的氰化浸出率。与常规氰化浸出法相比,金、银的浸出率分别提高了30.42%和17.36%,经济效益显著,对于中小黄金矿山具有推广价值。 相似文献
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含砷、锑难处理金精矿提金工艺研究 总被引:3,自引:2,他引:3
某含砷、锑金精矿直接氰化金浸出率仅42.79%,采用常规焙烧—氰化工艺金浸出率仅48.22%,而采用碱浸—两段焙烧—磨矿—氰化工艺金浸出率达到了86.3%。同时锑脱除率达到了96.6%,也可作为产品外售。 相似文献
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外加电场氰化浸出金精矿的试验研究与实践 总被引:5,自引:0,他引:5
依据对氰化浸出矿浆的电化学分析,对氰化浸金进行了外加电场助浸实验。试验结果表明:外加电场有且轩金在氰化矿浆中的浸出,能够提高金铁浸出率。 相似文献
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原子吸收法多点取样测定液相金品位是获得金矿石氰化浸出曲线的理想方法.实际测定了几种金矿石的氰化浸出曲线,总结了在恒速氰化浸出条件下氰化浸出曲线的特征,多数金矿石液相金品位与时间的对数值之间有一段良好的线性关系.研究浸出曲线对实际生产有指导意义. 相似文献
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预氧化在盐酸法制取人造金红石中的作用 总被引:2,自引:0,他引:2
论述了预氧化机理、酸浸反应机理和细化机理,并通过攀枝花钛铁矿与预氧化矿在1000t/a生产装备上的对比试验,考察了两种矿对酸浸后粗金红石品位及产品细料率的影响,阐明了预氧化有提高粗金红石品位、降低产品细料率的作用。 相似文献
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介绍了HAT4045型氰化浸出槽的设计原则及主要结构特点,并将HAT4045型氰化浸出槽进行了平行对比工业试验。结果表明,在不同充气器开启个数的条件下,HAT4045型氰化浸出槽搅拌均匀,槽内不同深度处矿浆浓度基本相同;在总充气量减少25%的情况下,HAT4045型氰化浸出槽中不同深度处的平均溶氧量和金的浸出率与对比槽基本相当;在总充气量相同时,HAT4045型氰化浸出槽不同深度处的平均溶氧量比对比槽高26.6%,金浸出率高3个百分点。 相似文献
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含砷、锑、碳难处理金精矿焙烧氰化提金工艺研究 总被引:6,自引:4,他引:6
镇沅含砷、锑、碳难处理金精矿直接氰化金浸出率小于 10 % ,采用常规焙烧 -焙砂氰化提金工艺金浸出率仅达到 73 2 % ,而采用先行除锑 ,再焙烧脱除硫、碳、砷的提金工艺方案 ,金氰化浸出率达到90 4 % ,同时锑可作为锑精矿外售 ,经济效益明显。 相似文献
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采用一段焙烧-酸浸-氰化工艺处理某复杂银精矿,结果表明:在焙烧温度923 K,焙烧时间2 h,酸浸反应液固比1.5∶1,反应pH 值为0.8~1.0,反应温度368 K,反应时间1.5 h,氰化反应液固比2∶1,反应pH 值为10~11,NaCN 浓度1.5 ‰,反应时间48 h 条件下,氰化浸出时Au、Ag 的浸出率分别为72.01 %、18.41 %,尾渣银含量355 g/t.在复杂银精矿与其它矿样按一定比例重新配矿后,采用相同试验条件,氰化时Au、Ag 的浸出率分别提高24.89 %、15.66 %,尾渣中银含量降低了223.35 g/t. 相似文献
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在进行含金矿石或金精矿氰化浸金的同时,银以同样的方式溶解,但银的浸出率却始终小于金,有时二者的浸出率相差很大.根据金银浸出的电化学分析.说明反应过程中,二者的氧化还原电位不同,导致金银浸出速度的差异.在相同时间内,金的浸出率大于银的浸出率.事实证明,对于岂银高的矿石或金精矿不适于采用简单氰化流程,而需采用联合或强化流程。指明了高银金矿石中银的回收途径。 相似文献
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采用环保药剂“金蝉”处理夏家店金矿,并与NaCN处理效果进行了对比研究。结果表明:当“金蝉”药剂用量为200 g/t时,金浸出率为88.55%,与NaCN浸金的浸出率(88.73%)基本相同;当“金蝉”药剂用量为300 g/t时,可获得金浸出率为89.87%的良好指标,明显优于最佳条件下NaCN浸金效果(88.73%);使用“金蝉”药剂处理金矿石后,金吸附效果及载金炭解吸效果与氰化法接近(金解吸率分别为98.99%和98.97%),无不良影响;“金蝉”取代NaCN,可明显提高技术经济指标,此外,由于“金蝉”的低毒性,可在运输、管理、环保和安全等方面产生更多隐形效益。 相似文献
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