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链条抽油机无侧弯力矩换向平衡装置 总被引:1,自引:1,他引:0
针对现有链条抽油机换向平衡机构故障率高、可靠性差的问题,提出了无侧弯力矩换向平衡装置的设计方案,并进行了受力分析。这种装置采用双悬索结构,使悬点载荷、链条力和平衡力组成的力系处于传动链条运动平面内,消除了现有链条抽油机往返架前后方向的侧弯力矩。此外还增设了导向缓冲装置。这些措施改善了整机受力状况,提高了链条寿命,减少了换向冲击和导轨磨损。换向平衡装置集换向和平衡于一体,采用小重块平衡方式,平衡率达90%以上。现场应用表明,这种装置的可靠性明显优于现有链条抽油机的换向平衡机构,且结构简单,性能优良。 相似文献
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曲柄链条动滑轮式长冲程抽油机的初步构思 总被引:1,自引:1,他引:0
针对普通链条抽油机易发生断链跳链,平衡系统复杂以及采用钢丝绳动滑轮机构的抽油机中钢丝绳寿命短等问题,提出了曲柄链条动滑轮式长冲程抽油机的设计方案。该机采用曲柄滑块机构换向,运动平稳,相关机件与普通链条式抽油机相比有较好的受力状态;采用小车平衡重平衡悬点载荷的常量部分,采用曲柄平衡重平衡悬点载荷的变量部分,可获得理想的平衡效果;通过多排链条动滑轮机构增强,并有降低链条总载荷和润滑传动的有效措施,因而有较长的使用寿命。这种抽油机特别适合稠油井及深井的开采,具有较好的应用前景。 相似文献
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无换向架链条抽油机的链条承受的总拉力为悬点载荷与平衡重的差值加连杆对链条的水平分力在链条上形成的附加拉力之和,受力状况优于普通链条抽油机,且能得到控制。链条承受的附加拉力与连杆长度和偏心距有关,当两者取适当值时,通过调节装置可使链条上既不会产生过大的附加拉力,又可使链条始终处于张紧状态,避免反向冲击和脱链,减少抽油机工作时的振动和噪音,提高工作寿命。经现场试用,效果良好。 相似文献
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文章介绍了一种挂钩换向链条驱动的长冲程节能抽油机的结构和工作原理。该抽油机采用独特的偏心重力平衡方式和挂钩换向方式。分析了平衡块的受力及挂钩换向冲击力。该机整机结构简单、受力均匀、运行平稳、可靠性高,并能实现完全平衡和空载启动。 相似文献
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针对普通链条式抽油机易发生断链和气平衡装置密封部位寿命短等问题 ,提出了长冲程双链条同步驱动抽油机设计方案。抽油机具有双链条同步驱动换向机构 ,可实现增距式柔性换向 ;气平衡缸密封部位采用多级密封装置 ;动态保护装置和自动平衡装置可确保抽油机运行安全和节能 ;整机后移机构可实现修井时整机后移。分析认为 ,长冲程双链条同步驱动抽油机特别适合于开采稠油 ,适用于深井、定向井、丛式井和斜井 ,可以取代在用的普通链条式抽油机和游梁式抽油机 ,具有很好的应用前景。 相似文献
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链条抽油机换向机构分析 总被引:5,自引:2,他引:3
对链条抽油机换向机构进行的受力分析表明,由于这种机构设计不合理,其往返架组件在工作载荷作用下受两个方向的弯矩作用,导轮、导轨侧面承受非导向压力,使主传动链条产生严重偏载、侧磨,这是造成换向机构故障率高的根本原因。针对换向机构存在的问题,提出了在往返架上添加侧向导轮,调整往返架上平衡力作用点,采用两挂主传动链同步运转并加关节轴承等改进建议。 相似文献
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针对长冲程抽油机存在换向机构故障率高 ,平衡机构复杂及现场维修困难等问题 ,设计了新型LZCB长冲程链条抽油机 ,该抽油机采用对称布置的带滑动轴承的换向机构 ,有效地解决了链条的侧弯力矩问题 ,在回程过程中增加了表面喷涂处理的导向托架 ;特殊链节采用了双向加大宽度的带滑动轴承的导轮 ,使导向机械更加可靠 ;设计了通过 2个导向链轮连接的重力平衡机构 ,实现了精确平衡。LZCB长冲程链条抽油机具有运行平稳 ,换向机构简单 ,重力平衡调整方便 ,故障率低 ,维护方便等特点 ,达到了设计和现场使用的要求。 相似文献
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气平衡链条抽油机改造 总被引:3,自引:0,他引:3
在分析气平衡链条抽油机的使用性能之后,提出了改气平衡系统为重力平衡系统等一系列改造措施,先后改造了202台现有气平衡链条抽油机。现场试用表明:改造后的重力平衡链条抽油机故障率下降70%以上,维修费用减少,可靠性增大,单机年增产原油约20t。 相似文献
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针对宽带式超长冲程抽油机平衡和换向存在的问题 ,在参考大量资料并对以往平衡和换向方法进行比较的基础上 ,提出了一种宽带式超长冲程双泵双油井抽油机。该抽油机的电动机单向驱动 ,双泵彼此平衡 ,可自动换向以实现抽油泵柱塞的上下往复运动。这种新型抽油机可改善电动机和减速器的工作条件 ,延长电动机和减速器的寿命 ,节省功率 ,提高抽油机的工作效率 相似文献
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运用耦合器液力传动原理, 研制成功抽油机耦合器传动系统。该系统把传统的抽油机胶带传动改变为齿轮硬性传动, 彻底克服了因胶带传动而造成的抽油机传动效率低、电动机过载被烧毁, 以及因惯性载荷造成抽油机的冲击和振动等弊端, 实现了传动最优化。现场应用测试表明: (1) 耦合器传动系统可改善抽油机启动和传动中的软特性, 提高整机和抽油杆的使用寿命;(2) 解决了抽油机胶带传动中打滑“丢转”和频繁更换胶带等问题; (3) 实现了抽油机大传动比, 冲次任意可调, 从而满足供液不足油井和稠油注蒸汽生产井的不同需要; (4) 可提高抽油机系统效率 2 24%, 日耗电量下降 39 6%。 相似文献
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基于以降低配套动力为关键的抽油机节能、增产和耐用的新理念 ,设计了吊重滑轮组平衡式抽油机。技术创新点 :(1)改杠杆式游梁为前置式游梁 ,取得了全程跟踪平衡效果 ;(2 )改曲柄平衡为吊重平衡 ,可全部回收利用光杆下落的重力功 ,从而减少减速器做功而节能 ;(3)吊重平衡中采用增力滑轮组结构设计 ,以较少的吊坨产生成倍的吊重平衡力矩 ,从而减少配重 ,节约材料 ,同时减轻吊重钢丝胶带的载荷 ;(4 )改四连杆传动机构为四连杆 曲肘联合转动机构 ,可大幅度降低减速器扭矩和峰值扭矩。与相应规格的抽油机对比 ,吊重滑轮组平衡式抽油机配套电动机功率比老三型机减少 6 0 % ,比新三型机减少 71% ;比老、新三型机耗电分别降低 4 7%和6 0 % ,满载无功损耗降幅更大 ;日耗电能节电率分别为 6 0 %和 70 8%。 相似文献