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我厂生料粉磨采用沈阳重型机械厂制造的M PS3150立磨,随着生产的进行,磨盘磨损严重,导致磨内工况发生改变,立磨台时产量降低。1磨盘磨损原因分析1.1挡料环缺失挡料环是易损件,原挡料环材料为60号角钢,单面焊于3号衬板上,受磨内焊接条件所限,焊接强度不高。来自于窑尾的热风携带 相似文献
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1 简介 我厂为2000t/d熟料预分解窑生产线,原料粉磨采用沈阳重型机械厂MPS3150立式磨。主减速机为德国进口,工艺流程见图1,主机设备见表1。自投产以来运行情况良好,曾创下了国内调试时间最短的记录。 相似文献
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立磨在生产中出现的几个问题及解决办法 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司生料粉磨系统(图1)选用了MPS3150立磨。立磨的运行是否平稳,关系到生料供应是否稳定,直接决定着回转窑的稳定运转。本文就近期我厂立磨出现的几个问题及处理介绍如下,以供参考。 相似文献
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我厂3条5 000t/d生产线的6台生料磨都不同程度地存在以下问题:出磨生料质量及成分波动大、磨机系统漏风严重和电耗高,严重制约了烧成工序的生产和生料各项生产指标。结合我厂生产过程质量控制情况和生料制备工艺现状,对出磨生料质量合格率影响因素分析如下。 相似文献
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牡丹江新材料科技股份有限公司2000t/d生产线(新1号窑)于2001年10月1日投产,其生料粉磨系统采用了德国非凡兄弟公司制造的MPS3350B立式辊磨。该磨于2001年9月投入运行,至今已运行26个月。下面就MPS粉磨系统的运行及操作情况作一介绍。1磨机的工艺流程、工作原理及工艺指标1.1工艺流程与工作原理 相似文献
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1前言从1993年10月我公司出磨生料质量控制系统投入运行,至今已有3年之久。随着对系统控制过程的逐步熟悉,对系统控制参数的逐步了解,我们根据实际生产情况对系统控制软件包OSCA-MIX中的控制参数进行了优化,调整了一些不适宜的设定参数和操作方法,围绕系统正常运行建立了一些规章制度,对整个系统各个控制环节加强了管理,保证了系统运行最佳状态。2控制过程简述系统启动后,由人工从生料磨后取料器中取来生料样品,将样品放入振动磨中粉磨,粉磨后的生料样品再出压片机制成样品压片,然后将样品压片送到QX荧光分析仪进行样品化学… 相似文献
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1生产情况简介
我公司拥有2条2500t/d的新型干法生产线.回转窑规格为φ4m×60m,生料磨为φ4.6m×(10+3.5)m中卸烘干磨,台时产量210t/h.因为生料磨台时产量高,2台磨机每正常运转5d,就满库必须停机24h.在生料磨停机期间,熟料KH值一路高升,fCaO合格率非常低,特别是生料磨停机8h后,预热器内物料液相量明显偏高,料子发黏,甚至出现堵预热器的情况. 相似文献
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我公司生料粉磨系统采用ATOX立式辊磨已经8年,在运行过程中,我们发现影响其产量的因素主要来自机械、工艺和操作水平。1ATOX立磨的结构及工作原理1.1ATOX立磨的结构ATXO立磨磨辊有3个,3个磨辊之间有1个刚性的三角架把它们联在一起,各辊轴的外端联结1根扭力杆。通过橡胶缓冲装置固定在磨机壳体上。调整这3根扭力杆的长度,可对磨辊进行定位,使3个辊的中心与水平磨盘中心相重直。各辊的轴端均与1个双向液压缸相连,用于抬、放磨辊。磨盘为水平状, 相似文献
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德州晶华集团大坝有限公司2500t/d预分解窑生产线的原料粉磨系统采用中4.6m×(10+3.5)m中卸烘干磨,配用TLS3100高效组合式选粉机。该系统自投产运行后一直比较稳定,生料磨产量稳定在200t/h,选粉机电流一直保持在210~220A。但自2006年6月开始,选粉机电流突然升高,电流在几分钟内增加N380-395A,造成选粉机过载跳停。这种现象一天发生3~5次,严重影响生料磨的台时产量,甚至造成回转窑低产量运行,增加熟料的生产成本。[第一段] 相似文献
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我厂的1200/d熟料预分解窑生产线,原料粉磨采用沈阳重型机械厂MLS2619型立式辊磨,已投产2年,入磨粒度≤80mm,台时产量90t/h,磨盘转速28.5r/min,系统压力12~14MPa,近几个月以来,磨机吐渣量持续偏高,由于吐渣量的增加,导致立磨台时产量由90t/h降低到80t/h以下,虽然调高了系统压力,但吐渣过多的情况改善不大,磨机振动偏大,后停机检查,找出吐渣过多的原因并对其进行了改进. 相似文献
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国投海南水泥有限公司2 000t/d熟料新型干法生产线,其配套的原料粉磨系统采用丹麦FLS公司制造的ATOX立式磨,设计能力160 t/h(干基)。自投料生产运行以来,该系统设备运行比较正常,台时产量在设计能力之上。本文就该系统的应用情况作一论述,仅供参考。 相似文献
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<正>0引言为稳定水泥窑的正常热工制度,提高熟料产质量,保证窑系统的长期安全运行,新型干法窑生产对入窑生料成分的均匀性提出了严格的要求[1]。为此,企业采取了矿山搭配开采、原料预均化、生料配料粉磨 相似文献
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