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煤制甲醇污水深度处理及回用工程实例 总被引:1,自引:1,他引:0
针对煤制甲醇生产用水量大,污水污染物浓度高的特点,为节水减排,保护环境,设计采用IMC工艺处理以气化污水为主的生产污水;双膜法深度处理循环水系统的排污水。生产污水和循环水系统的排污水经处理后均回用作为循环水系统的补充水。煤制甲醇污水处理后回用,不仅节约了水资源,而且大大减少了污水外排对环境的污染,取得了较好的节水效果和社会效益。 相似文献
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针对园区内部脱盐水系统紧缺,矿井涌水供应紧张,循环水系统腐蚀严重,污水系统异味大,外排水氟离子高等问题.采取反渗透(RO)改造及运行优化,循环水旁滤反洗水改造,污水系统催化氧化处理,吸附法脱除氟离子等方法.运行质量显著提高,实现了生产系统的稳定运行,达到了预期目的. 相似文献
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姚冰 《中国石油和化工标准与质量》2013,(12):268
某石化公司为了节约用水量,更好的利用水资源,于2003年投资建设了污水回用装置。该装置主要是以炼油污水处理站的外排水作为原料水,经过处理合格后用于循环水补水和脱盐水补水。 相似文献
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本文针对生产厂的氯化氢尾气水吸收工艺,提出并实施一次水改用外排的酸性水作吸收水的措施,达到了减少环境污染与微量物料流失的目的,收到了节能降耗,提高生产效率的效果。 相似文献
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本文介绍了钢管生产外排废水的处理方法。采用乙炔站石灰乳和聚合硫酸铁絮凝化学沉淀,降低废水的总硬度、正磷酸根和石油类物质含量,经试验确定了工艺流程和技术条件,处理后的废水完全可以作为循环水系统补充用水 相似文献
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危险化学品的生产过程中通常伴有热能的交换,如化学反应的冷却降温、反应中挥发物的冷却回流及回收、精馏提纯工艺的冷却等。化工企业为满足这些生产工艺的要求,通常使用水作为冷却载体实现热量的交换,因此水在日常生产过程中的用量巨大,考虑环保和用水成本等因素,企业一般采用水的循环方式(即通常说的“循环水”)使用。据不完全统计,通常情况下,危险化学品生产企业循环水用量占企业用水总量的85%以上。在生产过程中循环水虽然不直接参与化学反应,但是却伴随着生产的全过程,循环水的安全使用对安全生产具有极其重要的意义。为何说循环水的安全使用意义重大呢?下面仅通过两个事故案例来说明。 相似文献
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《中氮肥》2021,(4)
重庆飞华环保科技有限责任公司400 kt/a稀硝酸(浓度60%)装置采用西班牙TR公司开发的双加压法硝酸工艺,原设计装置中的主要水冷设备采用脱盐水循环冷却,脱盐水再强制循环与循环冷却水进行热交换,即在整个热交换系统中循环冷却水为一次循环水(一次水),脱盐水为二次循环水(二次水)。2019年12月,飞华环保公司对双加压法稀硝酸装置二次水系统进行了改造,将原主要设备所用的冷媒由脱盐水改为了循环水。分析认为,本项技改在带来节能效益的同时也会给系统的生产带来较大的不良影响,有必要对其利弊进行分析与探讨。简要论述双加压法稀硝酸工艺之二次水改一次水的优点,重点从腐蚀风险、一次水温度的匹配性、一次水中的杂质、系统管线和压差的适应性以及设备泄漏和结垢带来的影响等方面论述二次水改一次水的弊端。 相似文献
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煤气发生站的废水除盈水循环的外排废水必须治理外,其浊循环水亦应进行改善水质处理,才能保证浊循环水系统封闭循环。本文提出的改善水质的措施:对于竖管热循环水系统,宜抽取10~15%的循环水量进行硫酸酸化及旁滤处理,然后再返回热循环水系统,而对于洗涤塔冷循环水系统,首先将该系统全部水量用泵送上冷却生物曝气塔,接着抽出冷却后水量的10%进行旁滤处理。最后将洗涤塔冷循环水系统的5~8%循环水量的排污水,用专用泵及专用管线送到竖管热循环水系统作为补充水。 相似文献
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本文介绍了钢管生产外排废水的处理方法。采用乙炔站石灰乳和聚合硫酸铁絮凝化学沉淀,降低废水的总硬度、正磷酸根和石油类物质含量,经试验确定了工艺流程和技术条件,处理后的废水完全可以作为循环水系统补充用水。 相似文献
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净化污水回用于循环水的技术控制 总被引:1,自引:0,他引:1
污水场外排净化污水经过过滤、吸附、杀菌等适度处理可回用作循环水补充水。这一回用技术在中石化济南炼油厂经过几年应用取得了初步成果。通过试验及现场应用,确定了最佳工艺路线,着重介绍了工艺条件的选择、回用水质指标的确定及现场处理效果。 相似文献
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恒通化工公司化肥厂作为化肥企业,用水量大,外排水对周边水质的影响较大.其中造气污水水质又是化肥厂中最差的,主要含有COD、NH3-N、氰化物、硫化物,系统虽然实现了闭路循环,但主要存在几个问题:(1) 目前造气循环水虽然靠凉水塔的自然蒸发实现了水平衡,但同时带来了水的浓缩,造成造气污水悬浮物含量高,易淤积堵塞喷头、设备、管道,影响生产,最终不得不进行废水外排.(2) 水质pH的影响,pH值高则结垢、pH值低则腐蚀设备.(3) 全厂各岗位的水分离器分离的油水大部补入造气污水,导致污水水质不稳,为此需要外排部分废水,拟将外排废水纳入生化处理,生化处理水量20~30 t/h.由于污水中COD和NH3-N含量太高,给深度生化处理带来很大困难,且现场设备密集几乎无空地安置污水处理设备,更增加了处理难度. 相似文献
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炼油厂循环水、外排污水含油监测采用同一方法,为了监督冷换设备的泄漏问题,检测人员一般采用的是通过感官判断和具体分析来判断,预见性差。如采用气相色谱-质谱法监测手段分析循环水中的含油组成,通过质量控制图,可以实现快速查出具体生产装置冷换泄漏设备。 相似文献
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