共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
A/O+BAF工艺处理高氨氮煤化工废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用A/O+BAF工艺处理包头煤化工项目的生产废水。运行结果表明:当综合进水COD和NH3-N浓度分别为800~1 800 mg/L和150~250 mg/L时,对COD和NH3-N的去除率分别在92%和95%以上,出水水质稳定达到《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335—2002)规定的再生水用作冷却水的水质标准(pH值为6.5~9,COD≤60 mg/L,BOD5≤10 mg/L,NH3-N≤10 mg/L)。该工艺系统运行稳定,耐冲击负荷能力强,处理成本低,为煤化工废水处理提供了解决思路。 相似文献
3.
4.
5.
UASB-好氧接触氧化工艺处理啤酒废水 总被引:2,自引:0,他引:2
投加充足的厌氧菌种和逐渐提高厌氧污泥床(UASB)的负荷,3个月左右UASB内就可形成生长良好的颗粒污泥并达到满负荷运行,整个系统对COD的去除率达96.6%,对SS的去除率约98%。该工艺运行稳定、处理效率高、能耗低,春季重新启动不必投加菌种,只需15-20d即可达到满负荷运行。 相似文献
6.
7.
采用UASB-加压曝气生物反应器处理湖南某药业公司的制药废水。UASB容积负荷为5~8 kg COD/(m3·d)、压力曝气生物反应器容积负荷为2~2.5 kg COD/(m3·d),去除1 kg COD运行费用约为0.5元,处理出水水质达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)。 相似文献
8.
《中国给水排水》2016,(6)
介绍了改良IC/改良HCR/SBR工艺在养猪废水处理中的运行情况。该工艺对HCR反应器的结构进行了改良,将射流曝气装置设置在反应器中心筒的下部,从而提高中心筒内的水流速度,使得反应器内部活性污泥全部处于循环状态,同时射流曝气器还能切割反应器内部的大颗粒污泥,使污泥絮体不断进行更新,提高絮体的活性。该工程采用HCR+SBR联合工艺,运用SBR反应池的生化+沉淀功能,在废水有机物浓度高时HCR+SBR联合运行,废水有机物浓度低时HCR独自运行,而SBR池仅用于沉淀过程,实现整个工程的经济、可靠运行。运行实践表明,该工艺处理效果良好、工艺运行稳定、经济,系统COD去除率达97%以上,BOD5去除率达95%以上,SS总去除率为96%以上,同时脱氮效果特别良好,对氨氮的去除率达到96%以上。 相似文献
9.
采用IC/MBBR生化工艺处理煤化工生产废水。通过监测COD的去除效果和产气状况,分析了IC厌氧反应器启动及负荷期间的运行情况;通过监测VFA、ALK和pH值的变化趋势分析了IC厌氧反应器的酸化及恢复情况。MBBR反应器启动期间对氨氮的去除率高于COD;通过氮衡算,发现反应器中存在非传统的硝化/反硝化脱氮途径,这一现象在运行期间的氧利用估算中得到进一步证实。 相似文献
10.
采用Fe~0/GAC-Fenton串联工艺对煤化工生化出水进行深度处理,并对处理效能进行了分析。结果表明,在进水COD为290~330 mg/L的条件下,Fe~0/GAC微电解的最佳进水p H值为3、HRT为1.5 h、m_(Fe)/m_(GAC)为2(质量比)、气水比为3,此条件下微电解对COD的平均去除率可以达到46%,出水p H值在4.85~5.20之间;微电解出水补加亚铁的Fenton反应最佳进水p H值为5、n(H_2O_2)/n(Fe~(2+))为2(物质的量之比)、H_2O_2(30%)投加量为1.0 m L/L、HRT为1.0 h,此条件下Fenton反应对COD的平均去除率可达到39%。组合工艺对COD的总去除率为66%,出水COD在106 mg/L左右,处理成本为2.95元/m~3。 相似文献
11.
反渗透技术处理煤化工高氨氮废水探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
反渗透技术能有效去除各种溶解的和悬浮的有机和无机污染物,已经在海水淡化、锅炉补给水脱盐、印染废水处理和垃圾渗滤液处理等方面得到了广泛应用。阐述了煤化工高氨氮废水的来源及水质特征,简单介绍了反渗透技术,并提出了采用此技术处理煤化工高氨氮废水的工艺流程。这种煤化工高氨氮废水的处理技术符合我国政府大力提倡的可持续发展战略和环境保护政策,应尽快得到推广和应用。 相似文献
12.
13.
14.
介绍了焦化废水水质及其特征,并对其废水处理发展过程作了分析,提出了A/O 生物膜工艺的废水处理新方法,经在具体工程中应用,废水处理效果显著。 相似文献
15.
16.
17.
18.
19.