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给出了直接计算双向曲率冲压模具补偿回弹所需预弯尺寸的逆解公式.通过计算两个方向上的塑性弯矩来建立算法的数学模型.为验证合理性,用有限元软件对不同厚度、期望成形半径为200mm的具有等向曲率的工件进行模拟.结果显示,回弹后的最大法向误差由未补偿的1.96mm降至补偿后的0.52mm,并且板厚越厚,回弹越小,模拟结果与计算值基本相符.因此,计算方法可以为初始模具型面尺寸设计提供参考. 相似文献
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《机械工程学报》2017,(5)
为了提高等温容器的等温性能,基于拓扑方法将内部细铜丝的分布对强化容器壁向中心导热的影响进行研究。建立导热模型,计算在均匀填充下横截面上的温度场以及容器中心温度。在容器壁温度、中心初始温度和细铜丝平均孔隙率一定的情况下,导热时间15 s,以中心温度最高为优化目标,分别采用线性变密度填充法和自适应成长法优化铜丝分布。两种优化结果的中心温度与均匀填充相比分别提高了0.6℃和2.62℃,并且得到了相应的铜丝分布曲线。将等温容器内部的铜丝根据优化结果进行分层填充后进行试验验证,先用导热试验说明改变细铜丝分布可以强化容器壁向中心的导热,接着用等温容器放气试验例证了该填充方案能够有效提高等温容器的等温性能。 相似文献
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为研究低比转速离心泵内部流场分布情况,借助于PIV试验,结合数值仿真方法对一台叶轮直径为187 mm、比转速为70的离心泵叶轮通道流场进行了测量及数值模拟计算。为对比不同湍流模型计算结果的可信度,分别采用Standard k-ε模型、RNG k-ε模型、SST k-ω模型进行计算,并将流场计算结果与PIV试验结果进行了对比。研究结果表明:在小流量工况下,叶轮通道内速度分布较不均匀,在通道后半区域靠近叶片工作面存在明显的低速区,叶片背面的中前部区域附近出现高速区;随着流量增大,叶轮通道内部速度分布渐趋均匀,水流出口角增加。三个湍流模型计算结果与试验结果吻合较好,尤其是对低速区的模拟较好。对比三个不同的湍流模型,在小流量工况及设计流量工况下,RNG k-ε模型计算结果与试验值更为接近;在大流量工况下,Standard k-ε模型计算结果与试验值吻合更好。对比离心泵整体性能表现,扬程、效率计算结果均远高于试验测量值。 相似文献
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分析比较了容器圆形盖的新旧两种冲压工艺,根据圆形盖的形状、尺寸及其材料,经过工艺分析及计算,改用落料-拉延-翻边复合工艺,可以明显提高制件质量、生产效率.举例对圆形盖的毛坯尺寸及冲压力进行了计算.介绍了落料-拉延-翻边复合模的模具结构及其工作原理. 相似文献
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国内少数核电站已开始采用乏燃料干法贮存技术路线进行乏燃料的中间贮存。为防止乏燃料组件在长期贮存过程中燃料包壳因干法贮存容器内腔杂质中的氧化性气体发生性能降解和破损,导致包壳内的放射性气体泄漏到容器中,需控制容器内腔中的氧化性气体含量。文中根据国内代表性的乏燃料干法贮存容器参数提出容器内腔杂质气体含量分析的包络性假设条件。对容器装料过程中容器内腔杂质气体的来源进行了分析,并预估了装料过程中的杂质气体含量,计算了长期贮存过程中容器内腔气体的最大泄漏量。经过对比分析,得出了容器内腔杂质气体的主要来源,并提出了解决办法,为乏燃料干法贮存装料操作工程应用中的技术指标设置提供了参考。 相似文献
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压力补偿灌水器流固耦合数值模拟及可视化试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
压力补偿灌水器结构复杂,工作机理不明确,进一步的研发受到阻碍,对压力补偿腔的数值模拟及可视化试验研究是揭示其工作原理的重要途径。采用流固耦合数值方法模拟不同压力下压力补偿灌水器的工作状况,并制作等比例有机玻璃透明试验件进行可视化试验,测量膜片变形和压力补偿腔内部速度分布,对计算结果进行验证。结果表明,流固耦合数值模拟结果与试验结果吻合较好,并发现在流量稳定阶段,随压力增大,弹性膜片的变形增长率越来越小,在75 k Pa以后膜片出现振动,并在195 k Pa之后完全贴于压力补偿腔顶部,压力补偿灌水器通过弹性膜片的微小变形变化调节出水断面来保持流量稳定,因此弹性膜片的硬度、压力补偿腔出水口和小槽尺寸是决定压力补偿灌水器稳定工作阶段流量以及流态指数的主要因素。该方法为压力补偿灌水器的设计和开发提供了有效途径。 相似文献
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热轧环过程尺寸公差控制方法 总被引:1,自引:0,他引:1
热轧环过程中,环件几何尺寸是否满足公差设计要求是生产出合格环件产品的前提条件。研究热轧环件毛坯质量误差与成形环件几何尺寸公差之间的相互关系和影响规律,提出一种环件尺寸公差控制计算方法,并建立相应的数学模型:即以毛坯质量误差和内外径尺寸公差为约束条件,以成形环件的壁厚为控制目标参数,从而轧制出尺寸满足公差要求的环件产品。运用该方法,选用三组不同质量环件毛坯,在武汉理工大学开发的HRM160型数控立式热轧环机上进行热轧环试验。结果表明数学模型计算值、试验所得环件的几何尺寸值以及环件产品的设计尺寸值比较接近,且均在产品设计尺寸公差范围内。研究结论对于优质热轧环件的生产具有实际指导意义。 相似文献
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采用通气增压系统对飞机燃油箱内燃油上表面空气增压,可避免燃油箱内燃油高空沸腾、汽化。通气增压系统在研制过程中,必须进行地面模拟试验以验证飞机飞行过程中的通气增压性能。由于大气压力随高度变化而变化,燃油箱内空气压与环境大气压之间的相对气压也随飞行高度变化,因此在地面模拟试验时,如何模拟相对气压的变化成为试验的关键。提出了一种基于压力补偿的燃油箱通气增压地面模拟系统,在飞机爬升过程中对燃油箱充正压、在下滑过程中抽负压,以实现对燃油箱相对气压进行补偿。通过通气增压系统压力补偿的流量理论计算,求解燃油箱正压力补偿向燃油箱充入空气的流量和燃油箱负压力补偿向燃油箱抽出空气的流量。然后通过仿真研究燃油箱通气增压特性,得到全剖面过程中燃油箱增压压力变化情况。最后通过地面模拟试验,试验和仿真的油箱增压压力变化趋势一致,误差均小于5%,验证了燃油箱通气增压系统仿真结果可信、基于压力补偿的地面模拟试验方法正确有效。 相似文献
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《轴承》1965,(6)
本文介绍该厂锻工车间通过几个月的反复试验,使轴承套圈锻件毛坯内径标准化和部分模具通用化;将原来不同型号的66种内径尺寸改为10种标准内径;棒料规格由原来16种减到9种;每种型号设计的6种更换模具有3种可以通用;使扩孔型号由原来的233个扩大到325个,大大提高了生产率和轴承锻件质量,节约了许多合金工具钢。锻件毛坯内径标准化尺寸的确定根据下列原则:1.棒料镦粗比应在1.0相似文献
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双曲度飞机蒙皮拉伸成形轨迹优化与验证 总被引:1,自引:0,他引:1
加载轨迹是决定飞机蒙皮拉伸成形质量的关键因素。对某双曲度蒙皮最大截面采用应变控制的方法,解析分析并推导出拉伸成形加载轨迹范围,并作为初始加载轨迹进行优化;采用最优化理论与算法和有限元数值模拟相结合的优化方法,以减小卸载回弹、提高贴模度为研究目标,以单元最大,主应变和厚度减薄率为约束条件,建立最优化数学模型,得到合理的拉伸成形加载轨迹;在自行研制的拉伸成形试验平台上进行优化结果验证,试验结果表明,成形零件贴模度、应变分布与厚度的均匀程度均有明显提高。 相似文献
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