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《中国电机工程学报》2017,(7)
无刷直流电机在换相区间内,三相都参与机电能量转换,因此该文采用三相交流电机控制中常采用的坐标变换理论分析无刷直流电机的换相过程,得到两相静止坐标系下的无刷直流电机换相模型。结合逆变器的输出电压约束条件,并分析无刷直流电机运行在高速和低速模式下不同工作点的电压与电流矢量轨迹图。针对采用抑制换相转矩波动所带来的换相时间加长问题,提出了一种协调控制换相时间和减小换相转矩波动的控制方法,避免了无刷直流电机的换相失败。最后,通过实验验证了所提方法的有效性和实用性。 相似文献
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《中国电机工程学报》2016,(15)
无刷直流电机在非换相区间,控制方式类似于直流电机。但在换相过程中,三相都参与机电能量转换,因此将三相交流电机控制中常采用的坐标变换理论,引入到的换相区间分析中,得到换相过程电流和换相时间的约束条件。结合逆变器所能输出的电压约束条件,利用图解方法得到抑制换相转矩脉动且最小换相时间的换相控制方法,该方法较电路求解法,更为直观且易于理解。最后通过实验验证文中的方法。 相似文献
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为了实现PWM-ON-PWM调制方式控制的无位置传感器无刷直流电机转子位置信号的检测,在分析了该种调制方式控制的功率逆变器为桥式结构无刷直流电机端电压的基础上,提出一种通过检测线电压差的过零点,移相30°电角度获得换相信号的方法,并以此得到了相应的检测电路。通过应用该检测电路搭建无刷直流电机控制系统的仿真和实验结果表明:提出的方法在宽速度范围内,特别是低速时都能准确地检测到转子的位置,从而验证了该方法的有效性。 相似文献
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反电势法无位置传感器无刷直流电机最佳换相逻辑分析 总被引:14,自引:0,他引:14
介绍了反电势法无位置传感器无刷直流电机控制的基本原理,给出了反电势过零检测电路,对反电势法无刷直流电机调速控制中偏离“最佳换相逻辑”的原因作了理论分析,提出了相应的补偿方法,通过实验进行了验证。 相似文献
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无刷直流电机控制系统实现最佳换相可以使无刷直流电机发挥出最佳的性能.文章以无刷直流电机工作在三相星型六个状态模式为基础,详细分析了最佳换相、超前换相和滞后换相情况下线电压差值与霍尔换相信号相位之间的关系,据此提出一种补偿换相信号偏差的新型闭环控制方法.该补偿方法以两相线电压差作为信号量,前后两次换相时刻采集的非对称信号量偏差值作为反馈量,通过PI调节器达到补偿霍尔换相信号相位偏差的目的.仿真和实验证明该方法能够实时、有效地补偿换相信号的相位偏差. 相似文献
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本文详细论述了新型解耦控制交流变频调速系统,阐述了此系统的设计方法,控制系统的结构以及运行的物理机理,从理论和实践证明,新型解耦控制交流变频调速系统完全能和直流调速系统媲美。 相似文献
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电流型逆变器六相感应电动机驱动系统的分析 总被引:4,自引:0,他引:4
本文以十二脉冲电流型逆变器驱动的六相感应电动机拖动系统为研究对象,利用坐标变换,在考虑电流型逆变器换流过程的情况下,推导出该系统的d-q模型,用已建立的d-q方程分析了系统的稳态特性,同时采用小位移原理进一步分析了系统参数以及电机参数对系统稳定性的影响,且编制了计算机程序,为该类系统的优化设计提供了有力的手段。 相似文献
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微型虚拟现实头部跟踪系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
徐诚 《国外电子测量技术》2009,28(11):71-73
头部跟踪系统是虚拟现实系统中的关键部分之一,它的任务是检测头部的姿态与方位。设计一种基于两轴磁阻效应传感器和三轴MEMS加速度传感器的微型虚拟现实头部跟踪系统,首先阐述了系统的基本原理及整体构成,其次给出了硬件设计以及头部方位、姿态求解的算法;最后,给出了系统的运行效果。结果表明,该头部跟踪系统可实际应用于头部缓慢转动场合,同时具有体积小、功耗低、性价比高的优点。 相似文献
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Yoshifumi Yamagata Tsutomu Kumagai Susumu Nishiwaki Hiroaki Toda Masayuki Ishikawa Takeshi Yokota 《Electrical Engineering in Japan》1993,113(5):14-23
Shunt reactors installed at gas-insulated switchgear substations (GIS-substations) are switched relatively frequently by large-capacity gas circuit breakers (GCBs). Surge voltages appear at such switching operations through various mechanisms. Among them, high-frequency current interruption and subsequent multiple reignition might cause the highest overvoltage and may be harmful to the insulation of the components of the substation. In this paper, shunt reactor current-interrupting tests are conducted in high-power laboratory. The existence of critical arcing time above which reignitions never occur is shown through these tests. From this fact, a phase-angle-controlled-interruption system is proposed. With this system, arcing time is set artificially so that reignitions should be prevented. The reliability of this system is confirmed through the reactor current-interrupting test in the laboratory as well. Afterward the phase-angle-controlled-interruption system is applied to the shunt reactor switching at an actual 275-kV substation. The switching performance of this system is measured over three months. Reignition-free interruption is shown to be attained with this system. 相似文献
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本文用变结构系统和滑模控制理论对一般位置系统的自适应模型跟踪控制提出了一种新的方法。该控制系统保持了现有自适应模型跟踪系统的优良特性,并能在参考模型阶数低于对象模型的条件下,保证系统输出快速跟踪其模型输出。理论分析和仿真结果表明:该控制方法设计简单,便于在线实现,并能同时应用于半闭环系统和全闭环系统。此外,该控制系统鲁棒性强,能明显改善系统的动态特性。 相似文献
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发展智能电网迫切需要各变电站、各级调度中心之间建立统一的时间同步机制,基于IEEE 1588标准的全电网精确同步对时系统是建立此时间同步机制的有效途径。阐述了IEEE 1588标准的精确对时原理、特点和必要性,以及同步与延迟计算的过程,分析了利用IEEE 1588标准同步对时的关键硬件和基本软件框架。在此基础之上,提出了全电网精确对时系统的部署与构架,以及利用IEEE 1588标准的精确对时效果的测试方法,通过其测试结果可以得知时钟同步的精准程度。 相似文献
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The side wall electrodynamic suspension (EDS) system has the advantage of not requiring gap control, and the magnetic drag is smaller than for the repulsion arrangement. This levitation system is applied in the JR magnetically levitated (Maglev) transportation system. The experimental results in the Miyazaki test line seem to indicate that this system has large damping. However, calculations show that this system has little damping and the reason for large damping in the test line is not clear. Thus, running characteristics and improved design can be investigated using numerical analysis to improve riding comfort and reduce loss of the superconducting magnet. Since this is a non-linear system, complicated analysis is needed. Usually the running characteristics of this EDS system are given by a numerical analysis that combines electromagnetic phenomena with mechanical equations of motion. However, this method requires very large calculation times. Thus, a simpler suspension model for this EDS system is needed. This paper presents levitation and guidance characteristics of the system and develops an equivalent suspension system model from the electric circuit characteristics. The approximation is developed by a simple function of the velocity and position of the bogie. The dynamic movement of the bogie was calculated easily using this model, and the results correspond to the results given by the electric circuit model. © 1998 Scripta Technica, Electr Eng Jpn, 124(2): 63–73, 1998 相似文献