共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
由于实施汽油新规格,过去作为汽油基本调合组分的烷基化油将在新配方汽油中发挥更大作用。全美烷基化生产能力将扩大10%-30%。本文分析了两种新配方汽油比例方案的全美烷基化油产量预测。由于安全要求,迫使有HF烷基化装置中使用昂贵的事故状态设备。 相似文献
3.
NARL是一家加氢型炼油厂,1990年美国颁布新配方汽油规格后,为了达到RFG(新配方汽油)规格中苯含量的标准,它采取将重整油中的苯分离,并使用UCI公司的非贵金属加氢催化剂对重整油进行加氢处理,从而使其汽油达标。本文简单介绍了这一工艺设计,以及它的特点,并分析了装置的运转结果。 相似文献
4.
烷基化是生产清洁汽油的重要手段,烷基化油已成为新配方汽油的重要调合组分,因为它具有蒸气压低、不含芳烃和苯、辛烷值高、含硫低甚至无硫等优点。在改进烷基化工艺方面正在开发这样一些技术:①FCC戊烯的烷基化;②使用新的添加剂,以减少HF的排出;③在新工艺中使用公害少的催化剂. 烷基化油在美国全部商品汽油中约占13 v%,而在新配方汽油中则上升到20.7 v%. 从丙烯到戊烯都可以用作烷基化的原料。但由于丙烯可生产聚丙烯,丁烯可生产MTBE,故戊烯已变成更现实的替代原料.用戊烯作原料有三重好处:①生产理想的新配方汽油组分;②消除商品汽油中的烯烃来源;③降低催化裂化轻汽油的蒸气压。 HF烷基化具有操作费用低、酸耗小、可就地再生等优点,但在安全方面有风险。 相似文献
5.
6.
7.
8.
Revap工艺可提高HF烷基化工艺汽油辛烷值菲利普石油公司和莫比尔研究与发展公司正在工业化一种新工艺。一旦HF烷基化装置突然发生泄漏,该工艺可将HF酸雾减少60%~90%。Revap(降低蒸气压烷基化)工艺的关键是抑制添加剂。这种无臭味的非挥发性添加... 相似文献
9.
烷基化工艺长期以来公认在石油炼制工业中是炼厂烧烃转化成有价值的、清洁的、高六烷值汽油调合组分的最佳选择方案之一。事实上,炼厂的烷基化油是新配方汽油调合原料的最好来源。但是,HF烷基化工艺,在一定程度上也包括H2SO4烷基化工艺,由于安全和环积等问题,在美国受到越来越大的压力。本文讨论了美国烷基化工业的最新展望。 相似文献
10.
11.
12.
介绍了美国新配方汽油的特点及我国汽油构成与配方汽油的差距,重点阐述了在我国生产75%车用汽油的FCCU应对催化剂的优选和工艺条件调整。特别强调多生产轻烯和iC5生产高辛烷值的醚化物,增国汽油中含氧组分和增建烷基化、铂重整等装置多产优质车用汽油组分,另外谈到对热裂化等劣质汽油的改质措施。 相似文献
13.
对不同工艺生产的19种烷基化油的质量进行跟踪和分析,结果表明烷基化油具有高辛烷值、零芳烃、低烯烃、低氧含量的特点。探讨了烷基化油的辛烷值、初馏点、蒸气压、硫含量、烯烃含量等指标对调合汽油性能的影响,建议生产和应用企业应对其重点关注。选择典型烷基化油调合国Ⅵ标准车用汽油并验证其性能,制定了烷基化油一级企业标准《异辛烷组分》(Q/SH PRD 0753-2019),使烷基化油的采购、生产和销售有标可依,确保烷基化油质量满足国Ⅵ标准汽油调合要求。 相似文献
14.
常压渣油多产液化气和汽油(ARGG)工艺技术 总被引:16,自引:4,他引:12
ARGG是以常压渣油等重质油为原料,最大量生产液化气和汽油的工艺技术。液化气富含烯烃,汽油辛烷值高、安定性好。该工艺技术采用提升管或床层反应器,使用RAG催化剂,510 ̄530℃的反应温度,液化气产率可达21% ̄30%,汽油产率45% ̄48%,液化气加汽油收率一般为70%以上。汽油RONC一般为90 ̄22,MONC为左右,诱导期为500 ̄900min。第一套70kt/a的工业装置于1993年7月在 相似文献
15.
法国石油研究院 (IFP)开发了催化裂化 (FCC)汽油超深度脱硫的Prime -G+ 工艺。脱丁烷后的FCC汽油先进入一台反应器 ,在缓和条件下使二烯烃选择性加氢 ,将硫醇转化成重质含硫物质。选择性加氢反应器出来的物流再分离成FCC轻石脑油 (LCN)和FCC重石脑油 (HCN)。LCN物流无硫醇 ,硫和二烯烃含量低 ,可去醚化或烷基化装置进一步加工。HCN进入Prime -G+ 双催化剂反应器系统 ,进行深度HDS,烯烃饱和很少 ,无芳烃损失 ,可生成极低硫含量的汽油。采用Prime-G+ 工艺可使汽油总硫含量低达 1 0 μg/g以… 相似文献
16.
ARGG工艺是我国自行研究和开发多产气体和高质量汽油的新工艺,于1993年7月在扬州石油化工厂投产。生产数据表明该工艺操作灵活,原料适应性较强,催化剂抗金属性能好,汽油质量高,柴油质量比RFCC好得多,投资省,能耗低。该工艺的问世对于汽油升级换代及炼油与化工相结合具有重要意义。 相似文献
17.
催化裂化—延迟焦化组合工艺 总被引:19,自引:4,他引:15
介绍了RFCC-延迟焦化组合工艺,RFCC应用了吸附转化加工焦化蜡油(DNCC)的技术。该组合工艺中的焦化汽油进RFCC改质,焦化蜡油注入RFCC提升管中部,RFCC油浆则作为延迟焦化的进料。结果表明,该组合工艺可改善产品分布,提高轻质油收率,焦化蜡油、催化裂化油浆、焦化汽油可以得到合理利用或改质,且可不产低价值的燃料油。 相似文献
18.
介绍了多产液化气和汽油的催化裂化工艺(MGG和ARGG)的中试和工业试验情况,中试表明,该工艺液化气产率可达25%~40%,汽油产率可达40%~55%。还可生产一定数量的化工原料,产品质量好,经济效益高,既可采用单程操作,也可采用回炼操作,为该工艺制备的催化剂RMG和RAG具有良好的性能,并已形成系列。 相似文献
19.
对不同工艺生产的19种烷基化油的质量进行跟踪和分析,结果表明烷基化油具有高辛烷值、零芳烃、低烯烃、低氧含量的特点。探讨了烷基化油的辛烷值、初馏点、蒸气压、硫含量、烯烃含量等指标对调合汽油性能的影响,建议生产和应用企业应对其重点关注。选择典型烷基化油调合国Ⅵ标准车用汽油并验证其性能,制定了烷基化油一级企业标准《异辛烷组分》(Q/SH PRD 0753-2019),使烷基化油的采购、生产和销售有标可依,确保烷基化油质量满足国Ⅵ标准汽油调合要求。 相似文献
20.
为满足国Ⅵ汽油质量升级需要,兴建烷基化装置势在必行。中国石化洛阳分公司0.2 Mt/a烷基化装置采用了中国石油化工股份有限公司自主开发的硫酸法烷基化技术(SINOALKY)。工业应用结果表明:SINOALKY技术具有工艺流程简单、反应器易维护、酸耗低、产品质量好的特点,在反应温度为0 ℃时所得烷基化油的研究法辛烷值(RON)为97,装置酸耗为65 kg/t,能耗为4598 MJ/t。装置开工至今,工艺参数平稳、设备运行稳定,每月可生产烷基化油16 kt以上,从根本上解决了企业汽油调合难题,每月还可为企业创造经济效益近1000万元。 相似文献