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论述了压力容器制造中对接焊缝错边量的产生原因 ,在工艺文件和检验中提出了防止焊缝错边的具体控制要求 ,以确保焊缝错边量不超差 相似文献
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针对一台三类压力容器在制造过程中出现的错边缺欠,根据GB150-1998规范、ASMEⅧ规范、AWS规范的相关内容,对错边缺欠潜在的危害进行了评估,最终运用有限元分析的方法对容器错边部位结构强度进行了计算与分析,对危险截面进行了强度评定,从而保证了乙烯和氧气发生氧化产生环氧乙烷和副产品中压蒸汽的安全。 相似文献
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在压力容器制造中 ,由于筒节展开的下料尺寸存在偏差 ,筒节不圆 ,在组装时造成焊缝错边 ,影响了压力容器的安全使用。从制造工艺质量控制方面进行探讨 ,以降低焊缝错边 ,提高压力容器的制造质量 相似文献
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针对某化工厂一台进口换热器,由于制造偏差,在封头直边段与筒体相接处产生错边,本文采用有限元方法对其进行了应力分析,并对错边部位进行了强度评定,同时对补焊后的设备也进行了有限元分析,分析结果表明,补焊前、错边部位的应力强度能满足应力分析准则;补焊后,应力状态则得到进一步的改善,从而提高了设备的安全性和可靠性。 相似文献
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本文针对由于封头与筒体环焊缝焊接处产生不同错边型式的活性碳过滤器, 进行了应力分析及强度评定, 结合GB150—1998《钢制压力容器》,对焊缝错边量进行了讨论。 相似文献
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1、前言如果井口现场组装,由于施工环境的不确定性,容易造成管道组对错边量和组对间隙超差,管道焊接存在气孔、夹渣、未透等质量缺陷;采取厂房井口模块化预制,由于工卡具的固定和限制作用,可以完全杜绝管道组对错 相似文献
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杨海生 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(6):283+277
本文针对一台三类压力容器在制造过程中出现的错边缺欠,根据GB150-1998规范、ASMEⅧ规范、AWS规范的相关内容,对错边偏差潜在的危害进行了分析评估,从而确定了容器能否正常使用的关键问题。 相似文献
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杨海生 《化工标准.计量.质量》2012,(6)
本文针对一台三类压力容器在制造过程中出现的错边缺欠,根据GB150-1998规范、ASMEⅧ规范、AWS规范的相关内容,对错边偏差潜在的危害进行了分析评估,从而确定了容器能否正常使用的关键问题。 相似文献
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目前部分轮胎生产企业的帘布裁断接头测量采用人工测量或背光方式(光源+摄像头)在线测量,只能测量帘布裁断的宽度、错边、开裂等,无法检测帘布裁断的接头量。本文主要讨论的是3D激光三角反射测量法在半钢轮胎生产企业的帘布裁断设备上,测量帘布材料的搭接量、宽度、错边、开裂等应用。 相似文献
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通过对管线热胀冷缩的理论汇总分析,结合现场实际情况,提出了温差对管线安装影响的改进措施,对超差原因分析,采取有效的超差纠正措施,对超差进行过程控制,提高管线安装精度。 相似文献
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《硫磷设计与粉体工程》2017,(5)
为保证大型回转干燥设备复合板筒体内径、错边量、同轴度、焊接质量等达到设计质量和技术条件要求,制定周密的制造工艺和组装方案,严格控制相关环节关键点,确保了大型回转干燥设备机身在运转中的跳动量,使设备运行更平稳;还可供对筒体错边量、同轴度要求较高的其他复合板设备筒体制造时参考。 相似文献
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