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小氮肥生产过程中存在主要的有毒气体是:CO、H_2S、NH_3等,除做好各种预防工作外,还需配备一些必要的防毒面具。过去一般多选用长管式防毒面具及过滤式防CO、防NH_3面具或隔离式防毒面具(氧呼吸器)。根据多年实践,我们觉得,不论从安全角度还是从经济方面考虑,都应认真加以选用。 相似文献
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合成塔内件泄漏的的新检测法合成塔内件可能发生泄漏的部位经常是如下几处:1、触媒筐顶盖与筒体联接处,2、热电偶外管套与触媒筐顶盖联接处,3、热电偶外套管下部焊缝处,4、触媒筐简体焊缝处,5、冷管束,6、热交换器管板、分气盒处(列管式)和端部焊缝(螺旋板式)等处。由于在生产实践中,各小氮肥厂都积累了一套在各种泄漏轻微的情况下的应急操作方法,所以准确地检测出内套的泄漏部位以选择适当的应急操作方法在保证合成氨厂连续生产有重大作用。而当内套一旦泄漏严重,无法坚持生产,需要吊出检修时,如能准确地判断出泄漏部位是热电偶外管、触媒筐筒体、顶盖等处,则可以不用钝化触媒。只要吊出内套经导入精炼 相似文献
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小氮肥工业所用碳化煤球,有变换气碳化煤球和石灰窑气碳化煤球。几年来,许多厂的实践证明,用石灰窑气碳化煤球效果较好。现作对比分析如下。 1.用石灰窑气碳化煤球比较安全,不会发生球罐着、火爆炸以及一氧化碳中毒等事故。 2.采用变换气碳化煤球,由于在加压下操作,因而对制作碳化罐的钢板材质、厚度、施工质量等要求都较高,投资费用大。而采用石灰窑气碳化煤球,操作压力低,碳化罐制作容易,设备投资少。 相似文献
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据某氮肥厂《合成塔爆炸事故调查报告》介绍:该厂年产5000吨合成氨,从1971年5月正式投产以来,在连续运转八年以后,于今年1月1日8时24分,合成塔在生产运行中发生爆炸,给国家造成了损失。此类事故在国内外较为罕见。为了查清事故原因,国家劳动总局、化工部组织有关单位共四十余人进行了比较全面的 相似文献
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目前我国已投产的小氮肥厂,共有1500多个,去年产量占全国氮肥总产量的50%以上,为支援农业作出了重大贡献。但从全国范围看,小氮肥厂普遍存在着生产成本高、工艺技术落后、产品碳酸氢铵肥效低等缺点。我们认为,就目前而言,急待解决的是对已投产中的亏损厂,在基本不改变生产流程及产品条件下,进行小改小革,降低成本,扭转目前的亏损局面。从 相似文献
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本文论述了以合成氨工艺为基础,从生产中产生的各种副广物出发,开发各种新产品的途径。并对氨、甲醇、硫磺、碳化煤渣四个方面提出开发新产品的设想。 相似文献
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