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通过表面宏观分析、原材料化学成分分析、材料金相微观组织分析、显微硬度测试、管束外表面微观腐蚀形态分析、管束外表面腐蚀产物EDS微区成分分析对空预器换热管迎风面首排管减薄穿孔的原因进行了分析,并提出了应对措施加以改进,确保空预器换热管有一个合理的使用寿命。 相似文献
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针对某公司制氢站一台冷却器换热管多处腐蚀穿孔泄漏现象,通过对其换热管化学成分分析、管子表面腐蚀产物形貌分析、腐蚀产物成分能谱分析、管子金相组织分析和水质分析,结果发现换热管失效原因是与循环冷却水质和流速缓慢有关。 相似文献
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利用光学显微镜、扫描电镜、电子能谱等测试手段,从材料成分、微观组织、断口形貌以及腐蚀产物成分等角度,分析了不锈钢预热器管开裂失效的原因。结果表明,不锈钢预热器管失效的原因是硫酸根离子引起的应力腐蚀开裂所致。 相似文献
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本文首先对常用金属陶瓷进行了评选,确定利用气-固平衡反应在35CrMo钢表面制取[TiCr]xNy和[TiCr]xCy的复合金属陶瓷膜后,经过高温高压挂片H2S腐蚀试验,分别通过腐蚀电化学分析、扫描电镜观察和X射线衍射分析,对比处理前后35CrMo的抗H2S腐蚀性能发现:气-固处理后带有[TiCr]xNy和[TiCr]xCy的复合金属陶瓷膜的试样有更强的抗电化学腐蚀的能力;SEM图像表明35CrMo表面在经过腐蚀实验有明显的腐蚀裂纹,同时XRD结果显示腐蚀产物为FeS,但处理后的35CrMo表面却没有腐蚀裂纹和FeS。 相似文献
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分析了炼油系统加氢裂化装置生产过程中加热炉空气预热器管束外壁结垢与腐蚀原因。采用化学清洗方法,对管束外壁结垢及腐蚀产物进行清洗,提高了设备的换热效果,避免了金属表面的腐蚀,延长了预热管束的使用寿命。 相似文献
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针对某煤化工企业使用0Cr18Ni9不锈钢换热管发生腐蚀断裂的现象,利用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)等技术手段,对腐蚀开裂的换热管进行了金相组织、元素成分、力学性能、显微硬度、物相组成等的分析。水质监测结果发现,循环冷却水中Cl-离子浓度远超过国标含量小于25mg/L的要求,最高达到了2066mg/L;腐蚀产物成分分析证实了Cl元素的存在;衍射分析中发现了FeCl2相的存在;裂纹扩展前沿微观组织分析表明,裂纹扩展路径穿过奥氏体不锈钢晶粒内部进行,属于穿晶型应力腐蚀开裂(IG-SCC)。损坏位置位于换热器入口折流板附近,其他位置未见损坏。经过综合分析,指出不锈钢换热管腐蚀开裂的原因是由氯离子引发的应力腐蚀开裂,同时温度梯度也影响腐蚀的发展,并在循环水氯离子浓度控制、换热管材质、介质流速设计方面给出了换热器设计防腐蚀建议。 相似文献
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为探究某脱硫再生塔换热管在使用过程中出现腐蚀穿孔问题的原因,观察了腐蚀穿孔管段的内外腐蚀壁面,对管段的截面和内壁面分别进行了金相分析和扫描电镜分析,并对管段腐蚀区域的产物进行了X-RAY能谱分析。结果表明,脱硫再生塔换热管因意外液滴侵入导致管道出现电化学腐蚀和斑块状腐蚀,进而出现穿孔问题,操作过程中防止凝液的出现是解决换热管出现腐蚀穿孔问题最有效的方法。 相似文献
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本文介绍了株化氯碱厂盐水四级预热(氯气—盐水换热器、氢气—盐水换热器、热水—盐水预热器、蒸汽—盐水预热器)的余热利用,并介绍了盐水酸化预热器的使用,以及防止杂散电流对盐水预热设备腐蚀的措施。 相似文献
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碳钢火炬管线使用10年后,发现管线底部出现腐蚀,管内壁上面覆着大面积腐蚀产物,腐蚀减薄严重,甚至局部腐蚀穿孔,蚀孔由管内向管外方向扩展。对腐蚀气分火炬管线及管内壁腐蚀产物进行技术检测,解析腐蚀原因,进而提出防护措施。 相似文献