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摘要:通过数值模拟的方法研究了典型大方坯(325mm×280mm)连铸过程中温度场和应力场分布,分析了铸坯皮下裂纹产生的原因和主要影响因素,制定了控制铸坯皮下裂纹的具体措施。结果表明:在连铸过程中铸坯的最大回温为121℃,二冷一区最高回热速率达到217.48℃/m,二冷二区最高回热速率达到131.95℃/m,其他各区回热速率都较低。温度回升后铸坯横断面距铸坯表面15~30mm处的最大应力应变值已经超过了钢的极限应力应变值,因此,二冷一区和二区温度回升是铸坯产生皮下裂纹的主要原因。增加二冷一区水量,将此水量在二冷三区和四区相应地减小,可以降低二冷一区回热速率,降低最大回热温度到88℃,控制铸坯皮下裂纹的产生。 相似文献
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文章阐述了包钢新建的异形坯连铸机的主要技术参数、特点及工艺控制,分析了异形坯表面裂纹的产生原因,找出了避免裂纹产生的解决措施,可生产满足轧钢厂性能要求的Q235等钢种。 相似文献
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根据异形干坯的特点和马钢生产经验,对异形坯连铸的主要工艺特点进行了分析,并给出了马钢的实际顺行生产参数,认为异形坯连铸关键是成分优化、合适的保护渣、低过热度浇注、合理的二冷制度和比水量,对含Nb钢连铸,矫直温度大于900-930℃。 相似文献
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河北津西钢铁公司投产了1台年设计生产能为100万t的近终形异形坯连铸机,介绍该异形坯连铸机区别于普通的方(矩形)坯连铸机的工艺及设备设计特点。实践证明,该连铸机工艺设计合理,设备配置优良,连浇炉次可达到60炉以上,单月产量均在14万t以上,远远超过设计产量,铸坯质量符合标准要求。 相似文献
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简要介绍马钢公司第三炼钢厂三流异形坯连铸机水处理工艺流程及运行情况,分析连铸机生产中的水量平衡问题及解决办法。 相似文献
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基于传热与流动的耦合模型,分析研究了水口形状对异型坯结晶器出口坯壳厚度的影响.结果表明:采用直通型水口时,结晶器高度方向450~550mm时钢液冲刷严重,使得凝固的坯壳发生重熔现象,从而导致此处结晶器出口坯壳较薄;采用侧开孔型水口时,在结晶器上部,尤其在结晶器高度方向200mm以上,由于钢液的冲刷,腹板中心和翼缘角部没有形成一定厚度的坯壳,而在300mm左右坯壳逐渐形成并和已凝固坯壳连接到一起,随着结晶器高度的增加,结晶器内形成的坯壳厚度也逐渐增厚,在结晶器出口坯壳的厚度也较均匀. 相似文献
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分析了锂基润滑脂接触器16MnR钢腐蚀的原因,采用SEM和EDS方法对接触器表面缺陷试样进行分析。结果表明,材料本身、环烷酸、温度、流体流速、冲刷角度等均是导致16MnR钢腐蚀的原因。从合理选材、降低流速、覆盖防腐蚀层、化学和电化学保护、减少环烷酸腐蚀等方面提出了防范措施。 相似文献
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对海洋平台用钢板探伤不合部位进行了观察、分析。结果表明,钢板厚度中心珠光体带状组织中的微裂纹是造成探伤不合的主要原因。根据分析检测结果,提出了相应的工艺改进措施,并取得了实际效果。 相似文献
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通过对烧结矿低温还原粉化机理的研究,找出了烧结矿低温还原粉化的原因,并提出了改善烧结矿低温还原粉化的若干技术措施,取得了较好的效果. 相似文献
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根据在充填采矿中矿石的损失贫化及管理的特点,针对造成矿石损失贫化的原因进行了分析。结合矿山实际情况,提出了相应的控制措施,探索出一套切实可行的管理方法,降低了矿石损失和贫化,提高了矿山的管理水平,取得了较好经济效益和社会效益,为同类企业的矿山管理提供了经验。 相似文献
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分析水平连铸20号钢这坯纵裂产生的原因和影响因素,提出通过控制化学成分,出钢温度和选择适合的结晶器锥度,反推量,冷却水量等,可减少或消除纵裂。 相似文献