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《中国铸造装备与技术》2016,(5)
在铸造行业铸件生产过程中,特别是大型铸件的生产,冒口的去除一直是个难题。介绍了一种去冒口锤,阐述了其工作原理以及工作过程,其特殊构造能够产生相当大的冲击功打击冒口,使铸件冒口的去除更高效、更快捷,并且无污染、绿色环保。 相似文献
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镶铸式复合锤头的铸造工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分别采用高铬铸铁和碳素钢作为锤端和锤柄.造型时将涂附保护剂的锤柄套上锤端整体放入砂型中,锤端和浇道采用消失模.采用立浇的方式,锤端设置冒口.复合时将砂型整体放入感应线圈中感应加热,锤柄升到一定温度时,开始浇注金属液并继续加热,待金属液完全覆盖锤柄时停止加热,继续浇注直到充满整个冒口.所得的界面为完全冶金结合.复合层经热处理组织为Cr7C3共晶碳化物 马氏体 少量残奥,硬度≥58 HRC,冲击韧度≥12 J/cm2.锤头使用寿命是同等工况下高锰钢的4倍左右. 相似文献
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高铬铸铁一铸钢锤头的铸镶工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
采用ZG270—500和高铬铸铁分别作为锤柄和端部材料生产铸镶锤头。在强度足够的前提下尽量减小锤柄结合部位体积。采用侧冒口补缩,金属液流经冒口进入型腔,减小冒口及冒口颈尺寸,提高工艺出品率。锤头使用寿命是同等工况下高锰钢锤头的3倍以上。 相似文献
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针对大型液压模锻机锤身的使用要求,根据其使用要求、结构特点和安全使用寿命,从铸造工艺中的圆角、拉筋、冷铁、浇注、补浇及热切割冒口等方面进行合理设计,并通过CAE凝固模拟进行了工艺优化。结果表明,成功完成了特大重量、特厚大件、特高尺寸锤身铸钢件铸造生产,锤身内外品质得到了保证。 相似文献
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通过对一种新型液压锤进行建模与仿真,得到了不同的输入流量、活塞半径间隙、换向阀半径间隙、温度等技术参数对液压锤性能的影响.绘出了在不同参数下各自的冲击速度、冲击能、系统压力、冲击频率及工作效率曲线,在对各种曲线进行分析研究的过程中,找出了合理的输入流量、半径间隙、温度等参数,以达到减少泄漏、提高液压锤的工作性能的目的. 相似文献
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通过刻槽锤断试验、低温冲击韧度试验和扫描电镜分析等试验手段,研究了焊后室温条件下,放置不同时间的自保护药芯焊丝焊缝金属中氢含量对低温韧度的影响.结果表明,由于自保护药芯焊丝中氢含量较多而脱氢能力不足,并且熔池的存在时间相对较短,焊缝金属中的氢不能充分逸出,使得焊缝金属中含氢量较高(焊后立即进行试验);在氢和非金属夹杂物的共同影响下,低温冲击吸收功的平均数值较低,而且数据的离散度大;室温放置40 d以后,焊缝金属中的氢含量减少,刻槽锤断试样表面的氢白点减少或消失,低温冲击吸收功的平均值提高,数据的离散度降低. 相似文献
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镶铸双金属复合锤头铸造工艺的研究 总被引:10,自引:1,他引:9
双金属复合锤头锤端复合层采用高铬铸铁,锤柄采用碳素结构钢.采用型内感应加热工艺进行镶铸复合.造型时锤柄预先放置在砂型中,锤端和浇注系统内浇道的成型采用消失模.复合时将包含有锤柄的砂型整体放入到感应圈内采用中频感应原理对锤柄进行预热,锤柄温度升高,锤端消失模受热汽化,锤柄达到预定温度后浇注并继续进行加热,复合层熔液将锤端部分锤柄包覆后停止加热并继续浇注,使金属液充满冒口.所得到的双金属复合锤头结合界面为完全冶金结合.经过热处理后,复合层组织为断续分布的Cr7C3共晶碳化物 马氏体 少量残余奥氏体,硬度HRC≥58,冲击韧度≥12 J/cm2.基体组织为珠光体 铁素体.破碎石灰石和炼焦用原煤,镶铸双金属复合锤头使用寿命分别是高锰钢锤头的3倍和5倍左右. 相似文献
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铸钢件采用发热保温冒口,不仅提高质量,增加产量,还可节约电能,降低成本。这项新技术曾被列为我厂的科研项目。机械工业部也很重视其推广应用。为了定型生产保温冒口和发热剂,我厂组织专人进行研制,去年已在铸钢车间中广泛应用。一、保温冒口的标准和制作方法我厂目前使用的保温冒口套分为园柱形明冒口和椭园形明冒口两种,其尺寸规格见表1、图1、表2,图2。 相似文献
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保温冒口在铸造生产中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
保温冒口的作用是通过延长冒口凝固时间来提高冒口的补缩效率。介绍了两种保温冒口材料的配比。对两种保温冒口与普通冒口的凝固时间进行了测量对比,结果说明前者的凝固时间比后者长。在大型铸钢齿圈上使用保温冒口,可以使工艺出品率由57%提高到69%,并减少了冒口切割费用。 相似文献
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本文介绍对击锤的功能测定与计算方法(用 Y-50型示功仪测定、用P-S 曲线面积计算、用测打击速度方法求实际打击功、用电子计算机检测打击速度和打击功),并就四种测功方法进行了比较与评价。 相似文献
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低温钢16MnDR的埋弧焊 总被引:2,自引:0,他引:2
对采用4种埋弧焊焊丝/焊剂组配焊接的16MnDR接头在-30℃时的低温冲击韧性进行了研究,结果表明采用H08MnMoA/HJ250焊接的接头在-30℃时的冲击功可达40J,高于采用另三种焊丝/焊剂组配焊接的接头冲击功,满足了设计要求。 相似文献