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本钢已成功完成X100管线钢热轧板卷的生产实验工作,具备了从A级钢到X100钢级全系列热轧板卷的批量生产能力。然而,高规格管线钢工业生产过程中因冲击韧性不稳定而引起的废品率增高现象依然存在。本文简单介绍了高规格管线钢的生产工艺,并以22.4 mm X80管线钢为研究对象,分析了铸坯中心偏析、钢板非金属夹杂物等因素对管线钢低温冲击韧性的影响,并提出了改善管线钢产品质量、解决冲击韧性不稳定问题的方法。 相似文献
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本钢2300 mm热轧生产线成功开发出"西气东输二线"18.4 mm X80热轧板卷,产品的强度、韧性等各项指标远远高于国际通用的API SPEC 5L管线钢规范的要求,可以实现大批量供货。为了增强在恶劣的输气环境中输气管道安全性,更高级别厚规格的管线钢受到国际输气管道工程的青睐。文章介绍了本钢2300 mm热轧生产线高级别厚规格22.0 mm X80管线钢的试验生产。在试验初期,产品强度各项性能指标完全满足标准要求,但是不稳定的-15℃抗动态撕裂面积试验性能(DWTT)是困扰厚规格X80高韧性的主要问题。在炼钢环节,通过控制P、S、O、N等有害元素的含量,降低钢中夹杂物的含量。在轧制工艺上,采用控制粗轧轧制温度、入精轧轧制温度,实现组织中原始奥氏体晶粒更加细化,M/A岛组织更加球状均匀细小。通过夹杂物形态改善、控制轧制和组织均匀性控制等手段,逐步解决了厚规格22.0 mm X80的DWTT不佳的问题。 相似文献
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X80和X100钢级管线钢的合金化原理和生产要点 总被引:10,自引:5,他引:10
分析了X80、X10 0钢级管线钢的合金化原理 ,以及其炼钢、连铸、控轧控冷等生产工艺的要点 ,最后指出了生产X10 0钢级管线钢面临的一些问题 相似文献
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X70、X80等高级别管线钢采用超快冷及低温卷取的生产工艺,然而生产过程中普遍存在模型对带钢跟踪丢失、冷速较小产品性能不合及卷取温度波动等问题。为此,改造了层冷设备、开发了层冷区域冷检跟踪检测功能、优化了一级自动化过程控制及CTC模型控制参数等,使高级别厚规格管线钢冷却速率由20 ℃/s提高到30 ℃/s,解决了低温卷取带钢跟踪丢失及卷取温度波动大等问题,带钢性能显著改善,实现了高级别厚规格管线钢高效、低成本生产。 相似文献
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<正>太钢2250热轧生产线自其投产以来,就将开发生产高强韧、高等级管线钢定位为最重要的战略产品行列,集中优势资源,及时启动了X80高等级管线钢的研制。在2007年该生产线即开发成功X80管线钢,太钢成为西气东输二线工程供货时间最早、供货批量最大的钢企。 相似文献
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针对武汉钢铁股份有限公司热轧带钢厂的设备现状,进行了合理的化学成分设计,并采用控轧控冷工艺,成功地试制出针状铁素体X70级管线钢,并已应用于西气东输工程上。 相似文献
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《材料热处理学报》2015,(11)
通过微合金化与控轧控冷技术的有机结合,在Nb-Ti微合金化X100管线钢中形成了大量纳米尺寸的析出粒子,对其形貌进行了观测分析,对组织中的析出粒子尺寸分布及其析出强化作用进行了定量分析,通过动力学计算分析了Nb(C,N)在奥氏体中的析出规律。结果表明:高级别管线钢中的析出相主要有两种类型,Nb(C,N)析出(1~30 nm)和(Ti,Nb)(C,N)复合析出(50~300 nm),均为面心立方结构;X100管线钢析出强化贡献值约为70 MPa;对Nb-Ti微合金化管线钢中Nb(C,N)析出的动力学计算表明,在热连轧生产线生产高级别管线钢时,热轧过程中碳氮化物析出不到10%,90%均在随后的冷却过程中析出,在中厚板生产线生产级高级别管线钢时,热轧过程中碳氮化物析出近70%,其余30%主要在随后的冷却过程中析出。 相似文献
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针对高压长距离油气输送管线的发展带来的对高强度钢管的巨大需求,论述了X100级管线钢的研究发展状况、冶金学设计原理、力学性能,以及现场焊接性等问题.指出X100级管线钢的生产需要综合应用超纯净冶炼、控轧控冷工艺以及合理的合金设计等多方面的先进技术和措施.X100级管线钢具有优良的力学性能,下屈服强度可达690 MPa以上.采用合适的焊接工艺,可获得较好的现场焊接性和强韧性良好的焊接接头,X100级管线钢的生产以及材料标准的制定等问题还有待进一步的研究. 相似文献
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通过Gleeble3800热模拟机探究X80级管线钢控轧控冷过程中的组织演变规律,利用拉伸试验机、金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对试验钢的力学性能和显微组织进行了研究。结果表明,随着钢的板厚规格减小,准多边形铁素体晶粒尺寸减小,强度升高。450 ℃模拟卷取过程中准多边形铁素体形核可进一步发生长大。富碳贝氏体组织主要是在450 ℃模拟卷取过程中由碳化物析出和相变所得的板条贝氏体组织组成,钢中形成的富碳贝氏体组织构成了带状组织。 相似文献
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通过对比分析Φ1 219 mm×22 mm规格X80钢级直缝埋弧焊管的试制评价拉伸试验结果,以考察ISO 2566-1∶1984中引用的Oliver伸长率换算公式是否适用于新一代TMCP的X80钢级管线钢。对比分析发现:采用Oliver伸长率换算公式,将Φ1 219 mm×22 mm规格X80钢级直缝埋弧焊管板状试样伸长率换算为棒状试样的伸长率,其换算值大于实际试验值,二者绝对差约为5%,相对差约为20%;Oliver伸长率换算公式不适用于新一代TMCP的X80钢级管线钢。 相似文献
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