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<正>我厂是3万tNH_3/a的小化肥厂。变换分两个系统,操作压力为1.3MPa。变换触媒分三段。一、二段与二、三段间的降温原先都是采用喷水直接冷激的方法。 为了防止主热交换器腐蚀,我们曾将变换炉二、三段间的水冷激方式改为变换气与蒸汽间接换热的方式。为此,设置了蒸汽过热器一台,以便将饱和蒸汽变成过热蒸汽再加入系统。在进出过热器的蒸汽管线之间装有副线(见图1)。此外在变换炉内仍保留原有的蒸汽直接冷激装置。正常生产时主要调节过热器的蒸汽副线再辅以少量冷激蒸汽进行微调来控制三段触媒层的温度。 随着工艺的改进,管理的加强,变换系 相似文献
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目前,中氮厂中变炉触媒大多分三层装填,在二、三层间采用列管式换热器间接换热,在一、二层间采用直接冷激降温的方法。虽然都配有煤气.蒸汽两个冷激管道,但由于煤气冷激会降低触媒利用率,操作上 相似文献
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本文阐述了供水溶液全循环法尿素装置申压分解系统用蒸汽应以饱和状态最佳;蒸汽超压、超温时应分别采取减压位能发电、冷激降温扩容的措施最佳;并论述了改造的具体措施。 相似文献
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小合成氨厂原设计合成、压缩余热采用冷却水带走的方法。变换炉内反应热除用以加热气体和过热蒸汽外,一般用冷激水或用蒸汽降低温度。这些热量合在一起与变换补充的蒸汽的热量差不多。回收这些热量目前提出了多种方法,本文就变换工段增加第二饱和塔,用热水流程代替现有供汽流程的回收方案,作初步的工艺计算探讨。 相似文献
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以一轴二径冷激式三段合成塔及其辅助设备对20MPa的小直径氨合成系统进行了改造,降低了该系统的压力,电耗,并可副产蒸汽,提高单机出率。 相似文献
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<正> 1988年5月,我厂新装了一台10吨(SHL-10-350Ⅱ)锅炉。投入系统运行后,因自产350℃过热蒸汽,变换系统在变换炉二、三段间采用蒸汽过热器进行移温的流程,已不适用。为了满足该工段生产工艺的要求,移走反应热,我们将蒸汽过热器割除内芯后,测试证明其强度和许用应力足够后,改制为喷水冷激器,现简介如下。 相似文献
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鲁奇副产蒸汽管壳型和I.C.I.四段冷激式甲醇合成塔的数学模拟和比较 Ⅱ、四段原料气冷激甲醇合成塔的数学模拟及最佳化 总被引:1,自引:0,他引:1
本文建立了I.C.I.四段原料气冷激式甲醇合成塔催化床的数学模型,并提出了计算最小催化床体积的最优设计工况的直接搜索法,求得了数值解。将管壳式及冷激式甲醇合成塔进行了比较,同样的入塔气体组成及产量,鲁奇管壳型合成塔需装填的催化剂量较少,并且轴向操作温度平稳,回收蒸汽量多,但I.C.I.四段冷激式合成塔结构简单,能适应增加操作压力及单系列大型化生产的需要。 相似文献
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<正> 四川维尼纶厂9.5万吨/年的大型甲醇装置从1980年6月投产至今已运转了两年多。该装置由法国斯贝西姆公司成套引进设备,其中造气部分采用法国APC公司乙炔尾气蒸汽氧化专利,甲醇部分采用英国ICI冷激式低压合成专利。由化工部第 相似文献
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冷激型氨合成塔内件有四段冷激式,三段冷激式—间冷式、冷激—换热式等多种结构。此类内件具有氨净值高,能耗低、热点下移可控制等诸多优点。 相似文献
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我厂在合成氨变换工段改造过程中,采用河南省化肥公司提供的六段式全冷激低变工艺,使用变换反应接近最适宜温度曲线。自1999年3月投入运行,生产稳定,合成氨能力由4.5万t/a扩大到6.5万t/a。但吨氨蒸汽用量低于240kg。 相似文献
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1技术改造内容
(1)将原四段冷激自卸催化剂式DN800mm内件改为冷激冷管混合式DN800mm内件(一段、二段为冷激,三段、四段为管冷)。 相似文献
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