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永磁直流电机绕组脱焊故障在线诊断与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过分析永磁直流电机绕组脱焊故障电流的变化机理,揭示了永磁直流电动机稳态电枢电流的均值大小及其脉动频率、脉动幅度与绕组脱焊故障状态之间的内在联系,确立了基于电流信号的绕组脱焊故障诊断模型;运用该模型对样本电机进行绕组脱焊故障实验研究。实验结果与故障机理分析的一致性表明:该模型对永磁直流电机的绕组脱焊故障在线诊断是非常有效的,同时对建立永磁直流电机常见故障的统一诊断模型提供了研究思路。 相似文献
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无刷直流电机在换相区和传导区均会存在转矩波动大、输出转速稳定性差的问题,严重影响了其工程应用效果。通过对电机转矩脉动的理论分析和Buck变换器的工作原理分析,提出一种基于Buck变换器的无刷直流电机四闭环控制方法。该方法在三相桥前级增加Buck变换器的基础上,对电机转速、相电流、Buck变换器输出电压和电感电流进行闭环控制。该方法能够消除传导区转矩脉动,削弱换相区转矩脉动。在Matlab/Simulink仿真环境中建立基于Buck变换器的无刷直流电机闭环控制系统模型,并分别对无Buck变换器控制方法和基于Buck变换器的四闭环控制方法进行仿真。结果表明,基于Buck变换器的四闭环控制方法能完全消除无刷直流电机传导区转矩脉动,换相区转矩脉动减小75%。 相似文献
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《微电机》2014,(9)
针对直流电机无转速传感器间接测速问题,构造了基于局部特征尺度分解的具有自适应能力的滤波器组;依据直流电机电枢电流中噪声频率高、幅值小和换向电流频率高、幅值大这一特性,确定了滤波器组中内禀模态分量(Intrinsic Scale Component,ISC)分量的阶数以组成换向电流;为避免复杂换向过程引起的换向电流频率突变,提出了基于中心极值差分(Central Extreme Difference,CED)的换向电流频率求取方法;最后,根据电机电流频率和转速间的关系,获取了电机的转速特性。实验结果表明所提方法提取的换向电流较平滑,不仅获取的转速曲线波动程度较小、不存在转速突变,而且计算速度也有大幅度的提高。 相似文献
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采用频谱法提高直流电机测速精度 总被引:4,自引:3,他引:1
1引言在文献[1]中,介绍了采用电流互感器的型式,利用直流电机的特殊条件,从供电电流波形中提取换向脉冲,达到测量转速的目的。该方法对被测电机没有附加要求,具有简单方便的特点。倘若被测电机装配工艺性较好,转速离散性小,选频滤波网络谐振频率选择合适,选频... 相似文献
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提出了一种新型永磁无刷直流电机的设计及其控制方法。通过六相26极结构的解耦方式建立低转矩脉动永磁无刷直流电机数学模型,使每相可以进行并行的、相对独立的反馈控制。在MATLAB/simulink环境下对电机模型及其控制系统进行仿真研究,得到了电机正常工作时的转速及转矩响应波形。实验结果显示电机转速平稳,转矩脉动明显降低,从而验证了该种电机设计与控制方式的合理性和有效性。 相似文献
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针对传统PID控制下无刷直流电机电流脉动较大,转矩脉动显著的问题,在研究电机数学模型和自抗扰控制器原理基础上,提出一种基于模糊自适应ADRC的无刷直流电机电流控制器.采用模糊推理方法对ADRC参数在线自整定,将电机电流脉动等视为系统的未知干扰,利用该文设计的控制器以改善馈电电流波形,抑制电机转矩脉动.实验结果验证了所提出控制方案的有效性,是一种新型的无刷直流电机电流控制方式. 相似文献
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从换向的角度对直流电动机电流脉动的原因进行了详尽的分析。认为换向造成的电流脉动除了与转速有关以外还与换向片数以及不能同时换向的电刷个数有关。电极对数影响电流脉动的原因还需从其它角度考虑。尤其在换向片数较多的电机中如何识别电刷位置偏移造成电流脉动频率的倍增或倍减,将是直流电动机无传感器测速方法要研究的难点。 相似文献
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直流电动机反电动势对其电流脉动频率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
对由反电动势所造成的直流电动机的电流脉动的频率进行了分析和数学证明,提出当直流电动机旋转时,反电动势造成的的电流脉动频率与转速、磁极对数、每个支路串联元件数以及脉动电流不重合的并联支路数有关,与电刷对数、换向片数、齿槽数无直接的关系。结果对各种类型的直流电动机的无传感器转速测量方法提供了一个进一步分析的基础。 相似文献
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一般认为,直流电动机无传感器测速公式中磁极对数与转速成反比。给出了一个4极16换向片直流电动机的特例。试验表明:与现有的测速公式不同,磁极对数在转速与脉动电流频率的关系中没有显示任何影响,并分析了其产生原因。 相似文献
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非理想梯形波反电势的永磁无刷直流电机换相转矩脉动抑制方法 总被引:3,自引:2,他引:1
为了提高磁悬浮控制力矩陀螺(magnetically suspended control moment gyro, MSCMG)框架伺服的精度与稳定度,针对永磁无刷直流力矩电机(permanent magnet brushless DC motor, PMBLDCM)非理想梯形波造成的换相转矩脉动,分析指出了换相反电势不平衡是造成转矩脉动产生的又一原因,且是影响低速力矩电机换相转矩脉动的主要因素。在单一直流母线电流反馈的基础上,提出了一种换相转矩自平衡控制方法,其中包括换相转矩平衡点观测器和角加速度的快速最优估计算法,有效的抑制了换相转矩脉动,提高了低速时的速率伺服精度与稳定度。 相似文献
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针对永磁无刷直流电机(BLDCM)在方波控制时转矩脉动大、电流畸变程度大以及反电势不稳定造成转速波动的问题,本文在分析BLDCM控制方式的基础上,将这些问题的原因归结于控制时的电流换相以及反电势并非理想方波电势。基于此,针对电动汽车BLDCM提出一种基于模糊控制的无刷直流电机矢量控制调速策略,此策略使用模糊控制器对转速误差进行调节,进而增强系统的调速性能;使用矢量控制取代方波控制,进而克服转矩脉动、电流畸变以及反电势不稳定等问题。实验结果表明,本文提出的控制策略能较好地抑制转矩脉动,并使电流以及转速更加平滑稳定。 相似文献
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无刷直流电机换相转矩脉动减小及动态仿真 总被引:2,自引:0,他引:2
针对无刷直流电动机转矩脉动大的问题,提出了采用不同的PWM调制方式以及不同的重叠换相角减小换相电流所引起的转矩脉动,并运用Matlab/simulink软件对相应控制策略下的无刷直流电机进行了仿真。结果表明,增加PWM调制频率,选择合适的占空比和重叠换相角时可以使无刷直流电动机的换相转矩脉动减小。 相似文献