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锅炉设备既是能量发生装置,也是能量转换装置。据统计全国约有工业锅炉二十五万台,合53万吨蒸吨,每年消耗的燃料约为两亿吨,占全国原煤总产量的三分之一。搞好工业锅炉的节能是我国重要节能措施之一。 本文主要从燃料燃烧的合理化,促进传热的合理性、减少多项热损失、加强余热回收利用和降低设备的动力消耗几方面说明如何提高工业锅炉房的能源利用率。 相似文献
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利用热管技术对窑炉进行节能改造 总被引:1,自引:0,他引:1
在水泥、陶瓷等工业窑炉中,由于废气温度高、废气量大,废气要带走大量的热量,湿法水泥回转窑废气携带热量占窑供给热量的15%左右,在陶瓷隧道窑中,废气带出的热量损失约占总能耗的35%~40%,是热损失中最大的一项。因此,如何更好地回收废气余热,提高窑炉热效率,一直是窑炉工作者为之奋斗的目标。近年来,随着节能技术的不断开发和推广,热管技术已在窑炉废气余热回收中得到应用。热管是由传热技术需要而发展起来的一种高效传热元件,它起源于美国,60年代运用于航天技术之中,70年代以后用于节能工程上。我国是从80年代开始,逐渐由研制发展到生产应… 相似文献
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在陶瓷隧道窑中,由于烟气温度高、烟气量大,烟气带出的热量损失约占总能耗的35%~40%,是热损失中最大的一项。因此,如何更好地回收烟气余热,提高窑炉热效率,一直是陶瓷窑炉工作者为之奋斗的目标。近年来,随着节能技术的不断开发和推广,热管技术已在陶瓷隧道窑烟气余热回收中得到应用。湖南洪江市新湘瓷厂1号烧成隧道窑上,应用这一技术技改,取得了较好的效果。 一、热管的工作原理及特点 热管是因传热技术需要而发展起来的一种高效传热元件,它起源于美国,60年代运用于航天技术之中,70年代以后用于节能工程上。我国是… 相似文献
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《电瓷避雷器》2016,(1)
以抽屉窑为代表的间歇式窑炉进行过一级余热回收后其烟气排放温度在100~250℃之间,有较大利用的价值。但间歇式窑炉的工作特点使得其烟气的各项指标波动较大,从而加大了进一步利用其中携带的余热资源的难度。处理不好还可能得不偿失。为此我公司开发了针对间歇式窑炉群的低品位余热资源的深度利用系统。该系统将窑炉、余热回收系统和干燥器整体考虑,用计算机技术将之前经过一级热回收后就由各座窑炉分散排放掉的烟气自动集中采集,经适当调配后做为等静压坯体干燥室的热源,用于等静压坯体的保温干燥。并重新设计了既能利用余热能又利用电能的混和双能源干燥室,以取代之前普遍采用的电加热干燥室。这种以窑炉烟气余热为主要能源的等静压坯体干燥的方法为抽屉式窑炉烟气余热深度开发利用探索出了一条新路子。 相似文献
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河南省硅酸盐学会三门峡工业窑炉设计研究所,在引进国内外热管最新技术的基础上,设计制造了气—气热管换热器系统,在山西省闻喜县陶瓷厂推板窑上已应用半年,效果很好。该窑日耗煤2.4t,可综合回收余热量1045000kJ/ 相似文献
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徐州中联水泥有限公司日产10000吨熟料生产线纯低温余热发电工程奠基仪式日前举行。该纯低温余热发电工程将与日产10000吨熟料生产线配套,共建设2台余热回收利用锅炉和1台16000千瓦发电机组,利用水泥生产过程中窑头和窑尾产生的余热进行发电。项目建成后年发电量将达到12160万千瓦时,每年可以节约标准煤4.4万吨,减少二氧化碳排放10余万吨,回收利用粉尘20万吨,对促进江苏省和徐州市节能减排、降低温室气体排放、保护生态环境具有重要意义。中国建筑材料集团公司副总经理马建国说, 相似文献
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由湖北省华夏窑炉工业(集团)总公司自行设计制作、安装并调试完成的一条76.59m无干燥窑型轻油辊道窑生产线,在福建晋江万通集团龙山陶瓷厂首次应用,投产运行两个月来,其节能、环保等综合效果显著。 该窑最大的优点是取消了干燥窑部分,只在窑头利用余热对坯体进行短时干燥,便直接将成型坯体上釉后进入烧成窑一次烧成,大大缩短了烧成时间,产品从机压上釉至烧成只需 相似文献
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通过分析排烟温度、过量空气系数等因素对排烟热损失的影响,对燃油锅炉不同排烟温度下的烟气余热回收节能潜力进行了理论计算。结果表明:采取冷凝余热利用技术,排烟温度由195℃降到40℃时,可以同时回收燃油锅炉排烟中的显热和潜热,能显著减小排烟热损失,锅炉热效率提高8%左右,冷凝余热回收潜力较大。 相似文献
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华新金猫水泥(苏州)有限公司最近上马的三个新项目均瞄准节能减排和循环经济。被称为“垃圾的垃圾”-飞灰将变成生产原料,污水处理厂的污泥将取代原煤用作生产燃料,采用纯低温余热发电技术每年可节约用煤10万吨左右。 相似文献
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《Planning》2019,(9)
英买力油气处理厂天然气分子筛脱水消耗了大量的热能,脱水单元也存在着换热网络不够优化,运行参数不经济,余热未充分利用等弊端。通过对英买力天然气处理工艺现场调研和资料收集,得到天然气处理换热网络流程图,开展对英买力处理厂分子筛脱水单元能耗分析研究,根据分子筛余热提出了余热再回收利用措施。降低了天然气处理装置能耗,每天可节气2 990 m3,每年可节约经济77.94万元,对实现英买力气田开发节能、高效具有指导意义。 相似文献
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对煤等离子热解制乙炔工艺末端余热利用方案进行了研究,通过对煤等离子热解制乙炔整个工艺末端的表面式换热器中出口温度为120℃~225℃的蒸汽进行余热再利用(加装换热器),使得热量的利用率提高,热量损失减少,余热得到了充分利用,降低了生成乙炔的成本,经研究是一种可行而且有效的方法。 相似文献