首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
付美龙  赵林 《油田化学》1999,16(3):217-219
针对渤海绥中36-1油田注水井堵塞的问题,研制了BRJ9604解堵剂,给出了其主要技术指标,介绍了该解堵剂在绥中36-1油田A8井的现场应用试验情况。试验结果表明,BRJ9604可以有效地解除注水井近井地带的堵塞,使吸水指数明显增加。  相似文献   

2.
随着油田的开发,地层受到破坏,油井产液量逐渐下降,水井注水困难,其中原因之一是近井地带的堵塞。由于堵塞介质的复杂性,只靠单一的解堵措施很难达到预期的效果,并且有效期短,为此提出了水气脉冲波复合化学解堵技术这一新的解堵方式。通过查阅文献和室内实验,筛选出适合不同堵塞类型油水井解堵的化学解堵剂及其配方,实验室研制了热化学解堵剂配方,并解释了化学解堵剂与堵塞介质的作用机理。通过对孤岛油田现场试验将化学解堵剂与水气脉冲波相结合,施工前后油井的单井产液量最高增加近7倍,产油量最高增加6倍多,累积增油量最高达330t,有效期均在10d以上,最高达89d。  相似文献   

3.
为了提高注水井解堵增注效果,使注水井始终达到配注要求,研制了乳液型注水井解堵剂BRJ系列,实验室研究了该解堵剂的溶垢能力,提高渗透率性能,动态洗油效果以及对油管钢的腐蚀性能,介绍了BRJ-9604解堵剂在河南油田T437井和J7-145井的应用,现场试验结果表明,T437井和J7-145井处理后注水量大幅度增加,解堵效果明显。  相似文献   

4.
BRJ9604解堵剂在渤海绥中36-1油田的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对渤海绥中 361 油田注水井堵塞的问题,研制了 B R J9604 解堵剂,给出了其主要技术指标,介绍了该解堵剂在绥中361 油田 A8 井的现场应用试验情况。试验结果表明, B R J9604 可以有效地解除注水井近井地带的堵塞,使吸水指数明显增加。  相似文献   

5.
冲砂洗井和化学解堵剂CY-3、CY-6在我国海上油田注水井解堵施工中均是第一次采用,本文就施工过程中遇到的一系列问题进行了详细的分析与探讨。A26井解堵增注试验的成功,为我国海上油田注水井的投注、解堵施工与管理提供了经验。  相似文献   

6.
研制了一种用于深部封堵产油井和注水井之间大孔道的有机-无机复合堵剂,该堵剂所用的无机材料为粉煤灰,碳酸钙,电石渣,石灰,膨润土和煤粉等,有机树脂为改性呋喃树脂和烃类树脂等。  相似文献   

7.
介绍了一种高效解堵洗油荆的研制,考察了反应物浓度、碱液浓度、表面活性剂等因素对有关性能的影响.解堵洗油剂洗油效率可达90%以上,0.1%水溶液表面张力达20 mN·m-1,具有良好的洗油能力和溶解胶质、沥青质的能力,能有效降低油水界面张力.该解堵洗油剂主要用于油井吞吐,现场试验表明可大幅度提高油井产能,是一种性能优良、价格低廉的解堵洗油剂.  相似文献   

8.
马广彦 《试采技术》1998,19(1):37-41,70
本文综述了长庆低渗透油田二十年来油水井解堵技术研究的主要成果,在油田垢防治方面的主要成果:BS-2E防垢技术,CQ-1和CQ-2清垢剂地层挤注技术;在清防蜡方面的主要成果;WPS-2防蜡技术,KY-3清蜡技术和ZHJ综合解堵技术;在洗井技术方面的主要成果;GX-1泡沫洗井技术。  相似文献   

9.
针对渤海A油田注水井堵塞(水质超标、腐蚀堵塞和油垢堵塞)特点,结合储层酸敏特性,提出了"抗酸敏"复合解堵增注思路;在研制安全性好、溶垢性强的有机解堵剂和优选抗酸敏无机解堵剂的基础上,确定了渤海A油田注水井解堵增注液配方;系统评价了解堵增注液防膨性、铁离子稳定性、腐蚀性、配伍性,解堵增注液不仅具有较好的稳定黏土和铁离子稳定能力,而且具有较小的腐蚀性和较好的配伍性;为了更真实地模拟现场堵塞,提出了"高浓度模拟水混合"的岩心堵塞模拟方法;从溶垢性和解堵性能评价结果可知,解堵增注液对有机垢、无机垢、铁腐蚀产物和综合堵塞均具有较好的解堵效果,解堵后渗透率恢复值均大于100%,明显提高了基质的渗透率,解堵效果明显优于现场单一的氟硼酸解堵液。  相似文献   

10.
天然气水合物造成的油气井筒、管道和设备堵塞是石油天然气行业的一个重要问题,其会导致减产或生产中断,之后进行的解堵作业将进一步增加油田生产成本。针对目前缺乏准确可靠的自生热解堵剂解堵计算模型和实验数据的问题,建立了一种新的水合物自生热解堵剂解堵过程数学模型,该模型基于水合物相平衡热力学和分解动力学建立,包括水合物解堵过程的能量模型和质量模型;通过数值模拟进行了模型的求解,分别研究了纯自生热体系、含电解质(盐)自生热体系和含醇自生热体系解堵剂解堵过程及参数变化规律;基于实验结果,计算并分析了不同浓度和发热峰值的两种解堵剂解堵过程解堵时间、解堵剂用量与解堵剂浓度关系。研究结果表明:(1)该数学模型计算值与实验值吻合度高,能较好地计算并分析不同工况水合物堵塞及解堵剂解堵情况;(2)随自生热解堵剂发热温度、解堵剂中钠和镁离子浓度以及解堵剂中甲醇和二甘醇浓度的增加,水合物分解速率增加、解堵时间减少,发热温度小于295 K、含镁离子和二甘醇离子体系对水合物分解过程影响更大;(3)基于所建立模型绘制的解堵剂加注量及解堵时间图版表明,解堵剂的解堵效果与解堵剂发热峰值、成分、浓度等关系密切,实验所用解堵剂...  相似文献   

11.
油水井ZHJ系列堵剂的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张卫东  程玉虎 《油田化学》1995,12(3):222-229,233
基于三角相图方法,由长庆油田广泛使用的清蜡剂KY-3、专门配制的两种浓缩酸W-P和W-I及筛选出的表面活性剂RJII-103配制出了适用于油井解堵的胶束酸ZIIJ-1和适用于注水井解堵的胶束酸ZIIJ-3,浓缩酸W-I为解堵剂ZIIJ-4。对这三种缓速酸解堵剂的多项进行了室内对比评价:互溶性和配伍性;高低温和放置稳定性;溶垢、溶蜡性能;缓速性能;腐蚀性;二次乳化;酸渣量;界面张力。介绍了在长庆油田  相似文献   

12.
Cocogem surfactants are synthesized based on the neutralization reaction of higher monocarboxylic acids (octanoic acid, nonanoic acid, decanoic acid, undecanoic acid, dodecanoic acid, tetradecanoic acid, hexadecanoic acid, heptadecanoic acid, octadecanoic acid) and 2:1 mol of N,N'-bis(propyl-2-ol)ethylenediamine). Krafft temperatures of these surfactants and colloidal chemical properties of their aqueous solutions were determined by using tensiometric and conductometric measurements. Surface activity parameters of cocogem surfactants, critical micelle concentration (CMC), counter-ion binding degree (β), the surface tension reduction effectiveness (πCMC), excess concentration of surface (Γmax), as well as area per molecule at the interface (Amin), Gibbs free energy (ΔGad and ΔGmic) values of adsorption and micellar formation processes are calculated. The size of the aggregates formed by anionic cocogem surfactants in an aqueous solution was determined by the DLS method. It was defined that cocogem surfactants have antibacterial properties against SRB, which is considered to be the most dangerous for the oil industry.  相似文献   

13.
目前天然气脱碳和脱硫的主要溶剂是醇胺类水溶液 ,其中最有代表性的是N -甲基二乙醇胺 (简称MDEA)。作者采用严格的混合溶剂电解质理论建立的气体吸收溶解度和吸收热的热力学计算模型 ,可以同时计算CO2 、H2 S及混合气体在MDEA水溶液中的溶解度 ,计算值和实验值符合良好  相似文献   

14.
谢朝阳  王鑫  王健  张志翔  单永卓 《油田化学》2000,17(3):246-248,280
根据大庆榆树油田注水井地层,井筒及其配套系统结垢原因,研制了清垢剂(地层解堵剂)YQG和防垢剂YFG;针对该油田储层特点开发了运用暂堵转向技术,能控制处理强度的注水井清垢解堵工艺,应用该工艺和清垢剂YQG在8口注水井进行清垢解堵试验,获得了良好的增注效果;在13口注水井进行连续注入防垢剂YFG的长期(1年)防垢试验中,注入压力上升幅度和视吸水指数下降幅度均显著减小。  相似文献   

15.
天然气水合物储气量及分解安全性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
吴强  张保勇 《天然气工业》2006,26(7):117-119
利用可视化实验设备,研究了表面活性剂T40、T80及其复配溶液构成的5组反应体系中Ⅱ型气体水合物的储气及其分解情况,利用定温压力搜索法测定了水合物分解热平衡条件,并运用含气率、分解速度及分解热理论对实验数据进行了计算。结果表明,合成的天然气水合物样品含气率高、分解速度小。从传质和传热两方面分别分析了表面活性剂和水合物分解热对实验体系中气体-溶液-天然气水合物三者界面之间物质和热量传递过程的影响;分析结果表明:适当表面活性剂的加入有利于提高天然气水合物的储气量,水合物的高分解热是其分解速度低的主要原因。水合物的高储气性和分解安全性为天然气水合物储运技术的实践奠定了基础。  相似文献   

16.
报道了半活性自均向稠化酸用于高温高压裂缝-孔隙型油藏油井酸化解堵的技术,概括介绍了活性自均向稠化的作用原理,基本组成,性能和解堵工艺,详细介绍了活性自均向稠化酸在新疆克拉玛依油田石西作业区油井酸化解堵中的应用效果。  相似文献   

17.
The interaction between anionic and zwitterionic surfactant (sodium dodecyl sulphate/dodecyl betaine) brings about the synergism in the surface tension reduction and the micelle formation. The binary mixtures of surfactants were added to air–water flow with low liquid loading in a horizontal 50.8 mm pipe. Two concentrations with a 6:4 molar ratio of zwitterionic to anionic surfactant were tested to investigate their effect on the frictional pressure drop. Parallel ring conductance technique was used to trace the liquid layer fluctuation near the pipe wall and examine the gas–liquid interfacial behavior. A modified two-fluid model with the consideration of a curved interface is introduced to obtain the closure relationship for scaling the gas–liquid interfacial roughness. It was found that the solution with low concentration did not have drag-reducing effect although the reduced surface tension, while the mixed surfactants solution with the concentration higher than the critical micelle concentration reduced the interfacial roughness, leading to pressure drop reduction at low and medium gas flow rates. At high gas flow rates, the effect of mixed surfactants became worse because of the degraded surface activity and the break-up of the mixed micelle under the high gas shear conditions.  相似文献   

18.
本文介绍了用非离子表面活性剂用RV-E及粘土稳定剂PF-C联合处理蒸汽吞吐开采的特稠油井的工艺方法。经处理的特稠油井产量上升,回采水率提高,生产周期延长。  相似文献   

19.
为了安全、高效、经济地解除超高压气井井筒中的天然气水合物(以下简称水合物)堵塞,利用自主研发的固体自生热解堵剂在井筒内发生化学反应所释放出的热量来溶解水合物并防止其再次生成,通过调节解堵剂加量,来实现生热时间和生热量可调,进而将形成的化学自生热解堵技术在四川盆地超高压含硫气井的解堵作业中进行了应用。研究结果表明:①采用自主研发的固体化学自生热解堵剂,通过调整加量,可以实现生热峰值温度(34.2~88.5 ℃)、生热时间(24.2~884.0 min)可调,并且反应产物中包含有水合物抑制剂,能够抑制水合物再次生成;②随着解堵剂浓度增大,热传递速率加快,使解堵剂周围水合物的分解速率增加;③随着井筒内径增大,解堵时间延长,并且从64 mm增至76 mm对应的解堵时间增长率小于从76 mm增至102 mm对应的解堵时间增长率;④热量扩散模拟计算结果与现场实际用量的吻合率超过85%,证明所建立的化学自生热解堵剂热量扩散模型可靠,可以用于现场解堵剂加量的计算;⑤使用抗硫耐压140 MPa的固体药剂投加装置投加固体自生热解堵剂,在四川盆地超高压含硫气井已应用3井次,成功解除了水合物堵塞,使气井顺利恢复生产。结论认为,所形成的解堵技术针对超高压含硫气井井筒中形成的水合物堵塞的解除效果好、现场操作安全简单、费用低,具有较好的应用前景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号