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本文主要讨论了以100%高品位自熔性球团冶炼时,高炉炉渣的形成,提出了从风口喷吹熔人炉顶入炉的建议,它可以 经高炉炉渣形成过程,使高炉稳定顺行,并提供了进上步提高高炉生产率的潜力。这主要是由于:⑴显著地降低了炉腹渣量;⑵沿高炉高度方向初渣、炉腹渣、风口潭及终渣碱度稳定而合适。 相似文献
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根据高炉的炉料平衡,对典型高炉不同区域内的炉渣碱度进行计算。分析结果显示,在大喷煤条件下,传统的高炉配料方式导致炉内渣碱度变化很大,减少了高炉内气 液 固相共存区,降低了高炉下部的透气性。通过风口向炉内喷吹石灰粉来平衡喷煤灰分的碱度,可实现减少炉腹渣量、减缓炉内渣碱度波动、提高软熔带、扩大三相共存区、增加下部透气性、提高煤粉燃烧性、保证高炉顺行和提高高炉产量。 相似文献
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高炉喷吹自50年代兴起,主要喷吹碳或碳氢化合物,以取代价格日益昂贵的冶金焦。两次石油危机之后,出现了喷吹煤—重油混合物、煤—焦油混合物或单独喷吹焦油等。目前,除了转向喷煤外,风口喷吹物正向多样化方向发展。 相似文献
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通过对转炉炉渣成分及矿物组成的分析,认为:在特定情况下,高炉喷吹转炉炉渣可以促进煤粉燃烧率、改善高炉冶炼条件,能够取得较好的经济效益。目前,在中国高炉现有的原料、燃料条件下,高炉喷吹转炉炉渣,不具备可行性。同时,目前的工艺流程、装备条件,无法支撑高炉喷吹转炉炉渣。 相似文献
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风口循环区与风口前燃烧带的尺寸有密切关系。在相同条件下循环区变化,燃烧带相应变化,从而对炉缸工作和气流分布产生重大影响。长期以来对循环区做过 相似文献
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韦小贵 《金属材料与冶金工程》1987,(Z1)
每吨粗钢大约产生80公斤的转炉渣。在转炉精炼过程中加入的苛性石灰会残存在炉渣中,随着时间的推移,便趋于膨胀和破裂。因而,过去大部分转炉渣只好用来再次分选或扔掉。此外,每吨钢渣所含的大约1.7吉焦(400000千卡)的显热也没有被利用。1977年4月,日本钢管公司与三菱重工业有很公司联合对转炉渣的“热回收”、“渣的再资源化”、“造渣过程革新”等课题进行了研究。同年12月,在日本钢管公司的福山厂所建的试验工厂的试验结果表明, 相似文献
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1 前言 早在20世纪80年代就对通过高炉风口喷吹粉矿进行了研究,以作为有前途的下一代高炉新技术.当时的研究只是小量喷吹,每吨生铁喷吹大约50 kg粉矿,是作为降低铁水中硅含量的一种措施,但随着较高生产率和改善生产灵活性的要求越来越强烈,要求将喷矿量提高到100 kg/t或以上.新日铁也进行了这方面的研究,并为试验建造了一个大型的热模型. 相似文献
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1前言在进行铁水脱磷的钢铁联合企业,为了通过降低铁水中Si降低生产成本,已开发了低Si冶炼技术和炉前脱Si技术。最近,又开发了从高炉风口喷吹氧化铁的低Si操作技术,目前正在各炼铁厂试行。以往,在喷吹氧化铁方面,只是在〔Si〕含量为0.5~0.7%(实验前含量)比较高的情况下进行过短期实验。最近,通过降低风口前理论燃烧温度t_理等手段降〔Si〕的技术,通常的〔Si〕已降到0.2~0.4%。众所周知,随着铁水中Si的降低,将会大幅度地降低喷入 相似文献
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