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为了确保燃煤锅炉掺烧污泥后炉内燃烧安全稳定并控制NOx的生成,以国内某典型1 000 MW超超临界燃煤锅炉为研究对象,利用CFD软件计算研究了不同的污泥掺烧方式对锅炉温度场和NOx生成的影响。结果表明:在燃煤锅炉不同层的燃烧器掺烧污泥,掺烧污泥的燃烧器对应高度均出现了温度的下降和NOx排放浓度的降低;随着污泥分别由下往上在B,D,F层燃烧器进行掺烧,在炉膛出口处烟温升高,NOx排放浓度降低;在保持F层燃烧器总热值不变的情况下进行掺烧时,能保证锅炉整体温度水平,掺烧污泥比例越高,炉膛出口烟温越低,NOx生成量越少;在F层燃烧器掺烧污泥燃烧效果较好,有利于NOx减排,是最适合污泥掺烧的燃烧器层。 相似文献
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为了有效处理产量日益增加的污水处理厂污泥,减少其对环境的二次污染,将污泥干化后与煤粉在锅炉中混燃是被公认为较佳的方式。然而在现场试验中由于污泥物性与煤粉的差别会对实际的锅炉运作带来很多影响。了解污泥掺烧对锅炉带来的影响,将会为污泥在煤粉炉中的掺烧提供指导作用。 相似文献
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针对某1 000 MW燃煤机组开展污泥掺烧性能试验研究,分析机组负荷、污泥含水率、掺烧比例等对机组能耗的影响。为核算入炉燃煤的消耗率,定义了燃煤耦合污泥发电机组的燃煤耗率。结果表明:机组掺烧污泥使得混合燃料品质下降,导致锅炉效率降低且厂用电率上升,从而造成机组供电燃料耗率增加,其中,排烟热损失和固体未完全燃烧热损失增加是造成锅炉效率降低的主要原因,风机系统和脱硫系统电耗上升则是造成厂用电率上升的主导因素;随着机组负荷的降低、污泥含水率的增加和污泥掺烧比例的增加,机组供电燃煤耗率变化量呈现明显增加趋势,当机组掺烧污泥含水率为40%、掺烧比例为4%时机组供电燃煤耗率降低0.921 g/(kW·h),当机组掺烧污泥含水率≥60%时机组供电燃煤耗率呈现增加趋势。 相似文献
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针对目前电厂锅炉燃煤偏离设计煤种时,易出现结渣严重、排烟温度高、管壁超温和制粉系统爆炸等问题,对电厂在燃煤掺烧过程中常见的煤质特性、掺烧比例的确定、运行方式的调整及掺烧的效果进行分析,并给出了掺烧煤种选择、运行管理和煤场管理方面的建议.指出在锅炉运行时通过燃煤掺烧试验确定掺烧比例和较佳的锅炉运行方式,可以提高锅炉的安全经济性和对煤种的适应性. 相似文献
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为了得到燃煤电厂掺烧生活污泥燃烧及环保特性规律,基于国内某电厂的330 MW亚临界四角切圆燃煤锅炉,针对6个工况开展现场试验研究。结果表明:燃煤、污泥与混合后的燃料在成分含量上区别较大;掺烧污泥会导致锅炉燃烧温度与热效率降低,最大的降幅分别为28℃和0.19%,总体降幅较小;掺烧污泥后,飞灰与炉渣中重金属含量及氯含量稍微上升,不会明显提高结渣风险;掺烧污泥后,现有的净化工艺仍能确保常规烟气污染物的排放浓度能满足燃煤烟气超低排放要求;随着掺烧比例的提高,NOx的排放量呈现先增加后降低的趋势,SO2的排放量逐渐降低,粉尘颗粒的排放量稍微提高;掺烧污泥不会对二噁英类和重金属及其化合物等非常规烟气污染物造成明显影响,排放情况能够满足燃煤电厂限制要求;风烟系统各级风机用电量普遍随着掺烧污泥量增加而提升,最大的提升幅度为5.4A,适当调整后均能够正常运行。 相似文献
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《燃烧科学与技术》2021,27(3)
本研究以生活垃圾焚烧炉排炉掺烧污泥的运行项目为依托,经过近半年的现场运行发现炉内多处位置易产生结焦.对焦样和灰渣采集,幵使用XRF、SEM和EDS等样品测试,分析讨论垃圾焚烧炉掺烧污泥对灰渣特性的影响及产生结焦的主要原因.研究结果表明:由于污水处理过程中含铁絮凝剂的加入,使污泥中含有大量的Fe,掺烧污泥后易形成低温熔融的铁系复盐,呈现烧结状态,这是焚烧炉火焰区结焦的主要原因;垃圾中含有较多的Na、K,铁的加入易与底渣的Si、Al结合,从而降低了Si、Al捕捉Na、K的能力,随气流上升到炉膛上部的Na、K生成低熔点硫酸盐,是造成烟道区结焦的原因之一;由于焚烧炉喉口尺寸狭窄,炉内拐点引起颗粒惯性撞壁,让未燃尽的炭粒撞击到墙壁,炭粒表面的高温促成了喉口附近结焦.结焦特性的研究对于改迚污泥掺烧工艺有一定的理论指导意义. 相似文献
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近年来,火电机组年度利用小时数逐渐减少,电煤供应呈特有的"小煤保大电"形势,电煤价格不断攀升,因此,燃煤经济调度掺烧是降低发电成本的重要手段之一.为有效应对上述困境,文中以某火电厂为例,通过成立燃煤调度管理小组,论述了具体的规划方案和实施步骤,并分析了燃煤掺烧获得的经济效益,通过数年的燃煤掺烧探索,取得了较为显著的成效... 相似文献
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高压燃煤锅炉掺烧高炉煤气对锅炉热工参数的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
由于高炉煤气的燃烧特性与煤存在很大的差异,使原来按燃煤设计的锅炉掺烧煤气后锅炉参数产生很大的变化,本文对一台英国B&W公司的120MW燃煤锅炉掺烧高炉煤气,在不同掺烧率下校核热力计算表明,当锅炉负荷和其它参数保持在额定工况,高炉煤气掺烧率为20%,锅炉热效率降低5~7%,掺烧率为30%热效率降低10~12%;掺烧率超过40%,不但热效率降低,而且不能保证锅炉的额定参数,计算表明,对于按一定掺烧率设计的锅炉,掺烧率的增大或减小都会使锅炉参数达不到设计值. 相似文献