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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 32 毫秒
1.
我厂2号回转窑规格为Φ4m×60m。从1992年开始,随着窑台时产量的提高,窑尾漏料明显增多。当窑产量在60t/h时,窑尾漏料量在1t/h左右;当窑产量在70t/h时,漏料量在2~3t/h左右。针对这种情况,在天津院的配合下,我厂于1995年8月对窑...  相似文献   

2.
丁玉荣 《水泥》2015,(2):22-23
<正>我公司现有两条5 000t/d生产线,回转窑规格为Φ4.8m×72m,窑尾采用双系列预热器和TDF分解炉,平均台时产量252t/h。2014年9月14日二线窑尾密封处突然出现漏料情况。1事故现象14日11:00二线窑尾密封处漏料后,操作员减料运行,当入窑生料量由360t/h减到300t/h时,漏料情况有所好转。在运行中对窑尾烟室进行了清理,14:00  相似文献   

3.
赖继文 《水泥》2012,(10):20-20
我公司2号窑设计能力4500t/d,实际达到5500t/d.2012年3月窑检修结束后于22日重新投料,当人窑生料投料量在200t/h后,窑尾密封处出现漏料现象,接连几天按常规办法处理都没有效果,一拉风提产烟室负压就在短时间内明显上升,很快出现漏料.止料后从烟室观察发现窑内60m左右仍有窑皮,而且转窑带起的是有结粒的熟料.  相似文献   

4.
王向东  杨海 《水泥》2015,(6):29
<正>我公司一线5 000t/d生产线于2004年9月投产,回转窑规格为Φ4.8m×74m,采用NST-1型分解炉。2014年7月份检修结束后发生了一起由浇注料脱落和涨模引起的窑尾漏料事故,造成延长停窑60.8h。1事故经过一线按照计划于7月21日开始停窑检修,检修完成后7月31日8:00点火升温投料,当投料量加至200t/h时,窑尾密封处出现漏料现象。将窑速从  相似文献   

5.
我公司4 000t/d生产线煤磨为Φ3.4m×(6+3)m,设计产能为32~35t/h。2008年5月份试生产以来煤磨产量一直维持在32t/h左右,高时可达35t/h。但从2010年开始由于选粉机内外磨损严重,经常出现漏煤粉、掉转速现象,只要产量提高至30t/h以上时掉转速现象便会频繁出现,影响生产。2011年经过公司所有技术人员努力,窑产量提高至4 500t/d,煤粉用量也相应增大,明显感觉到煤磨产能已经跟不上窑的用量。  相似文献   

6.
邓炯 《水泥》2017,(11):39
<正>我公司是台泥集团于2014年11月收购的原四川铁路集团水泥有限责任公司,拥有一条5 000 t/d预分解窑生产线。该线在2015年多次出现窑尾漏料现象,前期工艺技术人员从操作、配料方案进行了调整,仍反复出现漏料。在2015年8月停窑检修时,公司组织工艺、机电人员对系统进行仔细检查,发现窑尾烟室移位、窑尾护板磨损,于2016年春节彻底处理后当年未再出现窑尾漏料现象。2017年3月下旬又出现  相似文献   

7.
贾军峰 《水泥》2012,(4):51-52
我公司一线于2007年5月投产,2011年5月28日晚发生窑尾漏料现象,减料至340t/h,窑尾还有轻微的漏料。经过检查,发现窑尾6块喂料溜板掉落了1块。从窑尾烟室下来的物料因为没有喂料溜板的引导,落入窑尾的舀料勺,最后从窑尾漏出。经过我公司技术人员的商讨,决定采用现场在线修补喂料溜板方案,这样可避免停窑。  相似文献   

8.
田野  黄冰 《水泥工程》2010,(1):39-39,44
<正>重庆某地处山区的水泥厂原有一台Φ2.5m×42m窑尾带立筒预热器的回转窑,其熟料产量为7.5t/h,水泥生产能力为6万t/a。前些年为满足当地建设发展所需,对烧成系统进行了扩径和窑尾增设五级旋风预分解系统的改造。改造后窑系统熟料产量达到了27.1t/h,超过了设计保证指标(25t/h)达10.8%,年水泥生产能力达到23万t。  相似文献   

9.
张宏伟 《水泥》2015,(5):36
<正>我公司Φ4m×60m回转窑系统于2006年8月投产,实际熟料产能为2 850t/d左右。生料制备系统由Φ4.6m×(10+3.5)m中卸烘干磨和ZX3000组合式选粉机组成。该系统设计台时产量190t/h,因原料易磨性差等原因,运行期间台时产量基本在190~200t/h,勉强满足窑生产需要。生料工序电耗23k Wh/t左右。由于电耗高,台时产量低,不能满足窑后续提产要求,  相似文献   

10.
赵鹏 《水泥工程》1998,(4):19-20
预分解窑在实际生产中遇到的最大问题就是预热器堵塞和窑尾结皮,并成为影响窑正常运转的关键。而窑尾负压值升高是判断预热器是否会积料堵塞的关键信号,但窑尾负压高又并非绝对预示已积料堵塞。我厂#1窑系全套引进日本三菱重工的MFC型沸腾式窑外预分解窑,设计能力4000t/d。通过几年来的不断摸索和改进,窑产量不断提高,特别是从1995年开始,窑产量由4100t/d猛增至4350t/d。由于亲产量超过设计能力幅度较大,随之而来的是操作人员一时难以完全适应,结果连续几个月发生窑尾烟室负压价高,窑尾斜坡结皮积料严重,有时不得不减料清堵,…  相似文献   

11.
我厂φ4.0m×80m余热发电窑,平均台时产量22~24t/h,入窑生料投料量在35~55t/h之间,窑尾挡料圈高度为400mm,耐火砖高度为200mm,挡料圈实际净高只有200mm,由于窑速较慢,投料量较大,  相似文献   

12.
0 前言 预分解窑窑尾漏料不但造成窑尾漏风,冷空气吸入窑内,增大了热损失,影响窑产质量的提高,而且严重影响环境卫生,恶化了工作环境.某厂为1000t/d预分解窑生产线,从2007年6月以来,连续三个月出现窑尾漏料现象,开始漏得不厉害,过几天后越漏越凶,再过几天后漏料现象又减弱了,如此反复,始终没得到根治.通过仔细观察、认真分析,笔者认为影响窑尾漏料是一个综合性因素,采取对症处理措施,解决了长期困扰生产的窑尾漏料问题,从而达到优质高产和创造了清洁工作环境的目的.  相似文献   

13.
我公司3 000t/d预分解窑自投产以来运行比较稳定。2006年4月初出现异常,具体表现为:窑头喂煤量不足,正常时为6.8-7.2t/h,现在仅为5.8-6.2t/h。若增加窑头喂煤量,窑尾温度及C1出口温度升高,但窑电流明显下降,严重时下降到300A左右。窑喂料量由246t/h降至200t/h,熟料质量仍然不稳定,fCaO合格率由80%下降到60%(要求fCaO控制在1.2%以下)。  相似文献   

14.
窑灰作混合材在水泥生产中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
支俊秉 《水泥》2005,(5):33-34
威顿公司有一条1000t/d熟料的窑外分解水泥生产线,因窑尾电除尘器收集的窑灰量比较大(约12t/h),窑灰采取直接入生料库;又因立磨台时产量高,经常停磨;再就是窑灰内富集的有害成分比较高,从而导致预热器系统结皮堵塞和窑内结长厚窑皮现象严重。另一方面,我公司水泥磨为Φ3.8m×13  相似文献   

15.
我厂Φ4.0×80m余热发电窑,平均台时产量22~24t/h,入窑生料投料量在35—55t/h之间,窑尾挡料圈高度为400mm,耐火砖高度为200mm,挡料圈实际净高只有200mm。由于窑速较慢,投料量较大,窑尾翻料较为严重(指入窑生  相似文献   

16.
我厂1968年建成投产的~#3窑是使用卧式料浆蒸发机喂料的φ3.6m×65m湿法短窑,设计台产20.5t/h。因其窑尾喂料工艺设备落后,满足不了生产要求,使窑产量长期低于我厂带喷枪喂料的~#5湿  相似文献   

17.
张宝泉 《水泥》2008,(5):28-28
YZ水泥厂Φ2.8m×42m回转窑,原为五级旋风预热器窑,后改造为带流化床分解炉的预分解窑,设计600t/d,实际不足500t/d,正常生产时窑前正压严重,熟料结粒不好.2007年5月份再次进行改造,设计能力700t/d.改造方案为:加大分解炉直径和高度,以及更换C1旋风筒.投产后,烧成带末端12~14m处窑皮厚,不平整,22m处有孤圈,一般在下料24h后后圈长成,窑尾漏料,被迫停窑.  相似文献   

18.
0 前言 窑尾电收尘风机能力不足的问题,一直困扰着我厂窑系统的生产,1994年曾对其进行技改,增大电机皮带轮的直径,提高了风机的转速及能力,取得了一定的效果。1998年我厂分解炉技改后,窑的喂料量从135t/h提高到150t/h,同时提高了窑尾高温风机的转速,增加了窑尾系统的抽风量,使得窑尾电收尘风机能力又显不足,风机人口处冒灰严重,不仅影响窑的生产,还造成环  相似文献   

19.
我公司2500t/d预分解窑规格为4m×60m。2004年12月份开始,在距窑口35~40m处开始长后结圈,从筒体扫描仪上观察圈长约3m左右,较规则。窑头表现为火焰发飘,伸不进窑内,负压降低,并频繁出现正压;烧成带温度低,熟料质量差;窑尾温度高,严重时漏料;窑内通风不畅,严重影响了生产。为此  相似文献   

20.
<正>HP公司的3 000t/d生产线供煤系统采用转子式煤粉定量喂料机(简称转子秤)。当分解炉用煤粉量约为9t/h也即窑产量约2700t/d时,供煤系统能正常运转。但当要求进一步提高窑产量,将煤粉量增加到约10t/h时,煤粉供给量会剧烈的波动,只好人为压低窑的产量,从而影响了窑产质量的正常发挥。1原因分析1.1系统组成该公司煤粉供给系统组成如图1所示。  相似文献   

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