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为了减少铁水在运输过程中的温降,鞍钢炼铁厂采用了绝热保温型铁水罐。使用结果表明,比普通罐减少铁水温降6~8℃(铁水运输时间90min,每昼夜运行3~4次)。若罐口加保温材料(或加罐盖保温)效果更好,可减少铁水温降30~35℃,节能效果十分显著。 相似文献
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通过铁水温降机理的探讨,计算了铁水在罐内留存的热损失,分析了高炉铁水出铁、运输和待兑过程中的温降原因,开展了高炉铁水保温技术的研究,并认为最简便易行的方法是铁水表面覆盖绝热保温材料,通过试验得出铁水包覆盖剂(我公司东山矿生产)的降温率比焦粉的降温率平均减少0.211℃/min. 相似文献
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新余钢铁有限责任公司针对铁水输送距离远和热损失大进行了技术攻关,结果表明,使用铁水罐绝热罐盖,可减少铁水温降,保温效果较好。 相似文献
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在铁钢界面现有模式下的铁水运输过程中,由于铁水包运行周期及保温效果不够理想,导致在高炉接铁时铁包耐材温度低,热状态差,使得铁水在铁水包内的热量损失较大.减小铁水温降能有效防止铁水包结壳结瘤,降低离线烘烤频率,间接提高铁水包周转率;同时在转炉冶炼过程中,低温铁水将严重影响废钢的加入量和吹氧等操作.由此可见,铁水温度控制是钢铁企业节能降耗和高效有序生产的关键因素之一.为了减小铁水温降,本文建立了多种不同保温措施情况下的铁水包传热模型,通过fluent软件对各模型在不同空包时间情况下的温度场进行数值计算,分析不同保温措施及空包时间下热状态对铁水温降的影响规律.分析结果表明:无保温措施的情况下空包时间由5 h缩短至3 h能降低下一周期铁水温降2.2 K·h-1;空包阶段最合理的保温措施为增设6 mm左右绝热层并加包盖,能提高工作层平均温度约155 K,在空包3~5 h内能减小铁水温降3.4~3.7 K·h-1.该结论为铁水包空包阶段采取合理保温措施及不同保温情况下空包运行时间控制提供了理论指导. 相似文献
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介绍了铁水保温分流布料器的大原理与结构,以及布料器在生产使用时的热态标定,实践表明:应用布料器分流盖罐比人工盖罐减少铁水温降7.4℃/h炼铁,炼钢两年节约资金285.9元。 相似文献
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本对高炉铁水从铁口到三炼钢混铁炉在出铁、运送、待兑全过程中的温降进行跟踪测试,针对不同测量工具得出的测试结果,分析了铁水温降的原因,剖析了目前铁水保温存在的问题,并提出了铁水保温的技术措施。 相似文献
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Forsteelmaking ,thematerialscontactingliquidsteelmaybehelpfulforsteelpurifying .Forexam ple ,thetundishcoverisakindofinsulatingmateri als ,whichcanreducetheheatlossofliquidsteelandprotectliquidsteelfromair .Withthedemandforhighpuritysteel,theacidmaterialsfortundishcov erarenolongeracceptableandreplacedbybasicma terialscontainingMgOandCaO[1,2 ] .Refractoriesarethematerialscontactingliquidsteelmainly ,butlittleattentionwaspaidtotheroleofrefractoriesforpurifyingliquidsteel.Inthepast ,thelifeofr… 相似文献
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按文献[1~4],L_p与(FeO_n)和R之间均有极值关系存在。本文得出从不同侧面反映的L_p极值关系式和曲线:(1)按CaO/SiO_2=0~0.9,0.91~1.9和>1.9三个区段划分的,用1/T、lg{(CaO)+0.7(mgO)}、lg(TFe)和lg(P_2O_5)表述的一次多项式;(2)按CaO/SiO_2=0~0.09,0.1~0.9,0.91~1.4,1.41~1.9和>1.9五个区段划分的,用1/T,(∑FeO)、(∑FeO) ̄2和lg(1+SiO_2)表述的非齐次多项式;(3)按∑FeO=13%~15%,16%~20%和30%~35%三个区段描述的L_p-R极值曲线。并发现L_p与(∑FeO)和R之间的极值关系存在一定规律。 相似文献
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高碳,高合金铁基材料的液相烧结 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了烧结温度,保温时间及不同合金元素对铁基材料大液相量(质量分数20~30%)液相烧结及烧结后材料密度,硬度和抗弯强度的影响。结果表明,通过机械混合制成的高碳,高合金铁基体经过大液相量液相烧结后,得到的致密化程度较高,各合金元素分布较为均匀,水套冷却中形成部分马氏体。 相似文献
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提高渣-铁脱磷反应效果的理论分析 总被引:5,自引:0,他引:5
理论分析了渣-铁反应脱磷的影响因素。脱磷效果取决于渣量和熔渣的脱磷能力,熔渣的脱磷能力同渣的碱度和氧化能力以及反应温度有关。 相似文献
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