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介绍了16万t/a煤焦油加氢装置升级改造为劣质柴油加氢改质装置的方案,分析了改造可能存在的技术及设备瓶颈,经改造增加循环氢脱硫系统、加氢进料泵、脱硫化氢汽提塔及柴油分馏塔底泵后,可年加工44万t劣质柴油。经技术经济评价分析,改造后总加工成本为532元/t柴油。 相似文献
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<正>最近,杜邦清洁技术公司很高兴地宣布,中海油惠州石化成功实现了其340万t/a IsoTherming柴油液相加氢装置的工业化应用。2018年9月,中海油以100%负荷完成了IsoTherming柴油液相加氢装置性能考核,装置满足所有设计要求和产品质量目标。中海油惠州另一套260万t/a蜡油液相加氢装置也 相似文献
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中韩石化3#柴油加氢设计加工能力为160万t·a-1,于2008年建成投产,在2020年大检修中为了提高对热量的回收利用降低装置能耗,对3#柴油加氢装置进行热高低分改造,包括反应系统增加热高分热低分,分馏系统增加1.0 MPa蒸汽发生器,同时对原料进行优化实现热直供。通过改造装置能耗下降3.045 kg EO·t-1和燃动费用下降7.12元·t-1,节能效果明显。焦化汽油改出原料后反应器R7101温升由43℃下降至28℃,精制柴油收率由84.62%上升至94.84%,氢耗减少0.4715%。 相似文献
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中国石化北海炼化有限责任公司65万t·a-1催化柴油改质装置加工混合催化柴油,主要生产满足LTAG联合装置催化单元要求的加氢柴油组分。为了了解装置整体性能对其进行全面标定。标定结果表明:在加工原料密度、硫含量、芳烃含量偏高的情况下,该装置仍然可以生产出满足设计指标的产品。实际运转中装置氢耗高于设计值,但是可以通过调整工艺参数,降低氢分压的方法来降低氢耗。装置能耗为7.89 kg OE·t-1,较设计能耗低1.36 kg OE·t-1,装置能耗水平达到设计要求。 相似文献
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介绍了某石化公司新建350万t/a柴油加氢装置在开工后存在的一些问题,分析问题原因,并采取相应措施解决,总结出在今后柴油加氢装置设计应注意的一些问题和一些有益的借鉴。 相似文献
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低馏分油在炼厂里通常被用来加工低凝柴油。由于油品里硫、氮含量都不高,通常通过低压气相加氢方式就能够将它们大部分脱除。液相加氢工艺取消了气相加氢工艺中氢循环系统,利用油品中溶解的氢气进行全液相加氢反应。由于该工艺存在上述优点,近几年在一些炼厂投入了应用。2017年我国即将实施国Ⅴ柴油标准,油品更加环保,导致加氢工艺条件变得更加苛刻。在这样的背景下,气相加氢、液相加氢哪个工艺更加适合,通过对一套40万t/a低馏分油加氢装置采用这两种工艺在加工工艺、设备数量、投资额、能耗等方面比较来说明哪种工艺更适合、更有优势。 相似文献
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介绍了抚顺石油化工研究院开发的航煤液相加氢工艺在镇海炼化公司70万t/a航煤液相加氢装置工业应用情况,通过与采用常规气相循环加氢工艺的100万t/a航煤加氢装置工况、原料、产品质量、氢气利用率和能量消耗的对比,证明航煤液相加氢工艺成熟可靠,产品质量稳定,可以在较高空速下生产满足GB6537-2006 3#喷气燃料标准的航空煤油,同时采用航煤液相加氢工艺装置操作更简单,运行空速更高,氢气利用率高,能耗和单位生产成本低,拥有较大的市场潜力。 相似文献
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对沸腾床渣油加氢柴油馏分加氢生产国Ⅵ标准柴油进行了加氢工艺试验考察。结果表明,以沸腾床渣油加氢柴油馏分为原料,在反应压力6.5~7.5 MPa、体积空速1.0~1.5 h-1、平均反应温度350~375℃、氢油体积比400的工艺条件下,精制柴油各项指标(除十六烷值外)可以满足国Ⅵ车用柴油标准。随着沸腾床渣油加氢柴油馏分馏程变重,加氢脱硫难度大幅度升高。建议生产国Ⅵ标准柴油时,控制终馏点不大于340℃,有利于加氢装置在较缓和的操作条件下实现长周期运行。需要加工馏程较重的沸腾床加氢柴油馏分时,建议按一定比例掺炼到现有柴油加氢精制装置或柴油加氢改质装置中,降低加工难度。 相似文献
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FH-DS柴油深度加氢脱硫催化剂的工业应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为扩大福建炼油化工有限公司柴油加氢装置的处理量,并能生产出含硫质量分数低于300μg.g-1的低硫柴油,以满足公司新标准车用柴油的出厂要求,柴油加氢装置选用了抚顺石油化工研究院研制开发的FH-DS柴油深度加氢脱硫催化剂。工业应用结果表明:FH-DS催化剂具有在较高空速条件下仍保持活性高、选择性好的特点;具有良好的深度加氢脱硫活性和原料适应性。采用FH-DS催化剂达到了装置扩能的目的,装置处理能力由60万t/a提高至80万t/a;同时还生产出了硫质量分数低于300μg.g-1的低硫柴油,满足了公司车用柴油的出厂要求。 相似文献
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随着全球对环境保护的重视,传统的柴油加氢技术很难达到产品质量升级的要求,中国石化工程建设公司(SEI)和中国石化石油化工科学研究院(RIPP)共同研究开发设计的连续液相柴油加氢技术,它可以解决这一技术难题,本文着重叙述了常规柴油加氢与连续液相柴油加氢技术比对,提出连续液相柴油加氢技术的优势,并在大型工业化装置上的成功应用,对柴油加氢精制技术的发展有着很好的借鉴意义。 相似文献
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金陵石化公司炼油厂 12 0万t/a柴油加氢精制装置采用炉前混氢流程 ,分馏部分采用双塔气提流程 ,同时还设有循环氢、低压分离气和燃料气脱硫 ,具有能耗低和产品质量好等特点。本文介绍了该装置的设计情况、设计特点并对存在的问题进行简单讨论。 相似文献
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阮荣波 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(12):246
世界燃油规范当中,柴油标准属于是世界性的一种行业标准,并且到现在为止还没有获得相关炼油行业的普遍认可,如何充分利用I/A Series DCS系统自身所具有的强大灵活的功能来对柴油加氢装置进行优化,不断提高产品的质量和生产效率,降低能耗和物耗,使装置的管理和控制逐渐一体化,力求找到控制系统中的不足以及有点,对该系统在柴油加氢装置优化具有积极的意义,也是系统优化中的主要工作重点。本文主要论述了柴油加氢装置中存在的问题以及I/A Series DCS在柴油加氢装置优化中的应用等方面的内容。 相似文献
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FH-UDS柴油深度加氢脱硫催化剂的工业应用 总被引:5,自引:0,他引:5
主要介绍FH-UDS柴油深度加氢脱硫催化剂在260万t/a柴油加氢精制装置的首次工业应用情况,并对该催化剂的性能及使用效果进行分析,着重分析了催化剂对柴油的深度脱硫能力.工业应用结果表明:FH-UDS柴油深度加氢脱硫催化剂具有良好的加氢脱硫、脱氮活性和稳定性,能够满足柴油加氢精制装置生产低硫柴油和高负荷运行的要求;对操作条件进行适当调整,可以生产出硫质量分数小于10μg/g超低硫柴油. 相似文献