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相似文献
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1.
邹开旺 《水泥》2014,(3):38-38
<正>我公司水泥联合粉磨系统辊压机规格为Φ1 700mm×1 100mm,配套的是两台900kW的电动机。液压缸规格为Φ500mm,设定的工作压力为10MPa。1存在的问题在生产中,经常是一对新辊子刚投入生产时各参数正常,但运行3个月后,就开始出现以下现象:1)辊压机运行辊缝一直保持原始辊缝,辊压机通  相似文献   

2.
曹辉辉 《水泥》2015,(2):34-35
<正>我公司拥有两条水泥生产线,配有两台Φ4.2m×13m的水泥磨,预粉磨系统主要由HFCG150-100型辊压机与SF600/140型打散分级机组成。为了适应磨机产量不断提高的要求,并针对一些使用中存在的问题,我公司对辊压机进料系统做了一系列改进。1改进前系统的基本情况粉磨系统主机设备配置见表1。改进前磨机平均  相似文献   

3.
龚万会 《水泥》2016,(6):28
我公司5 000t/d熟料生产线的两条水泥粉磨系统采用Ф1 600mm×1 200mm辊压机+V型选粉机+Ф4.2m×13m水泥磨+O-Sepa高效选粉机的双闭路联合粉磨系统,辊压机采用合肥水泥研究设计院的HFCG160-120型辊压机,通过量为580~670t/h;V型选粉机采用合肥水泥研究设计院的HFV-3500型选粉机,选粉风量180 000~240 000m3/h,带料能力160~275t/h。  相似文献   

4.
刘向阳  董立国 《水泥》2005,(12):54-55
我公司第一条生产线水泥磨系统的辊压机是90年代初引进德国HB公司的设备,自投入运行以来,辊压机系统的设备及调节控制一直由设备厂家配套的西门子PLC(S5-115U)来完成,至今已运行13年,PLC(S5-115U)控制器的性能和可靠性已经存在隐患,每次掉电后都需要重新下装PLC控制程序,非常麻  相似文献   

5.
傅新喜 《水泥》2019,(1):43
我公司新建10 000 t/d水泥熟料生产线于2017年11月顺利投产,通过每月周期监测发现其中1台水泥辊压机电动机振动异常并有恶化趋势,电动机型号YRKK710-6,电动机与减速机连接形式为万向联轴器,万向联轴器最大的特点是缓冲、减振和提高轴系动态性能。通过分析振动谱图及现场排查故障原因及时进行了处理,使设备振动标准达到优良状态,保证了设备全周期安全稳定运行[1]。  相似文献   

6.
辊压机是80年代出现的新型粉磨节能技术,与传统的球磨系统相比有着明显的节能效果。自90年代开始应用于我国以来,均取得了不同程度的节能效果,无论从粉碎原理,还是实际应用,多年来一直为人们所推崇。为此,我公司经过实地考察、技术经济分析及反复论证,决定将现有的两台  相似文献   

7.
刘景洲 《水泥》1992,(7):2-6,16
本文主要讨论利用辊压机对原有的水泥粉磨系统改造后,如何通过计算求出新系统的生产能力和粉磨电耗可以达到的水平;在不同粉磨流程中与水泥磨相配套的辊压机和选粉机的选型原则。  相似文献   

8.
董振坤 《水泥》2014,(6):60-61
<正>某公司水泥粉磨系统采用Ф4.2m×13m球磨机配套160×120辊压机的联合粉磨系统,该系统于2008年4月份投产,进入正常生产。2010年后辊压机液压系统陆续出现不正常现象,2011年和2012年不正常现象加重,至2013年8月份甚至到了不能正常开机的状况。本文针对辊压机液压系统的特点,对故障现象进行分析。1液压系统原理液压系统原理见图1。  相似文献   

9.
我公司二期水泥粉磨生产线配备CLF170100辊压机,2010年10月投入生产,2015年6月,辊压机频繁因动辊、定辊轴承温度超过75℃跳停,分析极有可能是动辊、定辊轴承出现了问题,需要进一步检查确认。  相似文献   

10.
周国隆 《水泥》1994,(12):19-21
原料辊压机终粉磨系统的实例周国隆福建龙岩三德水泥建材工业公司(364021)自八十年代辊压机问世以来,以它显著的节能和大幅度提高产量的效果而被迅速地推广开来。就辊压机粉磨系统的流程而言,可分为预粉磨、混合粉磨、半终粉磨和终粉磨系统。由于终粉磨系统甩掉...  相似文献   

11.
王卫东 《水泥》1995,(11):16-17
辊压机液压系统的故障特征诊断王卫东江苏省南京龙潭水泥厂(210034)我厂于1994年初在生料车间与水泥车间安装使用了3台辊压机,通过近一年的调试,在提高粉磨效率方面起到了很大的作用。我厂的3台辊压机均采用两辊单独驱动相向旋转,一个辊固定一个辊浮动。...  相似文献   

12.
郭炜 《水泥》2012,(12):58-59
我公司年产100万吨水泥粉磨系统辊压机型号HFCG160-140,主电动机型号YRKK560-4、1120kW、10kV.辊压机系统开停由现场PLC(西门子S7-200)控制,即稀油站、液压油站及主电动机等全部由PLC控制.主电动机采用水电阻柜启动,带料正常生产运行满足进相条件时,中控发出命令投入进相机.  相似文献   

13.
李荣波 《水泥》2013,(4):22
我公司Φ3.8m×13m水泥磨配置HFCG140-80辊压机、NSE300斗式提升机和SF600/140打散分级机组成联合粉磨系统,该水泥磨生产线于2010年8月底安装完成后即开始调试与投入生产。  相似文献   

14.
李渊博 《水泥》2016,(6):64
某干法水泥厂应用辊压机磨制水泥,设备运行不平稳主要表现为液压系统波动、系统“冲料”,导致辊压机效率下降,造成入球磨半成品和最终的成品量大幅减少,联合粉磨系统产量降低。活动辊的不规律、大幅度的位移可能导致电动机扭矩增加,使固定于活动辊一侧液压缸的活塞杆随之大幅运动,引起液压缸缸体工作端液压油腔室体积高频变化和推动辊轮移动的压力波动,因此液压系统会频繁加载和卸载以满足正常的工作压力要求,使缸体和液压元件使用寿命降低。更为糟糕的是,物料在辊压机+V型选粉机系统的“冲料”,物料循环连贯性变差,入辊压机总料量时大时小,使风压严重不足并波动,造成设备跑灰,导致系统紊乱,严重时会引发设备故障停机。  相似文献   

15.
孙世龙 《水泥》1996,(11):15-16
辊压机在水泥粉磨系统中的应用与分析孙世龙山东省济南市建筑材料设计研究院(250002)辊压机粉磨技术,在我国水泥行业中正逐步推广。1991年起,我院与平阴县水泥厂协作,采用了这一新技术,本文重点对这一技术在水泥粉磨系统中应用的情况和效果进行分析;并简...  相似文献   

16.
17.
刘明红 《水泥》2014,(7):42-45
<正>辊压机液压系统是比较复杂而又故障较多的一个系统。液压系统的故障有些是外在因素引起的,如进料不均匀,辊面失圆或出现大的凹坑,侧挡板与辊子端面间隙过大液压缸调整不当等;有些是液压系统内部引起的,如阀件的泄漏或失效,节流阀的开度不合适,蓄能器压力低或失效,油泵失效等。系统外的原因,比较好观察和发现,系统内因为阀件较多,查找起来则相对困难的多。因此充分了解各阀件的作用和工作状态,就可快速判断并处理故障。本文以我公司一  相似文献   

18.
作者根据生产实践中取得的经验,论述了计算机控制辊压机系统的目的是连续不断地监视、测量工作压力和两辊间隙,并加以控制、调整,保证辊压机的正常工作状态。其控制要点是:设有安全保护、启停控制、计量仓重控制、压力与辊缝控制等。该技术已在水泥厂成功使用。  相似文献   

19.
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