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采用精练酶的生态处理工艺去除棉纱线上的杂质,用双氧水漂白,对酶煮氧漂工艺参数进行优选,确定了大生产的工艺条件。实践证明,该工艺提高了半成品质量和产品档次,降低了综合成本。 相似文献
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杨冬景 《国际纺织品流行趋势》1995,(3):29-30
本文经毛巾织物先织后漂、煮漂一浴法工艺的生产实践,阐述了先织后漂工艺的生产工艺流程、生产设备及工艺条件,分析了毛巾织物煮漂一浴法工艺条件,总结毛巾织物煮漂一浴法工艺。 相似文献
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退煮漂一体化助剂应用工艺探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
通过正交试验对一种高效短流程退煮漂一体化前处理剂C-步法工艺中的温度、时间、用量等工艺条件进行了探讨和实践,从中筛选出效果最优的工艺条件,并与汽蒸一步法工艺进行了比较。 相似文献
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根据醋酸纤维特征,设计了醋酸/棉交织物退煮漂一浴法工艺,在加工中要特别防止织物强力损伤,机械擦伤和保证织纹。为了保证手感,织物处理后还需进行柔软整理。 相似文献
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为解决纯棉毛巾织物传统煮漂与增白工艺两浴法加工能耗大、工序长等问题,文中采用煮漂增白一浴法对纯棉毛巾织物进行处理,探讨了多功能精练剂DM-1337、H_2O_2、NaOH、荧光增白剂VBL等对处理效果的影响,优化煮练增白一浴法工艺,并与传统煮练、增白两浴法工艺进行对比。结果表明,优化的纯棉毛巾织物煮漂增白一浴法工艺为:多功能精练剂DM-1337 4.0 g/L,30%双氧水20 mL/L,NaOH 1.0 g/L,荧光增白剂0.3 g/L,浴比1∶20,煮漂增白一浴法处理后织物白度为97.3%,沉降时间为5.8 s,与传统两浴法工艺处理效果相当,强力损失率明显降低;煮漂增白一浴法生产实践效果和传统两浴法工艺相当,且缩短了工艺流程、提高了生产效率,降低能耗,具有明显的节能减排效应。 相似文献
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使用高效远芯油TK-—100和精练剂SECURON28进行全棉纱线煮漂一浴法工艺实践。与二浴法产品作比较表明,一浴法的综合成本大大降低;处理纱线富有光亮感,弹性及手感好;一浴法工时缩短近一半,大大地提高了生产效率,提高了纱线煮漂后的外观及内在质量。 相似文献
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全棉纱线酶煮氧漂工艺探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
采用精练酶的生态处理工艺去除棉纱线上的杂质,用双氧水漂白,对酶煮氧漂工艺参数进行优选,确定了大生产的工艺条件.实践证明,该工艺提高了半成品质量和产品档次,降低了综合成本. 相似文献
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提高退煮漂半制品的工艺质量,必须制订出优化的工艺,选用高效、清洁的助剂,配置符合最佳工艺条件的设备。本文介绍了短流程轧、洗、蒸单元的优化组合;分析了高给液装置、组合汽蒸箱的新颖结构;阐述了高效水洗的机理和防止湿加工织物起皱的对策;并推荐冷轧堆碱氧一浴工艺、酶处理三步两流程设备的工艺流程。 相似文献
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为缩短工艺流程,提高生产效率,在毛巾织物前处理工艺中,使用退煮漂-浴工艺。同时为了提高活性印花毛巾的白地白度、染色、漂白毛巾织物的手感,我们在溢流染色机前处理工艺中利用汽巴精化生产的双氧水稳定剂——定劳卡维CSW,使各项质量指标均达到或超过原工艺水平,节约了电、水、汽,生产效率提高2倍。 相似文献
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采用氧漂煮练复合酶182对亚麻织物进行前处理,探讨了各工艺因素对处理效果的影响,并与传统煮练工艺进行对比。优化的氧漂煮练工艺为:氧漂煮练酶182 2.5 g/L,30%双氧水15 g/L,浴比1∶15,110℃处理40 min。与传统工艺相比,经氧漂煮练酶182处理的亚麻织物的白度和毛效相当,强力损伤率小,可满足生产要求。 相似文献