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针对唐钢二钢轧厂高线车间Ф6.5mm硬线钢盘条生产过程中存在的质量问题,采取多项有效的技术改进措施,全面提高硬线钢盘条的综合质量,提高产品市场竞争力。 相似文献
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针对硬线钢盘条拉拔断裂问题,分别对拉拔性能较差批次的盘条和在拉拔过程中断裂的产品取样,采用光学金相显微镜、拉伸试验机、扫描电镜和能谱仪对其表面质量、化学成分、力学性能、夹杂物、显微组织和中心偏析等分析。结果表明:盘条拉拔断裂的主要原因是盘条中存在中心孔洞及中心碳偏析,其次是在断口存在的Al2O3夹杂物和大颗粒球状夹杂物,在拉拔过程中形成微裂纹并逐步扩展导致断裂。通过确保精炼钢包底吹效果,控制中包过热度及温度波动分别在20~35 ℃和±5 ℃,稳定连铸拉速和波动分别在2 m/min和±0.2 m/min后,铸坯内部缺陷明显减轻,盘条拉拔断裂现象减少。 相似文献
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某钢绳厂用45钢6.5mm盘条拉拔钢丝时,多次产生断裂。通过金相、性能和热处理试验,对盘条拉丝断裂原因进行了分析,认为盘条存在屈氏体组织是断裂的根本原因。 相似文献
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采用直接淬硬法、直接侵蚀+金相分析法、直接侵蚀+SEM分析法以及EBSD分析法对国内外SWRH72A帘线钢盘条晶粒度进行了研究。结果表明,直接淬硬法显示的是SWRH72A盘条原奥氏体晶粒尺寸;直接侵蚀+SEM分析法,相较于传统金相法,更能合理评价SWRH72A盘条晶粒度;EBSD法可进行快速便捷的自动表征,重构出清晰的晶界,评价的是盘条经控轧控冷后的实际晶粒尺寸。综上所述,用EBSD法评定SWRH72A盘条晶粒度检测和质量控制更有重要价值。 相似文献
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连铸优质硬线钢小方坯时,铸坯夹渣,水口堵塞等问题影响质量和生产。通过优化二冷配水,降低高碳钢偏析及配置结晶器电磁搅拌等措施,改善了钢的质量。 相似文献
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为了生产高质量的Φ8mm硬线,通过改变生产中的控冷工艺和进行实验模拟分析,研究了冷却速度Φ8mm硬线组织性能的影响。根据试验结果,确定了其最佳控冷工艺方案。 相似文献
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介绍了唐钢第一钢轧厂在现有设备工艺条件下,生产一般规格硬线钢时,对无法经过精炼炉精炼的炉次,利用薄板钢水浇余渣处理的方法在转炉炉后钢包脱硫的生产实践,结果表明脱S率在10%~40%,钢水较为纯净。对其他钢种的脱S效果有待进一步研究。 相似文献
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文章利用Gleeble-1500热模拟试验机研究了SUPER82B硬线钢在温度为900℃~1050℃、变形速率为0.10s-1~10s-1条件下的热变形行为。通过奥氏体再结晶动力学回归计算了SUPER82B硬线钢的动态再结晶激活能、峰值应力σm与变形温度、应变速率之间的关系,动态再结晶临界应变εc和动态再结晶完成应变εs与ln(Z)的计算模型,给出了反映该钢动态再结晶进行过程的动态再结晶状态图等,为合理预报和控制SUPER82B硬线钢的组织和性能提供基本依据。 相似文献
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介绍了在高速线材轧机上用热轧控冷工艺轧制的低碳低合金硅锰双相钢盘条,探讨了钢中锰含量及控冷工艺对C-Si-Mn双相钢线材组织和力学性能的影响。 相似文献
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优质硬线轧制时的工艺控制 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了沙钢集团有限公司生产硬线时,通过对线材尺寸精度、表面质量、通条性能及索氏体化率等多方面严格控制,使硬线质量全面提高,轧件尺寸公差控制在C级精度范围内,通条强度偏差为±30MPa,索氏体化率达90%左右。 相似文献