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(接上期)从氯化氢气体合成的角度看,在尾氯脱吸系统中,由于工艺设计为防止泡罩塔在吸收氯化氢尾气时顶部产生酸雾,提高氯化氢气体的吸收率,采用吸收水(软水)进行喷淋吸收,这部分水最终以浓盐酸的形 相似文献
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将喷射器应用于有机朗肯循环(ORC),构成喷射式有机朗肯循环(EORC)。EORC中喷射器引射膨胀机的出口排气,以降低膨胀机排气压力,增大膨胀机的工作压差,来提高循环的做功能力。为分析喷射器性能对EORC循环性能的影响,以经典喷射器理论为基础,选用R600为工质,在MATLAB平台,编制喷射器引射系数与引射压力的优化程序,对喷射器的最大引射系数与最小引射压力进行优化研究。结果表明,混合压力和引射系数一定时,工作流体的引射能力随工作压力的增大不断提高,能够引射更低压力的引射流体;最大引射系数和喷射效率随工作压力增大逐渐增大。并据此设计喷射器和构建EORC实验系统,初步实验表明:相比于ORC,EORC的做功能力明显提高,但系统热效率有所降低。 相似文献
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黑龙江齐化集团有限公司是我国东北地区一家集氯碱化工与石油化工于一体的国有大型企业。通过2001年的设备改造,现有电石法PVC 8万t/a装置。在这套生产装置中,氯化氢气体的合成占据了相当重要的地位。为更好地服务于生产,本文从氯化氢合成炉设备入手,就水冷却夹套式钢制合成炉在生产中采用的自动调节控制系统作简要浅析。近几年来,在聚氯乙烯生产行业的新建、改扩建项目中,在氯化氢工序大多采用了手动和自动调节氯气与氢气比例(即自动调节系统)的双操作模式,在生产装置正常运行后转入自动调节,具有节省人力、减轻操作人员的工作强度、提高… 相似文献
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分析了传统氯化氢合成系统在生产中存在的问题,通过对自动化控制氯化氢合成系统的改进,降低了过氯事故的发生,改善了工作环境,降低了劳动成本。 相似文献
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针对氯化氢合成中人工调节氯气、氢气流量配比的不足之处,选择了比值自动调节系统。介绍自动配比控制系统的原理及实施方案。设置了安全连锁控制。采用自动调节系统可以节省人工成本、提高氯化氢产品的质量,保证安全生产。 相似文献
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针对蒸汽喷射器在一定工作蒸汽压力下存在引射极限的问题,提出了在传统蒸汽喷射器的引射蒸汽吸入段设置风机用以提高喷射器的引射推动力。通过对机械加压和传统蒸汽喷射器性能的比较,研究了截面积比、工作蒸汽压力和蒸发温度对机械加压喷射器性能的影响,同时对机械加压喷射器的经济性进行了评价。结果表明,吸入段机械加压使喷射器的引射系数和有效能利用率都得到了提高,当截面积比为9.0,蒸发温度为98℃时,与传统喷射器相比,机械加压喷射器引射系数平均增加2.3%,有效能利用率平均提高1.1%。随着截面积比、工作蒸汽压力以及蒸发温度的升高,机械加压喷射器的引射系数均有所增加。经济评价得,机械加压后喷射器系统节省的蒸汽费用是风机运行消耗电费(即产出/投入)的4.5倍。 相似文献
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比值调节器在氯化氢合成系统中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对氯化氢合成工序实现全自动控制进行了较为系统的阐述.从控制模型的建立到系统生产的正常运行,作了较为详细的说明,为氯化氢合成系统的安全运行提供了一套完备的控制手段. 相似文献
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介绍了氯化氢合成系统的工艺流程及合成炉的设备构造。对氯化氢手动排污和自动排污做了对比,并对排污自动化改造后在安全和经济方面进行了分析。 相似文献
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电石乙炔法生产氯乙烯单体在我国目前聚氯乙烯树脂生产中仍占主导地位。为了使乙炔能尽多地转化为氯乙烯(即提高乙炔转化率),一般在氯乙烯合成过程中采用原料气氯化氢过量5—10%,过量的氯化氢大多采用水洗填料塔除去,填料塔下水含酸控制在1%左右。然而水洗溶解损失氯乙烯也较高,如加以回收每吨聚氯乙烯树脂耗电石可降低10—12公斤,效益可观。现将我厂水洗填料塔回收氯乙烯装置及使用情况小结如下。 相似文献
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在氯碱行业中,电解水制氢是为了平衡合成炉合成氯化氢时过量的氯气,生产氯化氢气体.所以制氢系统的稳定运行关系着氯碱系统的稳定运行. 相似文献
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对氯化氢合成工段热量进行了衡算,提出利用氯化氢合成余热供氯氢处理系统的溴化锂制冷机组所需热量的方案,直接经济效益达到595773元/a。 相似文献
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介绍了某公司氯化氢合成炉的自动点火装置和视镜自动清洁装置;分析了氯化氢吸收系统存在的问题,并提出了改造措施。 相似文献
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对氯化氢合成炉和冷却器之间的石墨管道的管径及管长进行计算、校核,并对提高合成炉系统生产能力的途径进行讨论。 相似文献
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一、前言 在乙炔、氯化氢气相合成氯乙烯生产中,为了提高乙炔转化率和防止因乙炔过量而造成氯化汞触媒还原与中毒,常采用氯化氢过量的操作,即氯化氢较乙炔过量5~10%,这样既便于控制,乙炔又反应完全,后处理也很容易,过量的氯化氢采用水洗的方法除去。 过去,过量的氯化氢的水洗,都采用填料吸收塔进行处理,所生成的稀盐酸作为工业废水排掉。由于填料吸收塔装置笨 相似文献