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烧结矿中MgO含量的提高,烧结成品率、垂直烧结速度、转鼓指数,机械强度均出现降低的现象,提高MgO含量对改善烧结矿的产量、质量十分不利。将烧结矿中Mgo转移到球团矿中,可以提高烧结矿质量,改善烧结矿冶金性能;同时球团矿中MgO可以形成镁橄榄石和偏硅酸镁等高熔点相,提高球团矿的冶金性能。通过实验室实验,结合工业试验,确定了配加不同配比镁质添加剂与皂±的造球混合料指标、生球指标、竖炉操作制度,为生产高镁质球团矿提供了保障,高炉配加高镁质球团矿后,综合炉料冶金性能明显改善,将球团矿与烧结矿在软熔温度区间上的差异缩小,利于高炉软熔带厚度的减薄,利于高炉透气性提高及高炉软熔带的下移。对于高炉壁面温度的稳定、热负荷的降低以及扩大间接还原有有利影响,对高炉炉况的稳定、燃料消耗的降低有明显促进作用。 相似文献
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为了获得优质镁质球团矿,在添加0.7%新型复合黏结剂的条件下进行了MgO添加方式(菱镁石粉、轻烧镁粉)对造球过程、氧化焙烧及冶金性能影响的试验研究。结果表明,复合黏结剂改善了生球指标、提高了球团矿铁品位,球团矿中w(TFe+MgO)质量分数提高0.65%;当w(MgO)/w(SiO2)为0.14~0.24时,球团矿添加菱镁石粉改善了生球落下强度、提高了球团矿还原性,MgO添加方式对抗压强度的影响很小,球团矿添加菱镁石粉、轻烧镁粉都降低了还原膨胀率,改善了低温还原粉化指标、熔滴性能。 相似文献
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含MgO熔剂性球团矿特点及生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
简要分析了酸性球团矿的理化优点和冶金性能缺陷。理论和实践证明,适当控制球团矿碱度和MgO含量,可以改善球团矿低温还原粉化率、还原度指数和软熔温度等冶金性能,有利于高炉顺行。 相似文献
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为改善高炉炉料结构和实现精料方针,必须提高高炉炉料中的球团矿配加量。但球团矿的质量对高炉冶炼有着至关重要的影响。尤其是近两年公司几座高炉都进行了扩容改造,新扩容的3^#高炉已达到460m^3,因此对球团矿的质量要求也越来越高。球团矿抗压强度是其主要的理化巾串能指标之一,对高炉冶炼是否顺行有着重要的影响。 相似文献
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本文从马钢自产球团矿冶炼的特殊性,讨论了二铁厂2^#高炉操作制度的选择,并对增加球团矿用量提出了一些建议。 相似文献
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韶钢原有高炉3座(305m~3×2 255 m~3×1),配有烧结机3台(24 m~2×2 33 m~2×1),高炉的烧结矿使用率约80%。1996年12月,因新建的4号高炉(305m~3)投产,使高炉的烧结矿使用率降为65%。为提高高炉的熟 相似文献
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为了提高球团质量,充分发挥球团竖炉的生产能力,济钢球团厂对所用原料进行了优化选择。生产实践表明,原料结构的优化促进了产品质量的提高,竖炉利用系数1998年比1996年提高0.2t/m2·h,工序能耗降低了1.54kg标煤/t,增加收益847.55万元。 相似文献
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酒钢选烧厂球团竖炉在2016年根据高炉对含钛炉料的需要,先后组织四次钒钛球团矿的生产,满足了高炉的需要同时也降低了球团矿原料成本和拓宽了原料种类。主要对生产实践过程进行总结,包括相关机理及数据分析,为后续再次生产钒钛球团矿进行技术准备。 相似文献
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砌体施工质量差、装炉不当、操作人员业务素质差、工艺设计不合理等都将影响球团竖炉的正常开炉。为保证竖炉开炉顺利,要严格竖炉的设计审查,严把施工质量,严格开炉操作规程,提高工人操作技能。 相似文献
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邯钢为提高高炉入炉料MgO含量,改善炉渣流动性,在链篦机-回转窑氧化球团生产中配加10%左右高镁铁精矿,提高球团矿MgO含量达1.5%±0.1%,以减轻烧结生产的提MgO压力。通过严把进厂原料质量关,加强生产管理,抓好主控、造球等关键岗位的精细化操作,合理控制热工制度等一系列措施,使含MgO球团矿转鼓指数达到97%以上,抗压强度大于2 500 N/个,满足了炼铁需求。 相似文献
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济钢选择配加高氧化镁铁矿经济原料,分别在实验室和球团竖炉进行了氧化镁含量2%镁质球团矿试验研究和生产试验应用。研究和生产实践表明:在原料配比碱性精粉35%~40%、酸精粉50%~55%,球团矿氧化镁含量2.0%~2.3%、硅含量5%~6%,焙烧温度控制在1160~1180℃情况下,能够生产出抗压强度2350N/个的合格镁质球团矿,吨矿降低原料成本72.68元,具有显著的经济效益。 相似文献