共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
根据680mm叶片损坏情况及损坏特征,对叶片的共振损坏、硬物打击、动静碰摩、水击损伤及自激振动等进行了讨论。并根据叶片损坏前机组的运行情况,认为680mm叶片损坏在很大程度上可能是由于汽轮机外部进水水击损伤造成的。 相似文献
2.
3.
某厂100MW机组末级850mm叶片屡次发生断裂事故,在整级更换新叶片并进行局部改造后仍未奏效,文章从断口形貌观察,金相分析,材料机械性能试验、实物检测,动强度核算、有限元计算,运行分析等方面,全面讨论了叶片断裂失效的原因,并提出了改进设想。 相似文献
4.
660mm叶片振动特性测试与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高低压缸效率,降低热耗,白马电厂21号汽轮机更换了低压缸1~5级动、静叶片,其中末级叶片为新研制的660mm长叶片。对此长叶片进行了电厂动应力实测。本文介绍了该次测试的方法、过程和试验结果及分析。 相似文献
5.
本文介绍了军粮城发电厂200MW汽轮机组,432mm叶片发生的两次断裂事故情况,根据事故特点和断口及拉筋断裂的特征,进行了事故原因的初步分析。 相似文献
6.
国产200MW汽轮机313mm叶片断裂原因及改进河北省电力试验研究所刘克元]东方汽轮机厂生产的200MW汽轮机第25、30、35级装有313mm变截面叶片,用两道焊接拉金分组连接。距叶顶40mm处穿有DS的焊接拉金,距叶顶150mm处穿有DIZ的焊接... 相似文献
7.
某电厂1、2号机系日本东芝公司生产的TC-4F型350MW汽轮机,分别于1987年4月、9月并网发电,运行10000小时后发现660.4mm(26英寸)末级叶片拉筋大量断裂。我所受电厂委托对其断裂原因进行分析,研究结果表明,其主要原因是拉筋设计不当,静应力水平过高。低压缸机内疏水系统不尽合理,疏水不畅,在甩负荷工况下,二次蒸发的湿蒸汽冲击拉筋及叶片,加剧了拉筋的损坏。将分组焊接拉筋改为松拉筋整圈连接叶片组的改进措施是可行的。 相似文献
8.
9.
10.
汽轮机末级叶片的冲刷,一直是影响电站安全运行的难题之一。目前生产厂家只对新机组末级叶片进行硬质合金和其他方法的保护处理,而对于运行时间较长的旧机组的末及叶片,却没有一个可靠的修复保护措施。此文针对此问题,详细阐述了采用氩弧焊工艺进行补焊及试验的一些方法。由于措施得当,完成了665mm末级叶片的修复工作,并经13000多h的运行考验,情况良好,为今后修复焊接提供了比较可靠的工艺方法。 相似文献
12.
利用电镜对某电厂2号汽轮机1号低压缸第2级动叶片断口进行分析检查,结果表明,断口是因叶片安装不当,销体与叶根销孔装配欠佳而引起的微振磨损导致的叶片高周疲劳开裂。 相似文献
13.
14.
汽轮机末级叶片断裂原因及改型 总被引:1,自引:0,他引:1
略阳电厂#5汽轮机自安装投运半年时间内,出现汽缸中分面漏汽、轴封供汽压力必须保持高达0.2MPa才能勉强维持凝结器真空、汽封高压段严重漏汽至使#1低压加热器入口蒸汽温度高达430℃等一系列不正常现象。被迫于1992年元月19日揭缸,揭缸后发现末级动叶片有两片自拉金孔到进汽边裂断。对东级叶片检查发现在装叶片和备品叶片外观质量欠佳、加工粗糙光洁度不够;叶片拉金孔未倒角也未作抛光处理;整级动叶片高低不一,高低相差最大达8mm,两叶片间间距不等,最大相差达6mm;末级隔板喷咀节距、喉宽严重超差等等。经分析论证提出改型方案,该方案实施后,机组叶片达到了安全运行的技术条件,机组运行正常。 相似文献
15.
16.
如何保证汽轮机叶片除垢时既不损坏叶片又除净锈垢,在目前是一个难题,文章提出了使用100~200目的三氧化二铝喷砂除垢的方法,并较详细地介绍了喷砂枪的设计原理与使用方法以及使用实例和效果。 相似文献
17.
本文通过现场测定及理论分析,弄清了石台煤矿南翼采区沿空掘出巷道变形量大及难以维护的原因,在此基础上对2311^-1风巷进行了综合治理,从而有效地控制了巷变形,取得了较好的效果。 相似文献
18.
19.
20.