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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
某系统在进行寿命试验时,一根高压软管开裂,经检验,软管在试验前已产生微裂纹,在试验中微裂纹呈疲劳扩展,裂纹的起源与工艺微裂有关,建议对软管的加工及热处理工艺进行改进。  相似文献   

2.
某重型汽车转向高压油管在行驶过程中发生开裂。通过化学成分分析、金相检验、断口分析、硬度测试等方法,对油管开裂的原因进行了分析。结果表明:油管内壁存在两条间隔约1mm的拉拔划痕,裂纹源形成于一条划痕的底部,在表面处理过程中产生了应力腐蚀,形成了微裂纹,在车辆行驶的过程中油管受高压机油的压应力作用导致裂纹不断扩展直至开裂。  相似文献   

3.
谢明立  曹大树  姚红宇 《材料工程》2003,(Z1):111-113,117
对MD82飞机液压管的开裂原因进行了分析.分析结果表明,该液压管系微动疲劳开裂.微动疲劳产生的原因是修理人员对该管进行过不当拆装,导致该管接头附近凹陷弯曲,弯曲液压管的凹侧部位与衬套发生挤压紧接触,在发动机振动作用下导致微动磨损,产生很多平行的微动磨损微裂纹.在发动机的进一步振动作用下,这些微动磨损表面微裂纹萌生形成疲劳裂纹.  相似文献   

4.
滤清器外壳安装在汽车发动机台架上试验500 h后出现裂纹,采用宏观和微观分析、化学成分分析和金相检验等方法对开裂原因进行了分析。结果表明:滤清器外壳的外壁局部区域在拉延时产生了微裂纹,在交变应力作用下形成疲劳裂纹,并导致早期疲劳开裂。  相似文献   

5.
某中速柴油机进气阀装机使用3567h后发生开裂.采用化学分析、金相检验及扫描电镜断口分析等手段对进气阀开裂原因进行了分析.结果表明,进气阀开裂位于阀头应力最大处.进气阀的阀头上部开裂为工作中存在温度梯度导致的热胀冷缩及交变应力产生的热疲劳所致;阀头底部开裂为腐蚀疲劳所致.  相似文献   

6.
换热器管焊接开裂分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
换热器管子在焊接过程中产生开裂。对开裂管的化学成分、力学性能、断口及金相组织进行了检验与分析。结果表明,换热器管开裂是由管子存在原始裂纹所引起的。  相似文献   

7.
某型发动机在台架试验中活塞顶部出现开裂,裙部磨损。对开裂活塞的断口、化学成分、显微组织和硬度等进行了分析,结果表明:活塞顶部的开裂为疲劳开裂;发动机工作过程中冷却不良,活塞顶面温度过高,引发了热疲劳裂纹的产生,在交变燃气爆发高压应力的作用下,裂纹不断扩展,最终导致活塞的开裂。  相似文献   

8.
某发动机在工作过程中连续发生3起油管漏油事故,通过对其中一根油管上的裂纹进行宏观观察、金相检验、化学成分分析以及应力测定,并打开裂纹进行断口电镜观察,确定了裂纹的性质及油管开裂的原因。结果表明:油管上的裂纹性质为起始应力较大的疲劳裂纹,疲劳裂纹起源于油管转接嘴的R外表面,油管的装配应力较大是导致疲劳裂纹萌生的主要原因,高压燃油冲击和油管本身的振动对裂纹的萌生也有一定的影响,管接嘴处焊料局部未焊合对裂纹的萌生有一定的促进作用。  相似文献   

9.
采用宏观观察、SEM断口检查、材料检查、金相检查方法对某发动机部件安装座焊缝裂纹进行了检查及分析,确认了该裂纹产生是由于在发动机该部件的薄壁上焊接该安装座时,存在焊接应力;装配焊接定位时产生校正应力;加之导管传给安装座的振动应力,叠加产生较大的应力,在此大应力的作用下,由安装座焊缝边缘应力集中的薄弱部位产生疲劳裂纹.提出了预防安装座焊缝疲劳裂纹失效的防范措施.  相似文献   

10.
11.
高强度螺栓断裂分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用断口分析,金相检验和硬度测定等方法,对高强度螺栓断裂原因进行了分析,断口分析结果表明,断口平坦,呈放射状花样,微观形态主要为准确理花样,表明螺栓的断裂是脆性断裂,同时发现,在断口附近还存在横向内裂纹,内裂纹的断口形态与断裂断口一样,金相分析表明,材料棒中存在严重的中心碳偏析,而中心碳偏析是引起断裂的主要原因。  相似文献   

12.
采用金相分析方法分析了齿座表面裂纹的性质和产生原因。根据齿座表面裂纹主要呈沿晶扩展,裂纹两侧无脱碳和氧化现象,认为该裂纹为淬火裂纹。渗碳温度过高、晶粒粗大、材质不良是产生淬火裂纹的原因。  相似文献   

13.
某电站高温再热管在运行了仅 3× 10 4 h后发生了爆裂。为研究其爆裂原因 ,对不同状态下的再热管进行取样 ,进行了化学分析、宏微观检验和力学性能测定。结果表明 ,由于运行中的再热管局部过热 ,造成管壁严重的氧化而减薄 ;同时又引起该区域组织发生变化 ,这样就大大降低了材料的力学性能。由于在这种条件下的长期运行 ,使材料的性能不断恶化 ,最终导致再热管爆裂  相似文献   

14.
通过对20g钢板冷弯开裂的试样进行理化检验、显微断口分析和能谱分析,认为钢中大量非金属夹杂物(MnS)的存在反较为严重的带状组织和成分偏析,是导致钢板冷弯试样开裂的原因。提出了加强冶炼工艺的控制,以保证钢板冶金质量的建议。  相似文献   

15.
彩用化学分析和金相检验等方法对工业锅炉烟管扳边开裂原因进行了分析。结果表明,钢管中存在折叠及较严重非金属夹杂物是导致开裂的主要原因。  相似文献   

16.
20钢管焊缝开裂分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过对焊管理化检测及断口分析,确认了焊缝开裂是由于钢中存在着大量的MnS夹杂物,在高频焊接时,又在焊缝区,熔合区和热影响区形成了较多球状MnS夹杂和大块状铁的氧化物及硫氧复合型夹杂物,并在热应力作用下产生了微裂纹。在上述因素下,钢管在压扁试验时即产生开裂。  相似文献   

17.
H68黄铜管夹开裂分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
H68黄铜管夹安装数月后出现开裂。对开裂的管夹进行了化学成分、力学性能、断口及金相组织的检验与分析。结果表明,由于管夹成形时存在的残余应力和成形模具的设计问题而造成的装配应力,再加上和 在露天放置受到的环境腐蚀,导致管夹在同一外侧呈现应力腐蚀开裂特片。提出了改进措施,并取得了满意的效果。  相似文献   

18.
磨辊开裂原因分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
磨辊在热处理之后发生开裂,裂纹宏观形貌平直。为寻找开裂原因,对开裂磨辊进行了化学成分和高、低倍组织及断口的宏、微观分析。检验结果,宏观断口上有较多白亮斑,低倍试样上分布大量锯齿状白点裂纹;用SEM观察断口的白亮斑区有不连续二次裂纹,二次裂纹边缘分布多个穿晶准解理平台,平台微观形貌与白点的微观形貌特征相符;金相组织是由粗大马氏体、贝氏体和珠光体与铁素体组成的混合组织,且有不连续分布的穿晶锯齿状裂纹,裂纹周围未脱碳。结果表明,磨辊开裂是由白点引起的,而白点裂纹的形成与磨辊材料的氢含量和热处理组织缺陷等因素有关。  相似文献   

19.
绕带式低温高压容器结构安全性研究分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
扁平绕带式高压容器是中国首创的高压容器结构,具有设计灵活、结构合理、制造简便、安全可靠等特点.初步的研究分析表明:将其应用于低温领域时,具有较高的抗低温脆性断裂的能力;其端部斜面焊缝结构的抗疲劳强度比对接焊缝结构高,且不会发生一次性脆性破坏;同时容器也具有足够的抗疲劳能力.  相似文献   

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