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1.
邯钢4号高炉(620m^3)自1970年投产以来,利用系数从未超过1.80,1997年利用原基础,风口平台出铁场,矿槽等旧设施,扩容到900m^3,扩容幅度达45%,扩容中采用了多项新技术,新设备,目前,高炉操作稳定,利用系数超过2.1。 相似文献
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马钢12号高炉(300m^3)第五代生产七年九个月(无中修),单位炉容产铁6013t/m^3,达到了国家冶金局制定的300m^3高炉长寿标准,该高炉长寿的主要经验是对冷板进行改进、强化高炉操作与管理及加强冷却系统的维护与管理。 相似文献
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我国不同级别高炉的基建投资和和生铁成本的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对三个不同级别高炉(300m^3、1200m^3和2500m^3)单位投资成本和生铁经营成本的对比分析,可知单位生铁投资成本2500m^3级高炉最高,300m^3级高炉最低,而单位生铁经营成本2500m^3级高炉最低,300m^3级高炉了高。如果投资成本和生铁经营成本统一起来考虑,则每吨生铁总的成本大体在同一水平上,因此当前大中小高炉并存是必然的结果。 相似文献
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马钢2500m^3高炉强化实践 总被引:2,自引:0,他引:2
马钢2500m^3高炉化强冶炼过程中,冷却设备破损加剧。通过控制合理的煤气流分布、加强高炉操作的维护、降低生铁含硅量等措施,高炉生产稳定顺行。 相似文献
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马钢2500m^3高炉自投产起,已取得了显著的技术进步和良好的生产指标,高炉寿命与高炉炉型,冷却设备,冷却水质,耐材选择,砌砖工程质量,炉体综合监测,精料,良好的高炉操作,冷却设备的精心维护,护炉,炉衬修补等方面有关,本文还提出了今后需要进一步研究解决的问题。 相似文献
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石钢3号高炉(300m^3)第二代炉投在未进行中修的情况下,连续生产了8年零1个月,单位炉容产铁6376.3t/m^3。其长寿的主要经验有:不断改善原燃料条件:强化高炉操作与管理、加强冷却系统维护与管理以及采取护炉措施等。 相似文献
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本文介绍了布袋除尘、球式热风炉相结合的配套技术在28m^3高炉上的应用;实践证明,此技术是可靠的,工艺是合理的,满足了高炉热工效应的需要。在运行操作中,坚持安全第一、精心维护,就能获得高效、安全、节能的经济效益。 相似文献
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我国不同级别高炉的基建投资和生铁成本的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
根据对我国350m^3、1200m^3和2500m^3级高炉的基建投资和生铁成本的比较结果,笔者认为,不同容积高炉在当前一段时间内仍然是互相共存的局面,但考虑到经济进一步发展后,生存空间将发生变化,技术政策应立足于高炉大型化。 相似文献
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本文介绍了马钢2500m^3高炉、莱钢750m^3高炉及合钢350m^3高炉新型水渣粒化器的设计。该设备具有结构简单、更换方便、适用性强、冲渣水量可调及冲渣效果好等特点。 相似文献
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张建和 《金属材料与冶金工程》1998,(3):41-43
对湘钢1座750m^3和2座1000m^3高炉的炉料结构情况进行了分析,结果表明,目前高炉炉料的结构很不合理,矿石品种多,成分波动大,烧结矿质量不稳定,高炉操作难以控制,是导致高炉技术经济指标落后的主要原因,并针对湘钢的具体情况,提出了改善高炉炉料结构的建议。 相似文献
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对安钢8^#高炉炉况失常的原因进行了分析,认为烧结矿及焦炭质量差、高炉操作调整不及时是炉况失常的主要原因。指出针对炉况失常主要应采取疏松中心煤气流、全焦冶炼、配加锰矿、堵风口恢复、增加出铁次数和提高炉温降低碱度等措施。 相似文献
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正常的操作炉型应该是既能维持生产高效、稳定、低耗、优质,又能使高炉有长寿的内型,即内壁表面光洁、下料顺畅,渣皮稳定。维持一个合理的高炉操作炉型,尽量减少炉况波动,是实现高炉长寿的关键。高炉是一个极其复杂的化学反应器,在同一时间起作用的因素很多,炉型变化的形式多种多样,正常渣皮脱落,不会对炉况顺行造成一定的影响,但当发生炉墙粘结或渣皮大面积脱落等炉型变化时,如不尽快采取措施则会造成炉况失常,并对产量造成一定的影响。综合分析高炉操作炉型变化特点、调控手段,并结合炉型变化导致高炉炉况失常的实例,提出有关高炉操作炉型管理方面的建议,以飨读者。 相似文献
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根据邯钢7号高炉布料溜槽的特点,结合高炉布料计算,并利用Excel和VBA,建立了邯钢7号高炉布料模型,该模型在开炉测料面中得到了验证,并在实际应用中起到了很好的指导作用。 相似文献
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唐钢二铁厂2560m~3高炉从1999年第四季度开始,入炉原燃料质量下降,强度差,粉末多。由于操作制度与原燃料条件不适应,炉况长期不顺,塌料、悬料多,加减风频繁,11月下旬炉墙结厚。 相似文献
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从焦炭质量、不同煤比、一定产量下的炉腹煤气量及炉内煤气流、炉体热负荷因素对炉温[Si]的影响出发,探讨太钢4350m^3高炉在高煤比、高利用系数下实现炉漫[Si]稳定的措施。 相似文献
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用高炉炉腹煤气量指数来衡量高炉强化程度 总被引:7,自引:3,他引:4
采用高炉炉腹煤气量指数来衡量高炉强化程度,更能说明高炉强化的本质,更能说明高炉冶炼过程中,各种因素对高炉强化的影响.因此,应该用炉腹煤气量指数来代替冶炼强度. 相似文献