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相似文献
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1.
泵送砼中掺入适量粉煤灰,在砼坍落度满足原设计要求的情况下,使砼具有良好的和易性和粘聚性,调整并改善了砼内部的含气量,同时节约了大量水泥,具有良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

2.
确定了不同养护制度对试验室砼和现浇砼强度发展规律,同时也证实了粉煤灰砼对不理想养护条件的灵敏度,为砼强度的预测提供了依据。  相似文献   

3.
介绍了利用促凝压蒸法预测碾压砼后期强度的基本原理和技术途径,并通过大量试验研究,研制出一种高效复合促凝剂及配套试验方法,应用该方法可使对碾压砼后期强度的预测时间由现行规范的90分钟缩短到25分钟。  相似文献   

4.
本文通过粉煤灰与外加剂的“联掺”试验,研究了大掺量粉煤灰(30~40%)对砼强度、抗裂诸性能的影响。研究结果表明:采用等量取代法设计的粉煤灰砼与基准砼相比,早期强度、极限拉伸值偏低,但后期(90天以后)会接近或赶上基准砼。文中通过初步抗裂综合分析认为:粉煤灰砼的早期抗裂能力并不亚于基准砼。本文还对大掺量粉煤灰砼的研究及应用提出了一些建设性意见。  相似文献   

5.
调整材料配比配制大掺量(≥30%拌和物总量)粉煤灰砼路面砖,使产品的力学性能达到规范要求并能降低成本。  相似文献   

6.
结合力学性能研究和微观测试技术(XRD、SEM、EDS和NMR),考察了化学激发剂对高掺量粉煤灰水泥浆体早期水化的作用和机理。结果显示:激发剂促进了浆体中粉煤灰活性的早期释放,提高了浆体早期强度;粉煤灰被激发后所生成的活性成分显著影响了粉煤灰水泥体系的水化,降低了水泥水化产物C-S-H的n(Ca)/n(Si)值,同时,在激发剂作用下粉煤灰颗粒周围生成有外形不完整、n(Ca)/n(Si)值低、类似C-S-H的产物及水化铝酸钙。  相似文献   

7.
掺粉煤灰混凝土生命周期评价方法初探   总被引:10,自引:0,他引:10  
初步探讨了粉煤灰混凝土系统的环境负荷评价及其环境负荷的分配方法,引入环境负荷分配系数,对掺与不掺不同质量等级粉煤灰的混凝土环境负荷进行对比研究。结果表明,在混凝土中掺加粉煤灰对改善发电厂产品系统和混凝土系统环境负荷均有利,掺入55%Ⅰ级粉煤灰,40%Ⅱ级粉煤灰和10%Ⅲ级娄煤灰可使混凝土生命周期过程的煤耗分别降低30.6%,22.3%和5.6%,CO2排放量分别减少31.4%,22.8%和5.7%,NOX排放量分别减少27.5%,25.1%和4.9%,SO2排放量分别减少28.0%,22.5%和5.0%,废弃物排放量也相应减少。发电厂应实现粉煤灰的资源化收集与处理,提高粉煤灰质量等级,从而提高粉煤灰在混凝土系统中的掺量,减少发电厂产品系统和混凝土系统的环境负荷。  相似文献   

8.
研究了以压制成型的方法生产高掺量粉煤灰实心烧结砖的工艺过程,介绍了原料的性能、配方组成、成型及烧结工艺。  相似文献   

9.
高掺量粉煤灰混凝土性能试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对粉煤灰的显著特性及其在工程中的广泛应用,经时工程充分调查、材料成分分析和配合比设计.以水胶比、粉煤灰掺量和砂率为变化参数.采用正交试验法对高掺量粉煤灰混凝土进行试验研究,并对各影响因素进行了深入分析.结果表明.水胶比、粉煤灰取代率是影响混凝土性能的主要因素,砂率对混凝土的流动性和强度影响较大.同时,得出在高掺量粉煤灰状况下各影响因数与混凝土性能的相关关系及其变化规律,可供理论研究和工程实践参考.  相似文献   

10.
所研制的激活安定剂,能解决高掺量增钙粉煤灰水泥体积安定性不良的问题,提高该水泥的7d,28d强度,缩短凝结时间,使增钙灰掺量高达60%、42%的水泥达到325#、425#水泥的物理性能标准。工业性实验生产出60%增钙灰掺量的325#水泥。  相似文献   

11.
混凝土绝热温升模型是大体积混凝土结构温度场仿真分析的重要条件。采用绝热与半绝热两种试验方法,进行基准混凝土和高掺粉煤灰大坝混凝土的绝热温升试验研究。结果表明粉煤灰的掺入可减少混凝土的绝热温升与早期放热速率,降低温升速率峰值,使混凝土的开裂风险减小。采用半绝热模式比绝热模式可得到更接近实际的结构混凝土的绝热温升,绝热模式得到的绝热温升可用于评价混凝土自身的放热能力。结合试验结果,对比分析三种绝热温升模型,提出适用于大坝混凝土温度场仿真的绝热温升模型。  相似文献   

12.
所研制的激活安定剂,能解决高掺量增钙粉煤灰水泥体积安定性不良的问题,提高该水泥的7d,28d强度,缩短凝结时间,使增钙灰掺量高达60%、42%的水泥达到325^#、425^#水泥的物理性能标准。工业性实验生产出60%增钙灰掺量的325^#水泥。  相似文献   

13.
针对水泥基材料中大掺量粉煤灰早期激发效率低的问题,本文选取不同品种化学试剂以单掺、双掺的形式获得6种不同类型的激发剂,通过宏微观系列试验相结合的方法,确定激发剂的种类、掺量、复掺的最佳比例和粉煤灰激发要求的最低pH;并通过X-射线衍射法(XRD)、电子扫描显微镜(SEM)、微区能谱分析(EDS)、热重分析(TG)和氮气吸附测试(BET)探明激发剂的激发时效和激发机理。结果表明:Ca(OH)_2是粉煤灰水化的前提条件,双掺激发优于单掺,其最佳组合为Ca(OH)_2+Na_2SiO_3,比例为3∶1,最佳掺量为3%;粉煤灰掺量为50%时,单掺Ca(OH)_2和复掺激发剂的作用时效分别为7 d和3 d,维持粉煤灰-水泥体系能够反应的最低pH值是13.11; Ca(OH)_2+Na_2SiO_3激发剂既促进了水泥的水化又激发了粉煤灰早期活化,使粉煤灰结构在钠-钙-硫共同作用下快速裂解、水化,提高了粉煤灰-水泥的早期强度。  相似文献   

14.
高掺量粉煤灰烧结砖的技术原理及前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了高掺量粉煤灰烧结砖的技术原理和发展现状,分析了高掺量粉媒灰烧结砖的节能效益和环保效益,认为生产高掺量粉煤灰烧结砖具有政策支持的优势,可适应建材市场的要求,并且比实心粘土砖价格低.同时指出生产多孔砖的工艺尚存在的问题.  相似文献   

15.
《南昌水专学报》2017,(6):62-66
基于粉煤灰在混凝土工程中广泛应用的现状,结合粉煤灰混凝土力学性能随龄期发展较快的特点,考虑加载龄期和粉煤灰掺量等因素,开展试验研究不同掺量粉煤灰混凝土抗压强度和弹性模量随龄期发展的规律。研究结果表明,随着龄期的发展,粉煤灰混凝土的力学性能呈增长趋势,且随粉煤灰掺量的增加,这种增长趋势愈发明显。在对试验结果分析的基础上,讨论了粉煤灰在混凝土力学性能随龄期发展的机理。对高掺量粉煤灰在混凝土中的工程应用及结构设计等方面提出了建议。  相似文献   

16.
减水剂对高掺量粉煤灰砂浆性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了萘系高效减水剂(FDN)和木质素磺酸钙(LS)对高掺量粉煤灰砂浆性能的影响,测定了减水剂在胶凝颗粒表面的吸附、对水泥颗粒表面zeta电位等方面的影响。结果表明,和FDN相比,LS对砂浆的减水率较低,而对砂浆流动度保持能力较优;当掺量为0.4 wt%时,两者对砂浆稳定性的影响几乎一样。当掺量低于0.4 %时,LS的减水率和FDN接近是因为其具有较强的引气作用和FDN在胶凝颗粒表面吸附不完全;LS保持砂浆流动性能力较好是由于它的缓凝作用以及吸附LS的水泥颗粒表面zeta电位较稳定导致的。为了更好地将LS应用在高掺量粉煤灰砂浆中,可以从提高其减水率方面对其进行改性。  相似文献   

17.
采用固体29Si核磁共振、FTIR、XRD测试方法研究了养护温度、温度变化对大掺量粉煤灰水泥基材料水化C-S-H凝胶硅氧四面体聚合程度的影响规律。结果表明:粉煤灰掺量为50%时,C-S-H凝胶硅氧四面体的聚合程度和C-S-H凝胶中铝氧四面体的比例随着养护温度的升高而呈现先增加后稳定的趋势。在7d至28d龄期阶段,常温养护更加有利于C-S-H凝胶硅氧四面体聚合程度的增加,也更有利于Al原子取代Si原子。  相似文献   

18.
目前国内外在混凝土及砂浆中普遍使用的是磨细混凝。土及砂浆中直接高比例地掺入原状粉煤灰尚属鲜见。本课题组经过三年来的研究及实践,证实了砂浆中富得原状粉煤灰的可能性及可靠性。在50~#砂浆中掺入比例提高到34.6%时,仍能获得112.3%的强度效果;在25~#砂浆中掺入比例提高到35%时,仍获得155.3%的强度效果。邯郸市建四公司已在全公司内推广了这一新枝术,可节约材料费用22.3%~38.4%,每使用一方粉煤灰,可获得15元左右的经济效益。目前,邯郸市建总公司已决定88年在全市建委所属建筑系统全面推广这一成果,预计可创近100万元的经济效益,吃掉近10万立方米的原状粉煤灰,相当于一座中型火力发电厂一年的排灰量。  相似文献   

19.
基于普通混凝土强度-成熟度函数关系的理论基础,利用线性回归方法,通过对掺外加剂、粉煤灰混凝土强度试验数据进行分析,初步得出了掺外加剂、粉煤灰混凝土早期强度-成熟度函数关系式。  相似文献   

20.
为比较不同原始数据来源所引起的暖通设计温度差异,以中国建筑热工设计分区的五个典型代表城市1971~2000年的调和分析和三次样条逐时干球温度结果,采用ASHRAE不保证率方法统计了供暖设计温度和空调设计温度,定量分析了ASHRAE设计温度以及中国规范中的供暖室外计算温度和夏季空调室外计算干球温度的差异,以及对典型代表城市耗热量的影响.结果表明调和分析方法比三次样条方法具有略高的极端高温和略低的极端低温,调和分析和三次样条计算结果均能基本反映当地温度特征.中国地面台站观测气象数据与ASHRAE逐时气象数据在供暖设计干球温度和制冷设计干球温度的绝对误差分别约为-1.0℃和0.6℃,所引起的围护结构耗热量的绝对误差约为0.9 W/m~2,且在三次样条方法下的供暖设计温度和围护结构耗热量更接近于ASHRAE设计值与其耗热量结果.  相似文献   

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