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从切粒系统、粉料夹带三乙基铝、粉料夹带氮气、粉料带水等方面分析了聚丙烯挤压机出现粘连料的原因。通过排查,确定了产生粘连料的主要原因是挤压机第三节筒体漏入冷却水致粉料带水。采取改进第三节筒体冷却水控制方案、增加筒体夹套冷却水、增加单独循环冷却水罐、第三节筒体及其对应螺杆套升级为堆焊合金等一系列措施后,切粒恢复正常,挤压机可平稳长周期运行。 相似文献
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禹王公司的φ2.2m×6.5m水泥磨熟料入磨温度高达280℃,为了降低磨体温度,在筒体外喷洒冷却水.由于工作环境粉尘很大、冷却水水质偏硬,简体外壁形成结垢层,厚达12mm,不利于磨体降温. 相似文献
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阐述催化剂单螺杆挤条机挤出筒在结构、联接方式、冷却方式方面的设计:采用挤出机筒和进料机筒分体的组合衬套式,在挤出筒的内壁加工出提高输送效率的沟槽,使用便于更换的联接方式,在挤出筒的外围采用冷却水套,使物料在较低温度下成型,提高挤出筒的使用寿命和挤出效率,从而保证生产能力和提高催化剂挤条的质量. 相似文献
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1几种筒体温度扫描系统比较采用回转窑筒体温度扫描监视系统,可以长时间不间断的实时监测回转窑筒体温度变化,帮助看火工根据筒体温度变化及时判断窑衬情况,有效地调整回转窑的工艺操作,防止窑衬和回转窑筒体损坏。非接触式温度扫描方案比较:常用的扫描方式主要有如下3种类型:其一是最早采用的单点沿轨道扫描。单点沿轨道扫描由于其硬件故障较多,扫描速度慢、投资大等缺点,现已很少使用;其二是光路系统快速回转的红外扫描系统,该系统采用光学镜头,扫描速度快,实时性好,扫描线的螺旋扭曲度很小,但价格昂贵,辅助设施多,且多… 相似文献
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本文针对油气生产场所控制阀的阀位反馈信号进行了开发与应用。利用DCS(集散控制系统)、阀门定位器相应功能开发,最终在操作站控制画面中实时监测现场阀门开度。当控制器PID输出OP值与现场阀位反馈PV值不一致时,操作站给出故障报警信号,提醒操作员工现场核实控制阀运行状态。阀位偏差预警功能,为现场生产运行提供宝贵的应急抢险时间。 相似文献
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通过该厂冷交换器内件损坏的实例,文章分析了其原因,并指出:在设计合成工艺流程时,必须注意冷交换器的位置,应使内件筒体随时处于内压大于外压的状态,并合理配置好管路阀件,防止在生产过程中由于操作错误或通道堵塞造成冷交内件筒体的严重超压而失效。 相似文献
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2号窑大修后,窑筒体15 m~28 m和大齿圈至三档就形成长厚窑皮,预热器出现大塌料。处理后认为,加强点火升温的操作控制,升温阶段要重视窑前温度和煤粉的燃尽率;操作要适应物料的变化,操作更要以稳定为主,尤其是窑况出现波动时更不能为了追求产量而操之过急。 相似文献
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为了提高注塑机料筒熔料温度的控制精度,将传统比例积分微分(PID)控制和模糊控制相结合,提出了一种基于模糊PID的低压注塑机料筒熔料温度自动控制方法,分析了注塑机料筒温度特性,使传统PID控制能够根据注塑机料筒的温度,对PID参数进行实时的调整。仿真结果表明:模糊PID控制方法能够显著提高系统的动态响应速度,鲁棒性好,料筒温度超调量更小,极大地提高了低压注塑机料筒熔料温度的控制精度。 相似文献
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介绍了HV582型牵伸机疏水系统的结构及工作原理,分析了疏水系统存在的问题,并进行了技术改造。改变疏水方式,改进疏水管路,设置排空管线、旁通阀和止回阀,采用多功能疏水器,改造后的疏水系统可保证辊筒温度达到工艺要求,减少了蒸汽消耗,实现了辊筒温度的有效调节。 相似文献