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唐钢二铁厂2560m~3高炉从1999年第四季度开始,入炉原燃料质量下降,强度差,粉末多。由于操作制度与原燃料条件不适应,炉况长期不顺,塌料、悬料多,加减风频繁,11月下旬炉墙结厚。 相似文献
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1995年11月中旬,由于原燃料条件差及喷煤后操作原因导致了3高炉炉身局部结厚。经过上中下部调剂的洗炉处理使炉况很快恢复正常,同时高炉工长对喷煤后的高炉听任了有了初步认识。 相似文献
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梅山2号高炉炉身结厚的原因主要有:原燃料质量差,有严重的边缘管道行程,频繁休风,连续悬料,坐料,频繁低料操作,长时间慢风作业,大剂量含钛物料护炉,以及冷却设备泼水和冷却强度过大,处理炉身结厚应遵循下部吹透,上部放开的原则,同时还要适当降低结厚部位的冷却强度和维持较高的炉温。 相似文献
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马钢2500m^3高炉于1995年10月下旬至11月初出现炉身下部炉墙结厚和炉缸边缘堆积其主要原因是:入炉粉末多且长期压边缘,喷煤周向不均匀,非计划休风多, 温波动大,采取了减轻负荷、提高炉温疏松边缘、加入锰矿及降低炉渣碱度等措施,处理效果明显。 相似文献
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以邯宝炼铁厂1#3 200 m3高炉在2013年11月发生炉墙结厚为例,分析了此次炉墙结厚的原因、处理过程以及经验教训.通过采用改变操作制度、加萤石洗炉等措施对高炉炉墙结厚进行治理,为类似高炉炉况冶理提供借鉴. 相似文献
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我国焦炭质量已经影响到2000-2500m^3高炉的技术经济指标。为了满足高炉大型化和富氧喷煤技术的发展,研究了焦炭质量对高炉冶炼的影响。 相似文献
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焦炭质量对高炉冶炼的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
我国十大钢铁企业(除宝钢外)焦炭灰分、M40、M10和反应后强度等质量指标,与国外的差距较大,已经影响到2000 ̄2500m^3高炉的技术经济指标。为了满足高炉大型化和富氧大煤量喷吹技术的发展,研究了焦炭质量的有关问题及其对高炉冶炼的影响。 相似文献
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湖北新冶钢二炼铁厂从降低生铁成本出发,生产低硅生铁。采取了提高原料和烧结矿质量,严格控制并稳定炉缸温度,富氧、喷煤、大风量、大料批(每批14.1t)、正分装、抑制边缘、发展中心的操作方针,使顶压升高,一氧化碳压力增大,一氧化碳利用率提高,燃料比和生铁硅含量降低。生铁含硅量逐步降到0.3%左右,高炉主要技术经济指标明显改善。 相似文献
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从高炉冷却水、冷却壁本体、高炉操作等三个方面对高炉炉腹第五、六段冷却壁管根破损的原因进行分析,并制定相应的应对措施来消除或减少其对高炉的影响. 相似文献
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不同冶炼强度对焦炭劣化的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对攀钢高炉不同冶炼强度下风口焦和相应的入炉焦的粒度组成、冷热强度、化学成分、气孔率的比较、分析。结果表明:随着冶炼强度的提高,风口焦的粒度变小、气孔率增加、热强度降低,并且风口焦上粘结物增多。 相似文献
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唐山国丰钢铁有限公司1号高炉,有效容积179m^3,自1996年10月开炉以来,重视原燃料的质量,不断探索合理的炉料结构和装料制度,严格控制渣中w(MgO),加之其它技术的采用,生铁中的含硅量一直处于较2低水平,降低了焦比,提高阴产量,取得了良好的经济效益。 相似文献