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将无机罐区装车盐酸尾气用真空机组和碱液吸收改成填料塔水喷射吸收,吸收水送到制酸岗位回收利用。介绍了工艺计算过程及改造实施的结果。 相似文献
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治理含酸废水及酸雾的浅论 总被引:1,自引:0,他引:1
循环槽水闭路循环通过水流泵吸收塔顶部排出尾气和酸槽敞口处的酸雾,其中的HCl气体再经水流泵被大量水吸收,达标后排空。3万t/a31%合成盐酸年节水47万m^3。 相似文献
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我厂于2000年进行盐酸扩建工程,生产能力由5000t/a提高到1万t/a以上,扩建改造中针对原尾气填料塔的不足,决定新建相配套的尾气填料塔,以便扩建后的盐酸装置能顺利开车投产,盐酸尾气能更充分地被吸收利用。 相似文献
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本公司硫酸生产能力 5 0 kt/a,硫铁矿制酸。原采用“文”、“泡”、“电”半封闭水洗净化流程 ,污水经石灰中和后供泡沫塔使用 ,其余部分排放。年排污水 15万 t以上 ,并耗石灰 5 0 0 t以上 ,因用石灰中和污水 ,水的硬度极大 ,循环利用受到制约。1 技改内容污水不用石灰中和 ,经 2个水池自然澄清 ,冷却后直接供“一文”、泡沫塔及干吸工段使用。2 污水中主要成分( 1) 矿尘 5 0~ 70 g/L,矿尘中含 Fe2 O3、Fe O、Fe( OH) 2 5 0 %~60 %。( 2 ) 含稀酸 H2 SO4 、H2 SO32~ 5 g/L ,反复循环使用 ,酸度长期稳定 ,总酸度≤ 5 g/L。( 3 … 相似文献
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合成盐酸吸收工艺的改进1.改进前的工艺改进前我合成盐酸吸收工艺为:由合成炉来的氯化氢气体经空气冷却管冷却到105~125℃后进入降膜塔,再经二次填料塔的稀酸吸收后,尾气用水流泵抽走排空。2.改进前存在问题(1)生产易波动。氯化氢温度低于108.65℃... 相似文献
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该文叙述了铜氨液吸收CO等微量气体机理和规整填料的技术特性,并根据规整填料塔计算结果,选择250Y孔板波纹填料改造φ700铜塔,其合成氨净化能力由2.8万t/a提高至4.5万t/a以上。 相似文献
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新型高效规整填料塔在甲醇精馏生产中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
为了扩大甲醇装置的生产规模,上海焦化有限公司将原有20万t/a以浮阀塔技术为基础的精馏生产工艺改造成35万t/a的新型高效填料塔生产工艺。详细叙述了该工艺流程,介绍了各塔的内部结构和填料装填情况,分析了原料杂质含量、进料量、蒸汽量、回流比等因素对生产的影响,并讨论了液泛产生的原因和解决方法。 相似文献
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我厂硫酸车间发烟硫酸生产能力为10kt/a,设计为塔槽分置,立式泵扬酸。在生产过程中,大量的SO_3烟雾从酸槽浮标孔隙及酸泵轴隙等部位冒出,烟雾弥漫,工人无法登槽操作,严重污染车间环境。最近我们将节能喷射泵的“喷射装置”应用于发烟酸出塔酸管路中消烟获得成功。这样既消除了“烟云”,又保证了发烟酸的正常生产。具体做法如下: 发烟酸消烟“喷射装置”的设计安装如图所示。原循环流程采用塔—槽—泵—排管。钢 相似文献
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某公司400kt/a硫磺制酸装置循环水冷却系统的冷却塔填料结垢,使其换热通道堵塞严重,造成干吸塔的酸温、循环水的温度较高,采取了间断性向循环水池添加硫酸,控制循环水pH值,加大循环水排污量等措施,生产实践证明除垢效果、可操作性和经济性良好。 相似文献
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我厂是采用电石乙炔法生产聚氯乙烯的。在由乙炔和氯化氢反应合成氯乙烯的工艺过程中 ,为了提高乙炔的转化率 ,既经济又可行的办法是让原料气氯化氢过量。在实际生产过程中 ,乙炔和氯化氢通常控制为n(C2 H2 )∶n(HCl) =1∶(1 .0 5~ 1 .1 0 ) ,过量的氯化氢用水洗塔、碱洗塔除去 ,减少酸性介质对分馏设备的腐蚀 ,确保后续设备的安全。我厂原有水洗塔为填料塔 ,为了保证填料的润湿率和吸收效果 ,需加大量水来吸收粗氯乙烯中过量的氯化氢 ,吸收后形成含氯化氢约 1 %~ 3%的酸性废水 ,因酸浓度太低 ,无法回收利用 ,白白排放掉 ,这样既造… 相似文献
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锦化化工(集团)有限责任公司环氧丙烷装置精馏工序原设计能力为2万t/a,扩产至3万t/a后,精馏塔等关键设备处于超负荷运转状态。为提高生产能力,保证设备正常、安全运转,1999年该公司决定将装置扩产4万t/a,为此增加了1套精馏塔及相应的设备。新增塔设备没有采用原有的浮阀塔结构,而用天津大学专利技术的填料塔,本文就此填料塔的优良性能进行初步探讨。1 塔型选择塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一,它可使气液或液液两相之间进行紧密接触,达到相间传质及传热的目的。塔设备的性能对于整个装置的产品产量、质量、生产能力和消耗定… 相似文献
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我公司生产装置设计能力为合成氨 6万 t/a、尿素 1 1万 t/a,经不断挖潜改造 ,目前合成氨生产能力达到了 1 0万 t/a,尿素生产能力达到了 1 6万 t/a。在系统全方位扩产中 ,中压吸收系统的瓶颈尤为突出。1 改造前的工艺运行状况1 .1 中压吸收塔吸收能力差 ,操作弹性小塔底部操作温度设计为 95~ 1 0 0℃ ,而实际长期控制在 85℃左右 ,提温时容易造成一甲泵打量不好和出气超温。温度的控制也直接影响 CO2的吸收率和一甲液的组分。实际生产表明 ,如系统存在波动 ,鼓泡段吸收欠佳时 ,进入精洗段的CO2 量上升 ,精洗段负荷重 ,出口气相超温 ,会… 相似文献
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我厂盐酸工段,是平衡全厂废氯的一个主要工段。原工艺是:由合成炉生产的氯化氢气体用填料塔一段吸收后,氯化氢尾气用水流泵抽出,生成的酸性废水直接向地沟排放。这样大量的含酸废水排入地沟,不仅每年给国家造成极大的浪费,同时严重地腐蚀下水道、厂房、地基,并使地下产生溶洞和发生地陷等严重后果。 相似文献