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前言高炉富氧鼓风是强化冶炼,降低燃料消耗的有效措施。首钢、鞍钢、上钢、本钢及马钢等企业利用炼钢余氧,在高炉冶炼生铁时采用富氧鼓风,取得较好效果。我国现有19座锰铁高炉,其产量占全国铁合金总产量的30%以上,由于各种原因锰铁高炉未能应用富氧鼓风。新余钢铁厂第一炼铁分厂曾于1982年和1983年在容积为255m~3的1~#、2~#锰铁高炉上断续进行富氧鼓风,取得了比冶炼生铁好得多的效果,为我国锰铁高炉改造、采用新 相似文献
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在社会主义革命和社会主义建设不断取得新胜利的大好形势下,我国首钢、上钢、鞍钢、本钢与马钢的高炉用转炉余氧实现高炉富氧鼓风已获得较好效果。一些地方小高炉也积极争取以富氧鼓风创造降焦夺铁的新成绩。下面介绍富氧鼓风对高炉冶炼的作用。一、富氧鼓风高炉的冶炼特点通常鼓入高炉的干空气中含氧21%,氮79%。从中加入人工制取的氧,使鼓风含氧量超过21%就是富氧鼓风。由于鼓风含氧量 相似文献
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为了进一步强化高炉冶炼,增产生铁以满足炼钢需要,3号高炉进行了富氧鼓风试验。该试验采用了定风量、定风温、富氧加调湿的方案,试验期,3号高炉在富氧1.06~1.17%时,增产3.82~6.72%;富氧1%时,可增产3.60~6.22%。试验证明:在低富氧率条件下,富氧对焦比没有多大影响;风机能力不足的高炉,采取不变动原有风机系统,增设制氧机,可收到富氧增产的效果。 相似文献
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苏联新利佩茨克钢铁公司很早就进行过富氧鼓风35%的熔炼,并取得了多加1%氧气增产1.9~2.0%,多加1m~3天然气减焦0.9~1.0kg的成绩。在1975年对中央热电站设备和4号高炉(2000m~3)热风管道改造时,又创造条件于1976年6~7月进行了富氧至37~38%的冶炼试验,此次取得多加1%氧气增产1.63%,1m~3天然气节约焦炭0.86kg的效果,同时还感到这种工艺需要提高高炉总的冶炼工艺水平。 但是,对富氧鼓风工艺所作的理论分析计算表明,在直接还原度降为零时,其经济上有利的富氧度极限是40~45%。可以期待 相似文献
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富氧鼓风强化高炉冶炼的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
国内外高炉冶炼的实践证明,富氧鼓风可以强化高炉冶炼,大大提高高炉的生产能力,增加燃料喷吹量。根据我国的资源情况,采用富氧鼓风结合大量喷吹煤粉,是大量增产生铁的一项有力措施。初步计算表明,采用富氧鼓风比新建高炉节约投资和能源。建议安排适当高炉进行高浓度富氧鼓风的冶炼试验。 相似文献
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锰铁高炉富氧鼓风的初步实践 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了富氧鼓风在255m~3锰铁高炉上的生产实践和应用效果。在富氧率3~4%范围内,富氧率提高1%,冶炼强度可提高8.11%,焦比降低2.88%。在现有富氧率条件下,未发现因风口前理论燃烧温度升高而影响高炉顺行。富氧后明显富化了煤气热值,降低了炉顶煤气温度。本文还初步探讨了锰铁高炉富氧鼓风的极限。 相似文献
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攀钢三号高炉富氧鼓风试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
攀钢三号高炉进行了冶炼钒钛矿的富氧鼓风试验,富氧率最高达到1.7%,试验结果表明:每富氧1%可增产3.4%,降低焦比0.75%,试验期间炉况顺行,炉渣流动性改善,铁损略有降低,生铁中钒回收率提高2.9%。 相似文献
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高富氧大喷吹系冶金部“七五”期间内重大技术开发项目之一。鞍钢于1986年8月至12月在2号高炉进行了5个月的连续工业试验,获得了初步的成果。最高鼓风含氧量达到27.5%,煤粉最大喷吹量165kg/t铁。试验期内,炉况稳定顺行,各项冶炼指标明显改善:高炉利用系数达到2.47t/(m~3·d)(产量提高15~20%);综合焦比由562kg/t铁降低到537kg/t铁;煤焦置换比达到0.84以上;煤气热值约增加500kJ/m~3,生铁质 相似文献
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高富氧大喷吹冶炼特征及调剂 总被引:1,自引:0,他引:1
本文总结了鞍钢2号高炉高富氧大量喷吹煤粉的冶炼特征及其调剂规律。指出,在2号高炉原燃料和设备条件较差情况下,最高鼓风含氧达到28.59%,最大煤粉喷吹量170.02kg/t铁,高炉基本稳定顺行,各项冶炼指标明显改善,生铁成本降低,取得了较好的冶炼效果。 相似文献
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1990年底,石钢新建6000m~3n/h制氧机投产,但转炉改造没有跟上,而喷煤项目尚在引进与设计之初,在此情况下决定高炉采用富氧加湿鼓风。富氧加湿综合鼓风试验先在1号高炉(150m~3)进行,富氧率小于1%时,加湿不作要求,随富氧率提高,加湿量相应增加。 相似文献
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根据国内外有关资料介绍,高炉富氧鼓风正在日益兴起。国外许多钢厂已很成熟,富氧率一般在3—8%,甚至更高。 高炉富氧可以活跃炉缸,提高燃料喷吹量,降低焦比。据统计,我国生产的生铁,约有一半是喷吹燃料的。每吨生铁喷吹60~80公斤燃料,可以节约50~70公斤焦炭。富 相似文献